謝懷坤

摘 要:作為重要的工業(yè)炸藥,水膠炸藥以較好的物化性能與爆炸性能得到了廣泛使用。但在水膠生產(chǎn)的過程中,甲胺與硝酸的中和工序具有一定的危險性,需要實現(xiàn)“無人化”自動控制生產(chǎn)。基于這種情況,本文以青海海西東諾化工有限公司的水膠生產(chǎn)線技術改造項目為例,對水膠中和遠程控制技術改造問題進行了探討,并提出了中和工序的改進措施。
關鍵詞:水膠中和;遠程控制;技術改造
中圖分類號:R64 文獻標識碼:A
在水膠生產(chǎn)線上,中和工序是至關重要的環(huán)節(jié),會產(chǎn)生大量的熱。而使用的硝酸與甲胺原料分別為強酸和強堿,中和得到的產(chǎn)物對溫度比較敏感,在高溫環(huán)境中具有一定的危險性。為增強水膠生產(chǎn)的安全性,生產(chǎn)水膠的很多化工企業(yè)紛紛開始使用電氣技術實現(xiàn)生產(chǎn)控制。而實現(xiàn)對水膠生產(chǎn)線的遠程控制,則能使操作人員遠離生產(chǎn)線實現(xiàn)中和工序的操作控制,進而使水膠生產(chǎn)安全性得到進一步提高。
1.項目概況
青海海西東諾化工有限公司是一家從事水膠生產(chǎn)的化工企業(yè),生產(chǎn)的水膠產(chǎn)品擁有優(yōu)良的性能,并深受用戶歡迎。目前,該公司水膠生產(chǎn)線主要采用硝酸與甲胺進行水膠生產(chǎn),制造工藝主要包含中和、濃縮、溶解、混合4個部分,生產(chǎn)出的水膠炸藥形似果凍。在水膠生產(chǎn)過程控制方面,該公司已經(jīng)實現(xiàn)了電氣化生產(chǎn),分別在“中和濃縮”和“溶解混合”兩道工序上完成的PLC站點設置,從而利用控制系統(tǒng)實現(xiàn)水膠生產(chǎn)過程的控制。此外,公司也在現(xiàn)場完成了防爆操作箱的設置,并安排專人進行現(xiàn)場控制。所以在水膠中和生產(chǎn)過程中,需要依靠人為現(xiàn)場操作(2~3人)實現(xiàn)生產(chǎn)過程控制。但是,硝酸和甲胺在中和過程中將釋放大量熱,容易引發(fā)火災,僅依靠人工控制難以實現(xiàn)現(xiàn)場意外的及時處理,所以很容易給現(xiàn)場控制人員帶來傷害。因此,還需要實現(xiàn)中和環(huán)節(jié)的自動控制,以實現(xiàn)水膠生產(chǎn)的“無人化”操作,進而在盡可能減少生產(chǎn)事故發(fā)生的同時,為生產(chǎn)操作人員提供保護。針對這一情況,青海海西東諾化工有限公司決定進行水膠中和工序的技術改造目,以實現(xiàn)中和工房的遠程操作控制、監(jiān)控,繼而滿足工序零操作人員的要求。
2.水膠中和遠程控制技術改造
2.1 水膠中和工藝
在水膠炸藥生產(chǎn)的過程中,中和工序是重要關節(jié)。從工藝原理上來看,就是使甲胺與濃硝酸反應,從而獲得硝酸甲胺。而作為炸藥組分中主要的敏化劑,硝酸甲胺也是一種炸藥。在甲胺與硝酸反應的過程中,又會釋放大量的熱,所以將使水膠中和具有一定的危險性。從工藝流程上來看,生產(chǎn)線共有兩組中和濃縮設備,會進行同工藝交錯生產(chǎn)。而中和工序使用的機械設備包含中和反應裝置、儲藏輸送系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)。其中,反應裝置包含硝酸邏輯閥、中和罐、中和排料閥等,攪拌系統(tǒng)包含水密封、攪拌電機和傳動系統(tǒng)等,冷卻系統(tǒng)包含冷卻水泵、閥門和冷卻塔等,儲藏輸送系統(tǒng)則由VIP泵和溶液儲罐等結構構成。在生產(chǎn)的過程中,硝酸泵先會被啟動,從而將儲罐中硝酸投入中和罐。在硝酸達到一定量后,甲胺將被輸送到中和罐中。在投入甲胺的過程中,攪拌電機將進行不斷攪拌。而操作人員還要加強中和溫度的密切監(jiān)視,并直至甲胺到達一定量后,利用pH試紙進行檢測。如果pH過大,操作人員還要在現(xiàn)場進行硝酸微調(diào)罐的調(diào)節(jié)。如果pH過小,操作人員則需要進行甲胺微調(diào)罐的調(diào)節(jié),直至pH符合工藝規(guī)定。中和結束后,系統(tǒng)會利用VIP泵將料吸至濃縮罐進行濃縮。
