王義軍
中國石油大慶油田有限責任公司第一采油廠 (黑龍江 大慶 163111)
提高弱堿三元復合驅注入體系質量的方法研究
王義軍
中國石油大慶油田有限責任公司第一采油廠 (黑龍江 大慶 163111)
三元復合體系即堿、表面活性劑、聚合物(簡稱ASP)的研究于20世紀80年代初興起。2014年薩中油田西區弱堿三元復合驅投入應用,在注入過程中,設備、儀表、管道和地層都有堿垢形成,增大了體系黏損,嚴重影響開發效果。對大慶油田南部、中部和北部進行了5個區塊試驗,結果表明,三元復合驅比水驅提高采收率20%以上。指出,在不同注入階段開展注入沿程黏損分析治理,分節點采取控制措施,保證了注入體系合格率,有效提高了注入體系質量。
三元復合驅;弱堿;黏損;質量;合格率
西區弱堿三元復合驅分為西區過渡帶薩葡二類油層上返和西區純油區薩葡二類油層下返兩個區塊。2014年7月8日投注三元,共有油水井526口,其中注入井237口、采油井289口、注入站6座。注入站采用“低壓二元、高壓二元”多泵多井注入工藝。投產初期,由于管理經驗不足,注入體系質量嚴重不達標,聚合物濃度合格率78.5%、表活劑合格率78.3%、工藝堿合格率75.5%、黏損合格率45.7%,注入體系質量合格率僅為75.8%,嚴重影響開發效果。為此,通過大量的試驗探索,研究治理措施,促進了注入體系質量的提升,確保了開發效果。
2.1 前置段塞初期黏損情況
投產初期,配制站采用污水配制,礦化度為5 930.16mg/L,注入站采用深度曝氧水稀釋,礦化度5 960.82mg/L。井口濃度、黏度與地質方案設計對比偏低,濃度符合率、黏損達標率相對較低。1 200萬相對分子質量聚合物溶液濃度符合率15.2%,黏度合格率6.1%;2 500萬相對分子質量聚合物溶液濃度符合率20.0%,黏度合格率7.4%。
2.2 黏損狀況節點調查分析
按照工藝流程走向,分節點開展黏損狀況調查,分別在配置站出口、注入站入口、注聚泵后、靜態混合器后、井口,取樣化驗。結果顯示:1 200萬相對分子質量母液管線黏損24%,2 500萬相對分子質量母液管線黏損為18%。1 200萬相對分子質量母液的泵后黏損7.5%,2 500萬相對分子質量母液的泵后黏損8.1%。1 200萬相對分子質量母液的單井管線黏損為15.3%,2 500萬相對分子質量母液的單井管線黏損為20.4%,由此可見污水配制,母液管線、注聚泵后、單井管線的黏損較大。
通過對配注系統全程各節點黏損狀況的調查(圖1),認為污水配制污稀釋工藝的聚合物母液和注入溶液抗機械剪切、化學降解能力較弱,全程各節點黏度損失較大。于是從源頭開始對各節點進行調整治理[1]。
2.2.1 母液管線黏損治理
針對注聚初期母液管線黏損較大的狀況,由污水改為清水配制聚合物母液,并對母液管線掃線沖洗。通過對兩種分子量7條母液管線沖洗后的黏損監測,管線黏損、注聚泵黏損大幅度下降。其中西過1號注入站沖洗后,母液黏度從配制站48.3mPa·s,到注入站47.5mPa·s,黏損僅為1.6%,效果顯著。

圖1 配注工藝流程示意圖
2.2.2 單井管線黏損治理
針對西過1號注入站黏損大的2口井,進行單井管線空穴射流清洗試驗,清洗后井口黏度大幅度上升,效果明顯(表1)。根據試驗結果,對西過1號站剩余18口井管線全部清洗,清洗后井口黏度達到38.7mPa·s,與未清洗的16-6號站對比,黏度高出19.8mPa·s。于是對西過1號站、16-6號站、305-4號站單井注入管線全部進行了清洗。
2.2.3 靜混單元黏損治理
對內部靜混單元黏損情況進行調查,選取西過1號站、中16-6號站共18口井進行五種新型靜混器的現場評價試驗,采用型1和型2靜混單元的井全程黏損為27.1%和24.5%,采用型3和型4靜混單元的井全程黏損為43.6%和51.5%,結果表明,型1和型2效果較好(圖2)。因此,對6個站的注入井更換靜混器247井次,黏損下降10.8%。

