張偉
(河北電機股份有限公司,河北 石家莊 051430)
低壓大功率12極電機電磁噪聲降低方法淺析
張偉
(河北電機股份有限公司,河北 石家莊 051430)
低壓大功率12極電機在實際的使用過程中經常會出現較大的噪聲。產生噪聲的原因主要為電磁噪聲。本文從多個可能引起電磁噪聲的技術關鍵點進行分析,得出了對低壓大功率12極電機控制電磁噪聲行之有效的方法,優化了產品設計方案,對所提方案進行了驗證。
低壓大功率;12極電機;電磁噪聲
1.1 背景
我公司生產了4臺155kW,380V,IC01,12極立式電機,使用了以前用過的72/56槽配合。制造完成后,空載噪聲為78dB(A)(聲壓級),換算為聲功率級噪聲約為93dB(A)(換算依據IEC60034-9-2003),符合GB10069.3-2006的標準值97dB(A)(聲功率級),但負載噪聲卻達到了101dB(A)(聲壓級),雖然標準中并未規定12極電機的負載噪聲值,但也能判定這是過大的噪聲。我們在第一次試制經驗的基礎上采用了幾個降噪的方法,最終將負載噪聲控制在81dB(A)(聲壓級),成功降低了30dB(A),甚至低于空載噪聲的標準要求。
1.2 降低噪聲的意義
噪聲是造成環境的污染一個重要因素。電機產生的噪聲通常分為三類:機械噪聲、通風噪聲和電磁噪聲。這其中電磁噪聲是隨著電機負載載荷的增加而增大的,其主要分量的頻率范圍通常為700~4000Hz,人的聽覺對這個頻率范圍的噪聲十分敏感,降低電機負載噪聲有利于保護我們的工作環境和生活環境。
1.3 電磁噪聲的判斷
利用人耳在通電和斷電時對聲音的對比,即可判斷是否存在電磁噪聲。接通電機電源,憑人耳仔細傾聽電機運轉的過程中是否發出尖銳的聲音,然后關閉電機電源繼續傾聽,如果之前聽到的尖銳聲音不再出現,即可判斷該電機在運轉過程中存在著電磁噪聲。如果關閉電機電源后,原來聽到的尖銳聲音仍存在,即可判斷該電機沒有較強的電磁噪聲。
1.4 理論分析
一般來說,電機噪聲分為三類。相對于轉速較高極數電機的高機械噪聲和通風噪聲來說,12極電機由于額定轉速較低,電磁噪聲成為了電機運行中的主要噪聲來源。電磁噪聲的產生來源是由于電磁力波所引起的電磁振動。而電磁力波的產生是與繞組磁動勢以及氣隙磁導有關,其共同決定了電機的氣隙磁場,電機鐵心與其之間的作用產生了一系列的電磁力波。定子鐵心齒部會受到徑向分力和切向分力的作用,這些力是由氣隙磁密波作用產生的。其中徑向分力會引起鐵心的振動變形,這被認為是電磁噪聲的主要來源。而切向分力會生成一個作用力矩,它與電磁轉矩相對應,會引起定子齒部的彎曲,從而產生振動變形,這被認為是電磁噪聲的次要來源。電機負載運行狀態下電磁噪聲會明顯增大,這在高極數、大功率的電機中尤為明顯。
電機氣隙磁通的實際分部其實不是正弦的,而是含有諧波和基波,這是由于定轉子表面使用了開口槽,以及槽內部磁動勢過于集中。這些諧波對電磁轉矩的影響是較大的,由于其互相作用會產生切向力,也會產生切向的電磁轉矩,并且還會形成徑向力,這些徑向力不斷的變化,隨時間和空間而變。在這種情況下,電機的氣隙中會有不同次數和頻率的徑向力波。
由于這些徑向力波對鐵心的作用,導致定子鐵心以及電機機殼,和轉子鐵心發生徑向位移形變,也就是產生振動。所謂的振動頻率即是這些力波的作用頻率,由于一般使用剛性軸,轉子鐵心的振動較小,只需要考慮機座和定子鐵心的振動情況即可。定子和機殼的振動會帶動周圍空氣有規律的脈動,從而引起氣載噪聲,這就是電磁噪聲的主要構成。在不同階次的徑向力波中,尤其以低階次大幅值的徑向力波對電磁噪聲的影響為大。主要是由于低階次的力波所引起的鐵心彎曲力臂較長,這樣相對剛度會較差,從而會產生更大的徑向變形。所以說定子鐵心的變形量與力波階次數的四次方成反比,與徑向力波的幅值大小成正比。另外,還要考慮定子鐵心和機殼的固有頻率,如果固有頻率和徑向力波的頻率相近或者相同,電機振動值會大大上升,同時噪聲值會大大增加。