2.2 中和工序的PLC控制
在整個中和工序操作過程中,甲胺中和是至關重要的環(huán)節(jié),未加強控制就會導致安全事故的發(fā)生,所以還應將該環(huán)節(jié)當成是重點的技術改造內(nèi)容。目前,中和控制系統(tǒng)將采用PLC微機系統(tǒng)進行中和控制,其核心部件包含PLC控制系統(tǒng)、現(xiàn)場采樣變送器、氣動閥、邏輯閥、電磁閥和二次儀表等。在工作過程中,系統(tǒng)會在注酸時將有關邏輯閥關閉,并直至滿足閉鎖條件后將硝酸邏輯閥打開。此時,硝酸邏輯閥會將硝酸泵啟動。當達到標定的酸量時,系統(tǒng)會將硝酸邏輯閥與泵關閉,以完成注酸過程。在進行甲胺中和時,系統(tǒng)將進行相關設備啟動,并在閉鎖條件達到時打開甲胺邏輯閥,操作人員則可以利用手動閥進行甲胺量調(diào)節(jié)。如果閉鎖條件發(fā)生變化,系統(tǒng)會將甲胺邏輯閥強行關閉,以提供閉鎖保護。在系統(tǒng)中和完成后,相關設備將會關閉,操作人員則需要通過微調(diào)進行pH值調(diào)節(jié)。在pH調(diào)節(jié)完成后,系統(tǒng)將打開中和排料閥,儲罐內(nèi)溶液則會被泵送到濃縮工序。
2.3 技術改造內(nèi)容
針對現(xiàn)有水膠中和工序控制情況,想要實現(xiàn)中和工序的“無人化”控制,還要完成新控制室的建設,并使各設備動作及工序的現(xiàn)場控制與控制室的操作保持同步。想要達成這一目標,還要在保持原有操作流程不變的基礎上,將原來在現(xiàn)場的操作箱的所有操作轉移至控制室,并進行硝酸、甲胺流量遠程調(diào)節(jié)與監(jiān)控、遠程微調(diào)及pH在線檢測、視頻監(jiān)控和其他相關參數(shù)采集等功能的實現(xiàn)。此外,應保留原操作箱,以作為備用控制設備。
2.4 技術改造的實現(xiàn)
2.4.1 遠程操作的實現(xiàn)
在實現(xiàn)中和工序的遠程操作時,考慮到原本工序使用的操作箱擁有較多手自動按鈕,容易出現(xiàn)操作錯誤,還應在新設的控制室進行遠程PLC站點的設置,從而使系統(tǒng)的可靠性得到提高。而使用的PLC系統(tǒng)為歐姆龍CS1系列,在系統(tǒng)通信上采用ControlLink工業(yè)通信實現(xiàn)控制站與原中和站的PLC系統(tǒng)通信。采取該種發(fā)展相對成熟的通信方式,能夠確保數(shù)據(jù)交換的可靠性,并減少線路改動,因此能夠使系統(tǒng)施工成本得到減少。利用DI點,則能將原本操作臺上的加酸和加胺等指令接入PLC系統(tǒng),并利用DO點實現(xiàn)設備狀態(tài)及工藝流程指示燈的控制。經(jīng)過數(shù)模轉換,則能將硝酸流量、甲胺流量、中和溫度、濃縮真空度等采集得到的參數(shù)轉化為4mA~20mA的電流信號,并利用數(shù)字顯示表顯示出來。而控制室操作臺應采取原本操作箱的布局,并且使用原本的操作方法,以便使操作人員能夠輕松進行控制室操作。在實際進行遠程控制時,根據(jù)顯示表上顯示的流量、溫度、壓力等參數(shù),操作人員就可以進行相應操作。此外,為對設備的狀態(tài)進行實時控制,還要進行工控機的配置,以便利用上位機畫面進行設備狀態(tài)的實時顯示。
2.4.2 物料流量的遠程調(diào)節(jié)