圖2 不同靜混器內部靜混單元示意圖
2.2.4 化驗取樣的黏損影響及治理
井口常規取樣過程中溶液黏度較高,而室內化驗時黏度很低,對此開展井口密閉取樣與常規取樣對比試驗。分析認為常規取樣樣液與空氣接觸,空氣中的氧氣與樣液中的還原性物質接觸后發生降解反應,致使溶液黏度大幅度下降。

表1 西過1號站空穴射流井前后數據表
由于油田采出污水中含有大量的硫酸鹽還原菌、腐生菌和鐵細菌等眾多細菌,其中部分細菌生成發酵產物——乳酸。在無氧環境中,乳酸又被硫酸鹽還原氧化為乙酸,脫下8個氫,這種氫具有很強的還原能力,在使硫酸鹽還原為硫化氫的同時,又使Fe3+還原成Fe2+,并且還生成了許多具有還原性的中間物質。用這種水在無氧條件下配制的聚合物溶液能夠保持相對較高的黏度,但如果接觸氧氣,就會在聚合物溶液中發生氧化—還原反應而使聚合物迅速降解。污水中的鐵離子和硫化物對聚合物黏度的降解起到很重要的作用,在絕氧的情況下對聚合物黏度的影響不大,而在有氧存在的情況下,使聚合物黏度大幅度的下降[2]。
西區弱堿三元復合驅的水來自西六注水站,該站水鐵離子含量0.618 5mg/L,曝氧后鐵離子含量0.619 1mg/L,曝氧前硫化物含量0.761 3mg/L,曝氧后硫化物含量0.550 3mg/L。來水的鐵和硫化物含量偏高,氧化后影響黏度的檢測。針對上述情況,開展取樣、化驗過程對聚合物黏度影響的實驗,研究治理對策。
1)曝、厭氧條件下聚合物溶液黏度差異性試驗。稀釋污水充分曝氧后,在厭氧箱中放置3h,取出稀釋攪拌30min后檢測黏度,體系黏度由75.7mPa·s下降到64.0mPa·s,黏度下降了11.7mPa·s。按照常規標準操作,該過程沒有發生機械剪切,黏度大幅下降說明發生了化學降解。所以,在取樣和樣品送達過程中,樣品中的還原性物質與空氣中的氧氣充分接觸并發生化學降解反應,致使檢測黏度較低。
2)加入抗氧化藥劑樣品實驗?;灅悠芳尤氩煌寡趸瘎┻M行實驗,選擇硫代硫酸鈉、硫脲、KI 3種藥劑對比效果,最終優選硫脲CS(NH2)2作為黏度穩定劑在井口取樣時使用(表2)。
通過大量試驗對比,認為硫脲的加入對聚合物濃度檢測無影響(圖3)。

表2 井口聚合物溶液取樣隔氧護試驗數據表

圖3 加入0.1%硫脲對聚合物濃度影響實驗
3)不同取樣方式對比實驗。采取提前加藥取滿瓶,取滿瓶后室內加藥,密閉取樣3種方式對比。通過不同加藥量的對比實驗,在取樣瓶容積300mL時,室內提前加入0.3mg(溶液量的0.1%)藥品效果較好(圖4、表3);通過加藥后取樣滿瓶和半瓶的對比試驗,裝滿樣品瓶的方法較好(表4);通過加藥后的滿瓶樣品在室內采取攪拌和不攪拌對比實驗,滿瓶不攪拌樣品黏度高,效果較好(表5)。

