趙君峰(大慶油田有限責任公司第八采油廠)
低滲透油田長效緩釋防蠟器的應用
趙君峰(大慶油田有限責任公司第八采油廠)
為了解決井口加防蠟劑周期短、降黏工作受季節影響大、結蠟后單井能耗高等問題,通過固體藥劑配制、緩釋材料和保護膜優選、結構載體設計,研制出一種新型長效緩釋防蠟器,并應用于現場試驗。試驗表明:與井口加防蠟劑相比,平均單井日節電5.2 kWh;長效緩釋防蠟器的防蠟率達到了60%以上,通過二級3段來實現有效防蠟,有效期可達2年以上;與油田所應用防蠟劑、固體防蠟器相比,防蠟效果更優。可見,長效緩釋防蠟器可作為油田防蠟降黏的一種有效措施。
清防蠟;長效緩釋防蠟器;節電;防蠟率
A油田屬于低滲透油田,具有井深、油稠、產液量低、含蠟高的特點,含蠟量達25.6%,結蠟嚴重。結蠟后一方面易發生桿卡、桿斷、泵漏等問題,另一方面導致日耗電增加,增加生產成本[1]。在降黏實施過程中,以加防蠟劑為主、其他降黏方式為輔,其存在以下問題:因含蠟高、產液量低,導致加藥周期短,平均單井加藥周期在10 d左右,工作量大;受季節影響大,在雨季、雪季加藥車無法進入井場進行加防蠟劑施工,導致井況變差。
為了解決加防蠟劑周期短、季節影響大等問題,先后在該油田試驗應用了不傷害油層洗井、固體防蠟器、磁防蠟工具等措施,這些均存在費用高、不能單獨完成清防蠟等問題;因此,研究應用了長效緩釋防蠟器技術。
長效緩釋防蠟技術與井口加藥降黏同屬于化學降黏范疇,是固體防蠟器的拓展。依據固體防蠟器的原理,按照“接力”的思路,研制多級長效緩釋防蠟器,實現2年內不用清蠟的目的。
1.1 長效緩釋防蠟器的設計需求
要滿足長效緩釋防蠟器長期有效并適合A油田的清防蠟需求,需滿足以下條件:
◇滿足防蠟需求,防蠟率達到60%以上;
◇能夠實現成功接力,即第一級作用后,第二級才開始作用;
◇適用于該油田的各類油井,即滿足以下4個產液量(0~3 t、3~5 t、5~8 t、大于8 t)和4個含水階段(0~30%、30%~50%、50%~70%、70%~100%)的16種情況的應用需求。
1.2 長效緩釋防蠟器的設計
長效緩釋防蠟器主要由固體藥劑、緩釋材料、保護膜、結構載體四部分組成。其中:固體藥劑主要作用是保證長效緩釋防蠟器的防蠟效果;緩釋材料是控制藥劑的釋放速度;保護膜是保證長效緩釋防蠟器分級作用;結構載體是把固體藥劑、緩釋材料、保護膜等成分組合成統一整體。
1.2.1 固體藥劑的研制
固體藥劑主要由高分子聚合物、稠環芳烴、表面活性劑組成,分別選取8種高分子聚合物、6種稠環芳烴、8種表面活性劑進行防蠟率測定,測定結果如圖1至圖3所示。

圖1 不同高分子聚合物不同濃度下防蠟率測定結果
由圖1至圖3可知,單一物質不能達到防蠟率60%以上的要求,因此選取3種高分子聚合物、3種稠環芳烴、4種表面活性劑進行復配,分別用A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4代替(表1)。

圖2 不同稠環芳烴不同濃度下防蠟率測定結果

圖3 不同表面活性劑不同濃度下防蠟率測定結果

表1 復配后防蠟率測定
1.2.2 緩釋材料的優選
緩釋材料即為緩慢控制藥劑的溶解速度材料,若溶解速度過快,則防蠟器的有效期短;若溶解速度過慢,藥劑濃度達不到要求,起不到防蠟效果。設計第一級防蠟體藥劑量為15 kg,有效期1年以上,每天溶解量在35~40 g為宜。
優選8種緩釋材料與固體藥劑固化,進行室內溶解實驗,分4個含水階段和4個產液量階段共16種情況進行溶解。實驗后,緩釋材料6滿足要求(表2)。
1.2.3 保護膜的優選
長效緩釋防蠟器與固體防蠟器的最大區別在于保護膜的優選,這也是長效緩釋防蠟器接力作用的關鍵,同時也是第二級防蠟體在1年后開始作用的關鍵。即第一級防蠟體在1年后藥劑溶解完,第二級防蠟體保護膜開始溶解,實現成功接力。