使用原有中和控制系統(tǒng),操作人員需要在現(xiàn)場利用手動閥進行硝酸流量及甲胺流量的調(diào)節(jié)。在實現(xiàn)技術改造時,可以在原來的硝酸手動調(diào)節(jié)閥及甲胺手動調(diào)節(jié)閥后端進行氣動調(diào)節(jié)閥的加裝,并在原來的中和濃縮PLC站進行DA模塊增設,然后通過控制4mA~20mA模塊量信號實現(xiàn)閥的開度控制,繼而實現(xiàn)硝酸與甲胺流量的調(diào)節(jié)。在原本中和工序中,操作人員還要在pH測試環(huán)節(jié)現(xiàn)場進行硝酸微調(diào)罐和甲胺微調(diào)罐的控制,以實現(xiàn)中和工序的微調(diào)控制。因為,原本的加酸和加胺主管道較大,擁有較大流量。如果閥門開度較小,會出現(xiàn)打回流的情況。另外,硝酸及甲胺儲罐距離中和濃縮工房較遠,需要一定時間才能實現(xiàn)加酸與加胺,因此需要利用硝酸和甲胺的微調(diào)罐進行pH微調(diào)。為實現(xiàn)該環(huán)節(jié)的“無人化”操作,還應在微調(diào)罐玻璃管液位計上進行液位開關加裝,然后利用安全柵將開關連接到PLC系統(tǒng),繼而實現(xiàn)微調(diào)罐的液位報警。而微調(diào)罐主體結構為不銹鋼密封結構,所以還應進行非接觸式液位開關安裝。此外,還應進行啟動球閥加裝,以實現(xiàn)微調(diào)罐的遠程控制。
2.4.3 pH的在線測試
在原本的操作工序中,完成甲胺操作后,操作人員還要從中和罐中取樣,然后利用pH試紙進行pH值的檢測,以確定中和程度。而這一過程實際具有較大的危險性,還應實現(xiàn)“無人化”操作。為此,還應進行在線pH檢測功能的實現(xiàn),即在頂部進行pH計的安裝,并確保其插入液面深度50cm左右,從而使其在單純硝酸液面之上。而直至甲胺加到70%左右時,液面才與pH探頭接觸。此外,還要進行pH計變送器的安裝,從而為PLC系統(tǒng)提供4mA~20mA的電流信號,然后利用ControlLink網(wǎng)絡將檢測結果傳送至監(jiān)控室,以供控制室的操作人員參考。
2.4.4 視頻監(jiān)控
在中和工序的控制過程中,存在一定的生產(chǎn)風險,所以還應加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控管理。使用原有控制系統(tǒng),可以完成設備狀態(tài)及參數(shù)信號的采集,并傳輸至控制室。而為使生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控得到進一步加強,還應在現(xiàn)場安裝視頻監(jiān)控,從而進行現(xiàn)場生產(chǎn)畫面的實時傳送。此外,為方便控制室的操作人員掌握全局信息,還應實現(xiàn)生產(chǎn)畫面監(jiān)視器、上位機監(jiān)視器與操作臺的集成。
2.5 技術改造效果
從技術改造項目的運行效果來看,水膠線技術改造方案得到了順利實施,能夠實現(xiàn)全部遠程操作,所以實現(xiàn)了水膠中和工序的“無人化”控制,并且能夠達到預期的控制要求。
結論
通過研究可以發(fā)現(xiàn),使用遠程控制技術對水膠中和工序進行設計改造,能夠實現(xiàn)水膠生產(chǎn)的“無人化”自動控制生產(chǎn)。而實現(xiàn)水膠炸藥生產(chǎn)線中和工藝的無人操作,不僅能夠使水膠生產(chǎn)技術得到進一步發(fā)展,還能為從業(yè)人員提供更多安全保障,所以可以推動水膠生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。因此,相信本文對水膠中和遠程控制技術展開的研究,可以為相關工作的開展帶來啟示。
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