宗建坤
(河北金隅鼎鑫水泥有限公司)
新型干法水泥熟料生產線中控操作思考
宗建坤
(河北金隅鼎鑫水泥有限公司)
伴隨著經濟的增長和社會的進步,我國水泥行業的規模也在不斷擴大,其中,新型干法水泥企業要充分發揮先進技術的優勢,實現利益空間的延伸,要對生產線中控操作給予高度關注,提升專業人員綜合素質的基礎上,落實標準化操作。該文對新型干法水泥熟料生產線設備進行了簡要分析,并對新型干法水泥熟料生產線中控操作流程展開了討論,旨在為研究人員提供更加有價值的參考建議。
新型干法水泥;熟料;生產線;中控操作
在實際工作開展過程中,有經驗的管理人員會有效融合理論和實踐,提高操作流程的主動性和預見性,進一步優化器駕馭生產線的能力,針對相應問題能建構切實有效的管控措施和管理機制,保證一次性投料成功,并且能一定程度上優化設備運轉率。
本文主要以5000 dt/ 水泥熟料生產為例,在設備選擇方面,要保證生料制備系統、燒成系統和煤粉制備系統的完整性,就要對相關設備進行有效整合,確保設備能發揮其實際價值。
第一,生料制備系統。主要采取TRM180-140mm輥壓機終粉磨,其主要配置了輥壓機、V型選粉機、精細選粉機、循環風機、2對旋風筒及循環提升機等輔助設備,其中,要保證喂料量控制在 330-350t/h之間,入磨的物料參數要在 80mm以下,占據比例約為95%,入磨物料的水分要在6%以下,出磨的物料水分則要控制在 0.5%以下,氣體量為 800000 hm /3 以上,噴水量控制在15 hm /3 ~20 hm /3 。一臺直 徑4.6×(10+3.5)m中卸烘干球磨備用。
第二,燒成系統。主機設備的配置結構中,回轉窯、分解窯、主電機、分解爐、預燃室、液壓推動式篦冷機、三次風管、高溫風機等,不同配件要保證參數的系統性。注重注意的是,三次風管傾斜段要保持在mm 731.3×Φ,水平段為2.16m*2.3m。窯頭燃燒器是四風道燃燒器,而窯尾燃燒器則是三風道燃燒器。
第三,煤粉制備系統,主要利用的是全風掃式球磨機械,配置結構中,磨機型號為mm3800Φ,還包括烘干倉、細磨倉、粗磨倉以及主電機等,設計臺時要控制在每小時38噸左右[1]。
在中控操作流程建立和運行過程中,要積極落實系統化的管理機制和控制措施,從根本上規范相關操作流程,建立健全完整的管理機制和系統化控制措施,確保制備效果的完整性。
第一,生料管控環節。一方面,要有效控制生料流動,縮小波動頻率。原有生料流量計主要是采取固體流量計,靈敏度并不高,投料設定中每小時約為 100噸,會突然出現每小時 160噸的問題,會出現系統塌料或者是預熱器堵塞問題,針對這種情況,利用轉子秤進行替換,有效杜絕上述問題。在控制生料小倉料位的同時,減少了入窯生料的波動問題。另一方面,要有效控制生料和煤粉的細度,中卸磨和煤磨臺產量較低,為了優化生料和煤粉的供應,要將細度控制在較粗的參數上,但是會導致煤粉多加且燃燒不充分的問題。基于此,要將煤粉的細度控制在10%以下,生料細度則為0.08毫米,方孔篩要在18%以下,整體制備過程的情況逐漸穩定。
第二,投料初期要對常規化工作進行全面監督和管理,不能片面追求C1出口的風溫參數,要集中優化中窯控制機制,穩定工況的基礎上,優化調整參數,合理化整合溫度范圍,將C1出口風溫控制在320℃~350℃,維持系統的常規化運行,將質量和各項經濟指標控制在有效的參數范圍內[2]。