圖4 不同加藥時機井口聚合物黏度實驗

表3 不同加藥量的井口聚合物溶液濃黏數據表

表4 不同取樣量的井口聚合物溶液濃黏數據表

表5 不同攪拌方式的井口聚合物溶液濃黏數據表
通過上述實驗,井口取樣化驗時,采取取樣瓶提前在室內加入抗氧化劑(0.1%硫脲),在取樣過程中搖勻,并且取滿瓶樣的方式,井口檢測黏度基本上能夠達到方案要求。
3.1 三元主段塞階段影響體系合格率的主要因素
三元復合驅在不同的驅替階段,垢的成分有很大變化,注入初期以碳酸鹽垢為主,速度快,結垢量大;中期碳酸鹽垢減少,硅酸鹽垢增加,結垢速度穩定;后期,硅垢含量達到70%以上,結垢速度減緩[3]。西區弱堿三元驅注入三元主段塞半年后,陸續出現管線、儀表、靜混器結垢現象,部分井管損增大嚴重,體系合格率急劇下降。通過配注系統不同部位的垢質化驗分析,均為碳酸鹽垢,其中高壓二元管線與混配閥組的垢質成分接近且相對疏松;注入管線中出現了少量氧化鐵垢,垢質致密呈片狀并緊貼管壁。綜合分析,結垢是導致三元主段塞注入過程體系合格率下降的主要因素。
3.2 提高三元主段塞階段體系合格率的主要方法
3.2.1 堿液實現單獨控制,保證堿濃度合格率
中16-6號和西過1號注入站,由于二元調配站來液共用一條管線,導致堿方案濃度偏高,堿濃度合格率僅有57.1%。因此對二元調配站進行改造,針對中16-6號和西過1號注入站分別鋪設堿線,使堿來液濃度由2.1mg/L下調到1.8mg/L,堿方案合格率提高到76.2%。
3.2.2 優化管理措施,提高體系合格率
通過數據跟蹤對比,摸索結垢規律,采取治理措施,形成了注入端防垢“四項檢測方法”和“六項管理措施”。
四項檢測方法:①工作壓差法,即當進站匯管與出站匯管壓差達到0.3MPa以上時,初步判定為管線結垢;②流量法,即當單條管線進口閥門開度不變時,流量逐漸下降至正常流量的70%時,初步判定為管線結垢;③定點監測法,即管線運行3個月,拆卸靜態混合器(閥門),實測結垢厚度確定結垢程度;④開窗監測法,即管線運行3個月后,切割管線開窗檢查,實測結垢厚度確定結垢程度。
六項管理措施:①沖,定期沖洗母液管線和單井注入管線,聚合物母液管道越長,在管道的剪切速率下,黏損率就越大,因此要定期沖洗母液管線[4];②洗,對注入困難的井,及時進行洗井和清洗過濾器,并定期更換粗、精過濾器的濾袋;③修,即對影響黏損的注入設備進行及時維修和更換;④拔,流量調節器是將文丘里管縮徑增阻原理和針形閥調控技術相結合,具有3個環錐形通道,當聚合物溶液流過錐形收縮口時存在著一定的機械降解,注聚前要拔出流量調節器閥桿,用專用盲板法蘭封堵,投產10d后裝回閥芯進行系統調試[5];⑤拆,即拆洗靜態混合器,在靜態混合器前的聚合物母液黏度損失中,機械降解和化學降解各占50%左右,要定期拆洗靜態混合器;⑥酸,通過實際摸索確定混配閥組酸洗周期為90d,高壓二元管線酸洗周期為180d。
通過上述方法,注入三元主段塞半年來,聚合物濃度合格率為98.7%,黏損合格率為99.1%,表活劑合格率為100%,工藝堿合格率為98.3%,注入體系質量合格率達到了99.3%(表6),有效保障了開發效果。

表6 目前體系合格率情況
1)三元工藝設計是保證體系質量的前提。要充分考慮設備工藝對體系質量要求的適應性。優選注聚泵、靜態混合器等關鍵設備,最大程度降低機械降解的影響;調配站要分設堿線,滿足注入站不同濃度的堿液調配,提高堿濃度合格率。
2)三元液配置管理是保證體系合格的基礎。通過體系液物化性質試驗分析,優選配置方式,固化管理制度。配置水質直接影響體系質量,特別是鐵離子和硫化物含量,采用清水配制母液黏損最低。
3)三元注入過程管理是保證注入質量的關鍵。要強化瞬時配比方案調整,嚴格注入方案執行;做好注入端清防垢工作,優化清防垢管理措施,降低工藝設備黏損,保證注入質量合格;優化體系液取樣化驗分析制度,科學規范操作,保證化驗檢測質量。
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The study of alkali-surfactant-polymer(ASP)compound system began in the early 1980s.In 2014 weak alkali-surfactant--polymer flooding was applied to the western area of Sazhong oilfield.In the injection process,alkali scale was formed in equipment,in?struments,pipes and formations,which increases the pressure loss of the injection system,and seriously affects the development effect. The test results of 5 blocks in the south,middle and north of Daqing oilfield showed that,the weak alkali-surfactant--polymer flooding enhances oil recovery by more 20%than water flooding.It is pointed that,the pressure loss is analyzed and controlled in different injec?tion stages,and the control measures are taken between corresponding nodes to ensure the qualification rate of the injection system and improve the quality of the injection system.
ASP flooding;weak base;viscosity loss;quality;percent of pass
?? 強
2016-06-21
王義軍(1970-),男,高級經濟師,現從事采油管理工作。