999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

復雜環境下高承壓水粉細砂層盾構進出洞土體加固關鍵技術

2017-03-25 09:23:42范根先
價值工程 2017年8期

范根先

摘要:以武漢市軌道交通工程6號線16標段唐家墩站-石橋站區間盾構進出洞施工為背景,詳細闡述了復雜環境下高承壓水粉細砂層盾構進出洞土體加固的關鍵技術,有效控制了盾構進出洞施工對周邊構建筑物的影響,確保了周邊建構筑物的安全和盾構機的安全進出洞。

Abstract: Taking interval shield tunnel construction of Wuhan rail transit line 6 project 16 tenders Tangjiadun Station-Shiqiao Station as background, this paper discusses soil reinforcement technology of high pressure water fine sand layers shield tunnel in complex environment, which effectively controls the influence of shield tunnel construction on surrounding buildings, and ensures the safety of the surrounding buildings and the safety of the shield machine.

關鍵詞:復雜環境;高承壓水粉細砂層;盾構進出洞;土體加固;強降水;沉降影響

Key words: complex environment;high pressure water fine sand layer;shield tunnel;soil reinforcement;precipitation;settlement effect

中圖分類號:U455.43 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)08-0124-03

0 引言

盾構法因其具有較好的地層適應性和較高的安全系數,已廣泛運用于國內外城市軌道交通工程。盾構法常規施工技術日趨成熟,但在復雜環境、高承壓水粉細砂層、周邊建構筑物沉降要求苛刻的盾構接收過程中易產生流砂、涌水,降水效果差、周邊建構筑物沉降超限等突發情況,施工安全風險非常高,易造成重大安全事故。

本文以武漢市軌道交通工程6號線唐家墩站~石橋站區間盾構進出洞施工為背景,在承壓水、滲透系數大的粉細砂地層、周邊建構筑物復雜、主城立交橋有限空間等條件下,創新采用水平定點注漿+強降水的施工方法,成功解決了復雜環境下高承壓水粉細砂層盾構進出洞土體加固施工的關鍵技術,確保了周邊建構筑物的安全和盾構機的安全進出洞。

1 工程簡介

1.1 工程概況

武漢市軌道交通工程6號線16標唐家墩站~石橋站區間唐家墩站為地下三層車站,車站主體結構高度為23.401m,寬度27m,圍護結構為1m厚鋼筋混凝土地下連續墻。盾構隧道底埋深25.2m。

1.2 工程地質水文

區間位于長江一級階地,地下水豐富,地下水位高。區間下穿段地質主要為3-5粉質粘土、粉土、粉砂互層、4-1粉砂層、4-2粉細砂層。

1.3 原設計盾構進出洞土體加固效果檢查

2016年4月10日發現盾構隧道左、右線進出洞門存在不同程度的漏水,局部漏水存在帶砂現象。2016年4月14、15日,分別對左、右線洞門鉆孔探查土體加固質量,在洞門左下、正下、右下角開設Φ50mm探孔,計劃取芯深度3m,各探孔鉆至1.5m時,均出現流水、流砂現象,且呈噴射狀態,判斷原設計土體加固質量不滿足盾構進出洞條件。

2 周邊建構筑物及管線調查

2.1 建構筑物現狀調查

根據調查,周邊建構筑物較為復雜、安全風險高。車站上方為姑嫂樹路高架橋和二環線唐家墩立交橋,車站東北角為31層頂繡晶城住宅樓,西北角為8層發展大廈,東南角為7層全國服裝貿易中心,西南角為中央錦城。具體統計如表1。

2.2 地下管線現狀調查

唐家墩站盾構接收端地處漢口中心城區,在本工程范圍內道路沿線現狀地下管線較多,有給水、雨水、污水、電力、電信、有線電視、路燈及交通信號等管線。具體統計如表2。

3 原設計加固方案失效及原因分析

武漢市軌道交通工程6號線唐家墩站~石橋站區間盾構進出洞施工,存在承壓水、滲透系數大的粉細砂地層、周邊建構筑物復雜、主城立交橋有限空間等施工難度,而原設計加固方案中的盾構法雖然日趨成熟,但在復雜環境、高承壓水粉細砂層、周邊建構筑物沉降要求苛刻的盾構接收過程中易產生流砂、涌水,降水效果差、周邊建構筑物沉降超限等突發情況,施工安全風險非常高,易造成重大安全事故。

3.1 原設計土體加固方案

3.1.1 旋噴樁土體加固方案

采用?準800@600mm(靠近車站端頭4m范圍及素地連墻內側2排旋噴樁采用?準800@500旋噴樁)的高壓旋噴樁加固盾構進出洞土體。加固寬度為隧道結構外側3m,豎向加固范圍為結構上下各3m范圍,旋噴樁樁長28.5m,加固有效長度12m,左、右線各443根+28根(止漿縫處)。在素混凝土地下連續墻接縫處設置3根旋噴樁,在素混凝土地下連續墻與車站結構搭接處設置5根旋噴樁,樁長28.5m。

