○ 文/胡麗莉
大港采一的“金算盤”
○ 文/胡麗莉
大港油田采油一廠2016年實現投資不超、多實施井位10口、多打進尺2028萬米的成績。

2016年,大港油田采油一廠主動適應經濟新常態,產能建設提質增效效果明顯。 攝影/胡麗莉
早春,渤海之濱的大港油田,春寒料峭。但在大港油田采油一廠的港中、港東油田,一對對去年底實施的整拖井相繼投產并獲得高產,生產建設如火如荼。
2016年,采油一廠主動適應經濟新常態,積極應對低油價挑戰,以優化方案部署、優化設計實施、加強質量控制、調用閑置資產等為主要手段,產能建設最終取得投資不超、多實施井位10口、多打進尺2.28萬米的成績,提質增效效果明顯。
2016年的春天,國際油價陷入近幾年來的低谷,石油行業經歷漫長的寒冬期。
優化投資結構、嚴格投資回報標準和過程控制、壓縮投資規?!惺鸵幌盗虚_源節流、降本增效的措施推進得更加深入。大港油田啟動增儲建產、穩油增氣、工程提效、控投降本、人才強企“五大攻堅戰”,組成提質增效總攻堅戰。在大的環境背景下,采油一廠經歷著從以往的“給資金”到“控資金”再到“壓資金”的嚴峻考驗。
“應對低油價挑戰,必須效益先行,要抓住產能建設這個關鍵領域,從源頭最大限度地提升經濟效益?!痹谌ツ暾匍_的提質增效會議上,面對投資計劃的調整,生產副廠長周華興對產能建設提質增效提出明確要求。
投資控減37%,產能建設工作量控減30%。投資與工作量控減并不對等,成本與調整前的計劃相比要多控減投資3300萬元。
在用一個個數據詳實分析了控投降本潛力后,采油一廠制定了四個方面15條應對舉措,并以此為支撐確定了調整后計劃投資不超、全面完成公司下達各項產能建設任務,還要主動加壓、積極作為,力爭多打井3口、多實施產能恢復井3井次的目標。實現這些目標,要在原投資標準的基礎上控減5500萬元,明確而高標準的提質增效目標呈現在產能建設人員面前。
產能建設是油氣生產能力的保障,如何把成本降下來,如何讓產量更有效益?
“投資縮減以后,開發理念、管理方式都發生了改變,我們從干后算或者邊干邊算到先算后干、算了又算,實行全過程效益評價,讓每口井的效益用數據來說話。”產能建設部經理孫衛剛說。
以效益指標作為投資決策的前提和依據。采油一廠對新井和側鉆井全面推行單井效益評價機制,建立前期效益論證、過程效益分析和后期評價“閉環”。
在前期效益論證中,通過單井油氣生產的相關參數,預測單井的生產數據,測算各油井的操作成本、內部收益率。以此了解每口油井的效益狀況,篩優去差,對不同效益的油井采取不同的投入策略,明確各項投資的結構比例,明確了投資控制的方向和重點。
單井經濟效益評價的精細實施,使資金投入更合理,措施更具針對性。本著內部收益率大于7%才能進行投資決策的原則,采油一廠重新評價產能建設區塊,科學優化開發方案部署,將開發建設重點由中深層油田向效益更好的中淺層油田轉變。
2016年,采油一廠在港東、港中淺層油田實施新井31口,累計控減投資4480萬元。同時,實現了由區塊整體調整向高效單井轉變,培植了15口初期日產大于10噸的高效新井,占投產井數的34.9%,產能建設單井效果明顯提升。
產能建設涉及環節眾多??茖W的優化與實施,始終是貫穿建設全過程的主線,更是堅持低成本應對挑戰、尋求突破的一個個潛力點。
井位能不能更理想一些、井身結構能不能優化、舉升工藝是否最優化……各崗位建設人員一次次的深入現場,展開一場場激烈的分析討論。
“中8-43-5井等三口井,先后進行了4次現場實地踏勘,反復軌跡論證,最終通過努力選為三整拖井,壓縮鉆前投資50余萬元?!碑a能建設部鉆井室尚慶錄的話,絲毫沒有流露出在寒風中踏勘的艱辛。
針對生產區域大多集中在濱海新區的南港工業區和油田生活區問題,在井位選擇上,采油一廠做了大量前期工作來盡可能選擇整拖井位,控減鉆前投資。全年共實施整拖井12對,其中還包括三整拖井2對,年壓縮投資在300萬元以上,并保證了在特殊地區預留井場產能建設的可持續發展。
堅持對試油方案調整優化,確保各項參數的選擇在滿足地質需求的前提下做到最優,試油一次達標。其核心目標是控制低效井比例,控制新井措施井次,提高新井措施效果。新井低效井與上年相比降低8%,二次措施工作量減少15井次,措施有效率明顯提升。
優化港中油田7口新鉆井井身結構,壓縮投資約150萬元;在軌跡防碰允許的情況下采用三段制、深造斜的井身結構,節約內襯油管使用費30萬元;3口井油保材料優化節控費用20萬元……
經過努力,采油一廠在各個環節控投資降成本,累計壓縮投資858萬元。
在產能建設過程中,采油一廠嚴格監督管理,強化制度落實,實現施工全面受控,各項技術指標持續改進提高,努力打造優質工程。
固井質量的好壞,直接影響著油井的壽命以及油氣藏的采收率。通過組織開展復雜井、重點井固井工藝攻關,實行“一井一策”管理,并從固井設計、固井準備、固井施工、固井過程監督檢查等方面層層把關,新鉆井的固井質量得到不斷提高。固井質量優質率較上年同期提高5.84%,指標創年度新高。
在施工過程管理中,采油一廠持續加強鉆井過程檢查和入井材料檢測,以及鉆井動態跟蹤和完井施工監督等各項工作,確保了質量得到有效控制,盡可能減少無效投入,從細節上挖掘潛力。實現鉆井井身合格率均達100%,無井控安全和生產安全事故發生。對建設實施過程中的隨鉆分析,減少和避免無效進尺,并通過實鉆情況優化測井井段。全年優化測井井段1.02萬米,節省資金110萬元。
采油一廠還將過程管理推進到產能建設的末端環節,對地面建設施工方案及過程進行動態優化,充分考慮老井、新井及后期建設需求。通過盤活閑置抽油機設備、利用老管線老系統、內部調劑使用存量儀表等,壓縮投資均在千萬元以上。
責任編輯:趙 雪
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