第三,操作人員要對原料和煤磨操作參數進行系統化控制,著重判斷生料的基本成分以及煤粉的實際質量,當入磨廢氣溫度較低時,說明石灰石結構整體組成較好,內部含有的土量也較少,配料土則能有效提高粘土質原料的配比參數,相反的,石灰石較差,內部含有的土量較大,配料方面要提高石灰石的配比結構。需要注意的是,不同品質的原煤入磨后磨機的工況以及操作參數會出現相應的變化,操作人員要借助原料、煤磨操作等提升原燃料變化的預見性,并且有效掌握操作主動權,實現操作參數以及經濟指標的全面優化,從根本上提高整體操作體系的完整程度,落實可持續操作指標。
第四,對升溫中的預投料和耐火材料予以高度關注。利用砌磚機械對砌筑質量進行優化,減少由于砌筑不良產生的掉磚問題,優化效率和管理質量,確保整體控制效果的完整性。另外,在升溫中,要對預投料給予高度關注,新建的生產線和生產線計劃大修項目結束后,由于升溫時間較長,尾溫要達到700℃,進行一次預投料,喂料量控制在20 ht/ ~30 ht/ ,連續喂料時間為10分鐘到20分鐘,對喂料設備進行檢查,保證預熱器系統的流暢性和完整性,對預熱器管道展開全面處理,減少安全隱患帶來的問題。
第五,要對窯內溫度進行控制,著重調整風量、煤量以及料量,有針對性的處理不同物料的位置和處理效果,確保風壓調整效果的全面升級,穩定其實際情況,優化維護效果,從而保證安全常規化的運行效果符合標準。減少磨機殼體磨損,一定程度上控制磨腔內風料流動對磨機殼體產生的影響,針對磨損予以高度關注[3]。
第六,要將中控操作系統的標準化流程和新型干法窯特征結合在一起,保證預熱器的結皮問題得到有效處理,優化提升分解爐出口的風溫參數,提高管理效果和控制機制的完整性,也能進一步升級入窯物料的分解率,確保其能實現完全燃燒的管理效果,升級中控操作的基本效率。著重注意的是,風溫控制過程要對軟聯接的有效性給予高度關注,將風溫控制在 280℃~310℃,噴水量則為16 hm /3 左右,出磨風溫是80℃,磨機的正常運行能優化入磨風溫,實現增濕塔噴水的有效管理。
第七,在實際管理機制和控制措施建立并運行的過程中,要有效降低石灰石和頁巖的破碎粒度,控制在 50mm以下,利用循環風機的調整以及擴容,實現通風量的優化,為中控操作的全面升級提供保障,要將循環風機的控制電流維持在135安培左右。只有保證輥壓機磨輥之間的匹配程度,才能有效調整落料點,升級輥磨的實際效率,為中控控制工作的開展創造條件[4]。只有從根本上提高管理機制和管控措施的完整性,才能從根本上升級控制指標的完整性。
總而言之,在新型干法水泥熟料生產線中控操作項目建立和運行過程中,要積極落實系統化的管理機制和項目控制措施,確保物料管理以及機械管理的統籌性和完整性,也要最大化地提升碾磨的實際應用效率,并且為中控操作系統的延續性優化和升級創造良好的條件,從多元化角度進行系統調整,全面升級的同時,利用不同措施優化整體管理效果,為項目的可持續發展奠定堅實基礎。
[1]李立峰.新型干法水泥生產線混合控制系統設計與研究[D].武漢理工大學,2014.
[2]袁群.關于新型干法水泥生產線中控操作優化措施的分析[J].四川水泥,2015,34(09):1-1.
[3]穆璐瑩,王鍵,吳剛等.新型干法水泥生產線篦冷機余風電改袋除塵系統的應用[C].2016國際水泥周——國際水泥行業粉磨技術高峰論壇論文集.2016:9-14.
[4]張小霞.新型干法水泥生產線預熱與窯外分解過程控制研究[D].濟南大學,2015.
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1007-6344(2017)09-0006-01