梁杰燦,葉進聰,熊賢斌,林 暉
在煤化工項目中,無論采用怎樣的氣化工藝,生產出的粗合成氣都需要經過變換、凈化等工序以滿足下游裝置的需求。而凈化裝置的變換工序目前經常會遇到材料腐蝕嚴重的問題。設備、管道、閥門、儀表都出現了不同程度的均勻腐蝕、坑蝕及應力開裂現象。某廠的凈化裝置中變換工序的汽提系統管道上的閥門曾經僅運行10天左右就因腐蝕出現泄漏等問題,調整工藝參數和更換管配件材料之后,也需要一個月更換一次閥門。這種情況無法滿足裝置穩定運行的要求,因此,閥門材料的選擇成為配管函待解決的首要問題。
某氣化工藝凈化裝置的變換工序是將粗煤氣中的CO與水蒸氣反應生成氫氣和二氧化碳,以滿足合成氣對甲烷合成要求H2/CO=3.1~3.3,同時回收變換反應熱量,最后將煤氣冷卻送入低溫甲醇洗裝置,其中變換工序的汽提系統主要作用是處理CO變換單元低溫工藝冷凝液,將工藝冷凝液中的NH3氣體除去,保證外排水以及循環進入其他裝置的冷凝液中NH3含量滿足要求。
在變換單元的汽提系統存在嚴重腐蝕現象。汽提系統的流程如圖1所示。來自變換單元洗氨塔底部的冷凝液和第5水分器的冷凝液(約143 t/h)進入低溫冷凝液洗滌分離塔,經過除鹽水的洗滌后,分離塔閃蒸出的CO2去低溫甲醇洗,隨低溫甲醇洗的尾氣一起去尾氣放空筒放空,而洗滌出來的低溫冷凝液則經過汽提塔頂冷凝器殼程加熱,匯合后做為汽提塔的物料,進入汽提塔上部?!?br>