3.1.2 外包地連墻止水帷幕

區間左、右線端頭井旋噴樁外側四周設置寬度800mm素混凝土地下連續墻,成槽深度47m,槽底進入強風化砂礫巖層,采用C15水下砼灌注。墻體與唐家墩站地下連續墻形成四周“口”型封閉的止水帷幕。

3.1.3 墻內降水兼觀測井

左、右線設計降水井兼觀測井共6口,單井深度40m,井徑600mm。降水井管全部采用鋼質焊管,其中井壁管長度為27m,壁厚6mm,過濾管長度為13m,壁厚6mm,管徑250mm。自井底至井深15m的承壓含水層深度段換填硅質圓礫,以形成良好的人工反濾層,在井口至井深25m段換填粘土球以進行管外封填。

3.2 加固土體失效原因分析

3.2.1 加固土體探孔檢驗

2016年4月10日發現左線、右線車站地下連續墻和加固體之間存在不同程度的漏水,局部漏水存在帶砂現象。

2016年4月14日,為檢查左線接收端土體加固質量,對洞門1#、3#、5#、7#、9#孔位進行了探孔檢查。探孔孔徑Φ50mm,計劃取芯深度3m,探孔鉆至2m時,出現流水、流砂現象,芯樣呈液態流塑狀。立即用木楔塞牢洞門探孔,判定土體加固失效,不滿足盾構接收條件。

3.2.2 土體加固失效原因分析

①在高承壓水全斷面粉砂層地質條件下,采用旋噴樁加固很難達到土體加固的均勻性及強度。旋噴樁加固時水泥漿液在高承壓水高滲透性粉細砂地層易隨地下水流失或貫入度不足,難以與土層粉細砂形成完整勻質的加固體。此外,該進出洞土體加固深度達28.2m,按設計搭接長度及垂直度要求,下部旋噴樁咬合很難達到,加固效果必大打折扣。

②左線接收端土體加固完成后進行車站施工,基坑開挖施工過程中存在地下連續墻收斂,致使加固體與車站圍護結構間形成縫隙,該縫隙貯存了大量富水泥砂。初步判斷,探孔中涌出的是該部分泥砂。

③由于車站深基坑施工降水,加固體土層在失水沉降作用下,整體性受到了影響。同時,在車站施工時,地下連續墻接縫漏水漏砂,車站數次搶險,在接近加固體處搶險一次。原地下連續墻接縫漏水漏砂對加固區的整體性、完整性也形成了一定影響。

4 盾構進出洞土體再加固關鍵技術

針對原設計土體加固質量不滿足盾構進出洞條件,需對土體進行重新加固,項目部采用水平定點注漿加固土體,填充地下連續墻墻縫及與車站地下連續墻接縫,擠密富水粉細砂層,固結加固土體;在水平定點注漿完成后,在盾構進出洞影響范圍內布設29口降水井,坑內降水以減小承壓水水位為目的,降水至隧道底1.0m以下,坑外降水以降壓、泄壓為目的,降水至隧道腰部以下,達到盾構接收條件。

4.1 水平定點注漿加固關鍵技術

4.1.1 水平定點注漿孔位設計

沿洞圈設置三圈水平注漿管,梅花形布置、水平噴入管注漿孔,注漿孔長度7m、5m、4m、2m四種規格,加固體有效長度為6m。

外圈環向間距1.037m,中圈環向間距1.445m,內圈環向間距0.822m,徑向間距1m。

①外圈在洞圈外緣設置20孔,編號為單數的注漿孔管長2m,徑向外偏25°。雙數孔W-4、W-6、W-8、W-14、W-16、W-18共6孔、管長為7m,徑向外偏7°,其余雙數孔管長5m,徑向外偏15°。②中圈設置10孔,編號為Z,單數的注漿孔管長4m,雙數孔管長7m。③內圈設置11孔,編號為N,單數的注漿孔管長4m,雙數孔管長7m。

4.1.2 鉆孔及注漿管安裝

鉆孔采用取芯機成孔,鉆頭直徑Φ50mm,按照預設角度打設注漿孔。鉆孔達到預定深度后埋入Φ25mmPVC管,采用快硬水泥封堵孔口,連接好球閥及三通管。

4.1.3 注漿漿液配合比設計

水平定點注漿加固采用水泥漿-水玻璃液的雙液漿液,主要材料為普通硅酸鹽水泥和40Be水玻璃。

雙漿液配比A液水:水泥=1:1,B液水:水玻璃=2:1,A液:B液(體積比)=1:1。

4.1.4 注漿施工

注漿時以壓力控制為準,控制注漿壓力在2.0~2.5 MPa(以盾構進出洞土體水土壓力的2~3倍進行計算)。注漿結束后對注漿孔進行密封,恢復原狀。

4.2 降水關鍵技術

4.2.1 涌水量計算

管井降水出水量按“大井”法承壓完整井公式計算: Q=2.73kMS/(lgR0-lgγ0)

Q-降水出水量(m3/d);M-含水層厚度(m);k-導水系數,按降水經驗,取k=15m/d;S-洞門中心水位降,按上述抗突涌驗算;R-降水期間影響半徑,取R=250~280m;γ0-大井圓概化半徑。