表1 我公司設計的低壓大功率12極立式電機系列產品性能參數
由以上的理論分析我們可以得知,為降低電機的電磁噪聲,首要任務是要消除低階次的徑向力波,而這其中作用最大的是選擇合適的定、轉子槽配合。另外,降低諧波也是一項重要的降噪手段,采用合理的斜槽可以達到這一目的。大多數高極數電機槽配合是選用轉子槽數多于定子槽數的方案,但是對于中小電機來說增加了轉子鑄鋁的難度,工藝性較差。根據Takashi Kobayashi推薦的低噪聲槽配合Z1=Z2+4P(Z1為定子槽數,Z2為轉子槽數,P為極對數)選用72/40槽配合。這樣設計便大大降低了對轉子工藝性的要求,隨之而來的是生產效率的提高。若希望降低作用于定子鐵心的徑向力,最有效果的辦法就是使用斜槽。在定子或者轉子上使用斜槽工藝,可以使徑向力波產生在電機軸線方向的相位移,從而降低電機的振動和電磁噪聲。通常來說,使用轉子斜槽更方便,工藝更簡單。本案例中將轉子槽沿外圓斜一個定子齒距。
從提高定子鐵心強度的角度來說,對定子疊片導磁面積的增加是一個有效的方法,通過定子軛部高度的降低以及定子槽型的縮減,都可提高定子強度。隨之而來的是鐵心振動的降低和輻射噪聲的減小。對于諧波幅值的削減,可以采用加大電機的氣隙的辦法。對于徑向力波幅值的降低,可以通過提高氣隙的均勻度來實現。由于增大氣隙會降低電機的功率因數,所以可以在性能指標允許的范圍內適當加大氣隙。放大的氣隙還可以降低電機的溫升。在鐵心疊片的時候需要轉動沖片的方向,目的是避免由于硅鋼片厚度不均勻造成的鐵心磁場不對稱,因為磁場的不均勻會造成電磁噪聲的上升。同時這種方法也可以避免鐵心由于硅鋼片厚度不均造成的彎曲。還需要提高定子鐵心的壓裝質量,采用更加合理的壓力值以及疊壓系數,以減小或消除沖片厚度差的影響。取消定子鐵心與機殼筋板的焊接,改為熱套工藝,選取合理的定子外圓與機殼內筋的配合工差。在轉子鐵心的兩邊使用端部壓板,并且對端板齒部進行折彎處理,以增強壓裝貼合力,避免疊片彈開,并對轉子外圓加工嚴格控制加工量,保證轉子沖片不倒片(表1)。
負載測試中,噪聲由101dB(A)降低至81 dB(A)(聲壓級),折算為聲功率級為96dB(A),小于標準規定的空載噪聲97dB(A)(聲功率級)。電機裝機后,客戶對噪聲優化十分滿意,可以說遠遠高于客戶的期望。這主要得益于定、轉子的槽配合十分合理,轉子斜槽的應用,定子鐵心強度的提高,適當加大氣隙減小了諧波幅值,提高了轉子的對中質量,采用相應的措施提高了定、轉子疊壓質量等。
根據電磁理論,對于高極數大功率電機可能產生電磁噪聲的原因進行了分析,調整了優化的設計方案,找出了降低電磁噪聲的關鍵點。主要有槽配合、斜槽、氣隙、定子鐵心強度、轉子對中度、鐵心疊壓質量等。根據具體的電機應用和制造條件,可以有針對性的進行調整和解決。
[1]Gieras Jacek F.Wang Chong,Lai Joseph Cho.Noise of Polyphase Electric Motors[M]. [S.1.]:Taylor&Framcis,2006.
[2]陳永校,諸自強,應善成.電機噪聲的分析和控制[M],杭州:浙江大學出版社,1987.
[3]Takashi Kobayashi.Effects of Slot Combination on Acoustic Noise from Induction Motors[J],IEEE TRANSACTIONS 0N MAGNETICS,1997,33(2):2101~2104.

TM301.43
A
1671-0711(2017)03(上)-0059-02