張桂忠,于永忠,溫旭東
(杭州胥口南方水泥有限公司,浙江 杭州 311404)
胥口南方窯尾煙氣是通過增濕塔的,由于增濕塔本身存在漏風,導致入φ4.6m×10+3.5m中卸生料磨溫度較低,為提高入磨溫度,采用將窯尾SP爐旁路閥的閥門由以前關狀態打開到20%開度(冬季),以此來提高入磨熱風溫度。入磨物料通過雙層重錘式鎖風閥入生料磨,該閥本身漏風因素較大,窯尾廢氣中氧含量在9.4vol%左右。
增濕塔和入生料磨重錘閥的漏風會使氧含量增加,另外由于系統吸入冷風,導致入磨溫度較低,迫使窯尾SP爐旁路閥的閥門打開,影響發電量,廢氣排放量增加導致排風機風量加大,電耗增加,對生產成本影響較大。
總體方案一是讓窯尾至生料磨的氣體不經過增濕塔,二是治理入磨重錘閥的漏風。
因為胥口南方窯尾收塵器在2014年由電收塵改為袋收塵,用增濕塔改變比電阻提高電收塵收塵效率的需求已經不存在了,同時由于窯尾余熱發電鍋爐的使用,在生料磨不運行的情況下,進入袋收塵的溫度可以控制在260℃以下,所以增濕塔完全可以旁路。具體方案是在高溫風機出口管道與增濕塔入口管道交匯處新增1個直徑2.5m的管道,至增濕塔出口管道軟連接前部的支座處,在此新增管道上新增1個閥門,同時在增濕塔入口、出口管道上各新增設1個閥門,這樣正常生產時,窯尾高溫風機過來的氣體不經增濕塔而直接去磨機。二是把入生料磨重錘式鎖風閥更換成鎖風效果較好的回轉式下料閥。

實施后,由于減少了漏風,窯尾排風機與改前相比降低了1.5Hz,窯尾SP爐旁路閥的閥門開度由以前的20%減至全關,入磨熱風溫度比之前提高了約10℃;氧含量由改前的9.4vol%降至約8.9vol%。窯尾SP爐旁路閥閥門開度全關(冬季),約提高發電量100kW/h。
技改后窯尾排風機電機降低1.5Hz,年節電30×6 500×0.6=11.7萬元,入磨溫度提高可使生料提產,工序電耗下降約0.3kWh/t,節約電費0.3×1200 000×0.6=21.6萬元,冬季提高發電量100kWh,可增加效益90×24×100×0.6=12.96萬元,年收益11.7+21.6+12.96=46.26萬元。