表2 緩釋材料溶解速率測定
如圖4所示,第二級防蠟體由2個模塊組成,每個模塊15 kg(其中保護膜5 kg,緩釋材料2.5 kg,固體藥劑7.5 kg),若要第二級防蠟體在12~14月之后開始作用,保護膜每天的溶解量在12~14 g,才能保證成功接力。

圖4 長效緩釋防蠟器安裝示意
因此,選擇4種保護膜進行溶解實驗,每種保護膜放置于16種擬定的含水及產液量條件下,如表3所示。保護膜1在16種生產條件下的平均溶解量為13 g/d左右,滿足第二級防蠟體的應用需求。

表3 保護膜溶解速率測定
1.2.4 結構載體設計
從以上實驗看出,兩級防蠟體可實現有效接替,從而達到2年的應用效果。第一級防蠟體在1年之內完全溶解,第二級防蠟體由保護膜包裹,保護膜經過1年溶解,第2年藥劑開始發揮作用。因第二級防蠟體外面有一層保護膜,藥劑量減少,因此選用2個模塊進行控制,如圖4所示。
選取A油田的3口井進行現場試驗,為驗證該防蠟器的試驗效果,選擇的含水級別不同,其試驗前的基本生產情況見表4。

表4 試驗井試驗前的基本生產情況
2.1 試驗后上載荷下降,起到降黏效果
如表5所示,從試驗前后的載荷對比來看,試驗后平均單井上載荷下降3.9 kN,下載荷上升1.3 kN,見到了防蠟效果。

表5 試驗井試驗前后的載荷對比
2.2 與井口加防蠟劑相比,效果更優
研究者利用starBase數據庫預測lncRNA ASB16-AS1可能結合的miRNA:hsa-miR-4306、hsa-miR-370-3p、hsa-miR-379-5p、hsa-miR-411-5p、hsa-miR-3529-5p、hsa-miR-122-5p、hsa-miR-185-5p、hsa-miR-4644。下一步實驗擬探索lncRNA ASB16-AS1與這些miRNA有無相互作用以及對應下游機制。
跟蹤30口不同含水級別油井加防蠟劑的降黏效果,長效緩釋防蠟器與加防蠟劑相比,在含水低于30%時效果稍優,在含水大于30%時效果相當,說明使用該裝置可替代井口加防蠟劑。
2.3 與固體防蠟器相比,有效期延長
統計A油田56口應用固體防蠟器效果情況,措施后上載荷下降3.4 kN,下載荷上升0.7 kN,平均有效期在6個月左右;而長效緩釋防蠟器在防蠟降黏效果上優于固體防蠟器,有效期延長到2年,延長了4倍。

表6 應用長效緩釋防蠟器與井口周期加防蠟劑1~10 d消耗功率情況對比
2.4 節電效果顯著
試驗前連續測試井1、井2、井3在井口周期加防蠟劑時電動機消耗功率情況,應用長效緩釋防蠟器后,再連續測試這3口井的消耗功率情況,如表6所示。應用長效緩釋防蠟器后消耗功率運行穩定,與加防蠟劑相比,3口井的平均消耗功率分別下降0.17 kW、0.16 kW、0.32 kW,日節電分別為4.08 kWh、3.84 kWh、7.68 kWh,節電效果顯著。
單套長效緩釋防蠟器加工費用1萬元,2年內不實施井口加防蠟劑的措施,節省了加藥降黏的人力、物力、電力。A油田油井平均加防蠟劑周期為10 d,1年需加藥36次,單次加藥費用260元,年費用9360元,2年費用為18 720元。使用長效緩釋防蠟器后,可節省費用8720元,年節省4360元。
同時,試驗的3口井平均單井日節電5.2 kWh,年節電1898 kWh,按0.6元/kWh測算,年可節省電費1 138.8元。
由以上分析可知,應用長效緩釋防蠟器與目前井口加防蠟劑對比,預計單井年可節省費用5498.8元,效益較好。
2)長效緩釋防蠟器的防蠟率達到了60%以上,可以滿足日常防蠟需求,通過二級3段來實現有效防蠟,有效期可達2年以上。
3)長效緩釋防蠟器防蠟效果與A油田所應用防蠟劑、固體防蠟器相比,效果更優。
4)長效緩釋防蠟器應用后,平均單井日節電5.2 kWh,年節電1898 kWh,節電效果顯著。
[1]于海山.低滲透油田清防蠟精益質量管理實踐[J].石油工業技術監督,2015(11):1-5.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.04.004
2017-01-10
(編輯 張興平)
趙君峰,工程師,2007年畢業于中國石油大學(華東),從事機采技術管理方面工作,E-mail:zhaojunfeng0929@163. com,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責任公司第八采油廠工程技術大隊,163514。