經計算結果唐家墩站大里程:Q=20660m3/d。

4.2.2 降水井數量計算及布置

根據水文地質勘察結果,取干擾井群單井出水量q=1920m3/d,則需降水井數量為:

N=Q/q

唐家墩站北端頭井:N=11口。

經優化布置,天漢降水軟件模擬計算后,為確保坑內承壓水降低至隧道底以下1.0m,達到左、右線盾構接收的條件,故降水井設計為強降水(安全系數不小于2.5),降水井數量設計為左線15口(含坑內5口)、右線14口(含坑內6口)。(圖3)

4.2.3 降水對周邊環境影響理論分析

根據武漢地區類似降水引起周邊地面沉降的監測數據表明,在距洞門周邊10倍于水位下降值范圍處,其沉降量僅為最大沉降量的45%,而相當于30倍水位下降值范圍處,其沉降量僅為最大沉降量的12%左右,根據地面沉降等值線圖,唐家墩站盾構接收端最大沉降為22.5mm,其不均勻沉降率<1‰。

因此對于洞門附近的樁基礎建筑物,降水所產生的沉降對其影響較小。但對于淺基礎的建(構)筑物來說,降水會對其產生不同程度的影響,但只要降水井的出水含砂量控制好,抽排水量的順序組織合理,亦不致危害這些建(構)筑物的安全使用。

5 結論

①武漢市軌道交通6號線16標唐家墩站~石橋站區間左、右線盾構機先后于2016年5月18日、6月11日安全、順利的實現了接收。周邊建構筑物累計最大沉降7.6mm,管線累計最大沉降6.8mm,有效控制了盾構接收、強降水施工對周邊建構筑物、管線的影響。

②實際效果表明在選好高承壓水粉細砂層盾構進出洞土體加固方法,控制好強降水出水含砂量,及時跟進二次注漿環箍止水和洞門封堵,加強施工監測、合理組織施工生產、優化施工工序等工作,復雜環境下高承壓水粉細砂層盾構接收是切實可行的,確保了周邊建構筑物、管線的安全,確保了盾構機安全、順利的進出洞。

參考文獻:

[1]劉根寧.富水砂層中盾構端頭加固失效原因分析及防治[J].山西建筑,2014,40(6).

[2]劉玉林,劉天祥.富水砂層地質條件下盾構接收技術[J].施工技術,2012,41(Z).

[3]李曙光,方理剛.土壓平衡盾構在富水飽和粉細砂層中掘進事故實測分析[J].鐵道建筑,2005(12).

主站蜘蛛池模板: Jizz国产色系免费| 97在线免费视频| 日本久久网站| 亚洲综合中文字幕国产精品欧美| 精品欧美日韩国产日漫一区不卡| 在线看片中文字幕| 国产精品第一区| 亚洲欧美色中文字幕| 精品无码一区二区三区电影| 中国毛片网| 欧美一级黄色影院| 亚洲国产精品日韩欧美一区| 2024av在线无码中文最新| 亚洲欧美另类色图| 亚洲天堂成人在线观看| 国产男人的天堂| 91成人在线观看| 成人免费午间影院在线观看| 91精品小视频| 国产白浆一区二区三区视频在线| 亚洲国产成人精品无码区性色| 草逼视频国产| 天天爽免费视频| 婷婷亚洲视频| 欧美日韩成人在线观看| 福利在线一区| 成人午夜精品一级毛片| 麻豆精品在线| 精品一区二区三区水蜜桃| 日本人又色又爽的视频| 欧美第一页在线| 成人国产精品网站在线看| 国产后式a一视频| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 久久久久久久久18禁秘| 亚洲一欧洲中文字幕在线| 在线不卡免费视频| 亚洲色图欧美| 国产精品尹人在线观看| 久久 午夜福利 张柏芝| 午夜无码一区二区三区| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 日韩欧美成人高清在线观看| 亚洲精品第五页| 色亚洲激情综合精品无码视频 | 91免费国产在线观看尤物| 国产亚洲精| 午夜影院a级片| 久草视频中文| 农村乱人伦一区二区| 国产 日韩 欧美 第二页| 91麻豆精品国产高清在线| 欧美日韩国产成人在线观看| 亚洲精品国产首次亮相| 日本精品视频一区二区| 97人人做人人爽香蕉精品| 精品国产成人a在线观看| 国产精品3p视频| 午夜视频日本| 丁香五月婷婷激情基地| 午夜激情婷婷| 精品国产网| 成年女人a毛片免费视频| 日本一区二区三区精品AⅤ| 波多野结衣久久高清免费| 国产精品原创不卡在线| 极品国产在线| 一本大道东京热无码av| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 色综合中文| 国产精品视频公开费视频| 色有码无码视频| 国产精品亚欧美一区二区三区| 最新国产精品第1页| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 伊人成人在线| 国产精品护士| 在线综合亚洲欧美网站| 天天干天天色综合网| 精品无码国产自产野外拍在线| 国产精品三级专区| 亚洲中文无码h在线观看|