于偉然++李明明++王明蘭

摘 要:節約能源不僅是企業提升自身競爭力的重要手段,也是企業必須肩負起的社會責任。企業節能改造的關鍵,在于能否將科技進步和技術革新手段應用到傳統的工藝和設備上,將節能改造工作變為現實。企業的經營思路就是提高經濟效益、創造更多的利潤。通過對老舊的設備進行現代化的改造,降低消耗,對于企業節省成本,提高效益具有重要的作用。
關鍵詞:節能;改造;給水泵
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.077
1 前言
新能鳳凰(滕州)能源有限公司主營甲醇、液氧、液氮的生產和發電類的各項業務。公司現有三臺循環流化床鍋爐(其中兩臺在用,一臺備用),經過脫鹽水站處理后的脫鹽水由高壓旋膜除氧器處理后,再由高壓鍋爐給水泵打入鍋爐省煤器和汽包中。在鍋爐內與各個受熱面充分換熱后,得到合格的蒸汽,最后供給后系統。實際運行中高壓鍋爐給水泵的能耗較大,需要對其進行節能改造,進而達到節約能源和提高經濟效益的目的。
2 改造前分析
2.1 鍋爐現狀
動力界區 2DG-9鍋爐給水泵運行方式為2臺給水泵同時給2臺鍋爐供水,鍋爐上水調節閥前壓力14.5MPa左右,閥后壓力11.0MPa左右,流量130t/h, 壓力14.5MPa,電流64.4A,每小時耗電量=1.732×10×64.4×0.87=970KW(1.732×電壓×電流×功率因數),能耗較高。實際水泵出口壓力12.60MPa就能滿足鍋爐運行要求,為降低水泵電耗,需對水泵進行改造。
2.2 改造方案
根據對現實情況和投入的綜合考慮,決定拆除2DG-9鍋爐給水泵第8級葉輪及導葉,原裝配第8級葉輪處改為軸套,按照給水泵大修周期,在大修時間逐臺進行改造,2016年改造1#、2#、3#,預計每臺泵的改造工期用時30天。改造期間選在給水泵進行大修期間,這樣不會對生產造成影響。改造的風險在于第一臺泵改造完成后,需要將改造后的泵和未改造的泵并列運行。運行期間水壓力的調整要靠未改造水泵的出口閥門進行調節,可能會導致出口閥門不嚴密,導致滲漏。在運行期間要著重對出口閥門進行監視,出現滲漏問題要立即停泵進行整改,防止出現更大的問題。
2.3 經濟效益分析
給水泵運行方式為2臺給水泵同時給2臺鍋爐供水,通過設備改造,拆除一級葉輪,使給水壓力降至12.94MPa,在滿足生產運行壓力的同時,能耗降低11%。鍋爐給水泵配置的是功率為1250KW的電動機,實際生產運行時每臺電動機的功率按970kw計算,改造后的兩臺給水泵每小時可節電970×11%×2=213.4度,電價按照0.62元/度計,每年可節約電費100余萬元。改造過程中沒有設備和資金的投入,改造過后的經濟效益非常好,可以進行改造。
3 改造后分析
3.1 改造后的鍋爐
2DG-9鍋爐給水泵按照改造方案的要求進行改造,拆除給水泵的第8級葉輪及導葉,拆除后在原位置安裝軸套。軸套要與原位置的其他組件緊密連接,以減少改造后對原設備的影響。改造后的設備要先進行單機試運行,試運行合格后方可連入系統進行整體運行。運行改造后的設備,給水泵供水正常,壓力和水量也符合生產運行的需要。
3.2 改造前后用電對比
由表1可以看出,改造后給水泵的電流平均值是58.16A,相對于改造前的電流降低了13%,降幅較大。其中,改造前泵1的平均電流為67.25A,改造后的平均電流57.22A,降低了10.03A,降幅達14.5%;改造前泵2的平均電流為66.73A,改造后的平均電流59.11A,降低了7.63A,降幅達11.4%。泵1和泵2的改造降幅效果相差不大,泵1改造后的降幅效果好于泵2。
4 結語
綜上所述,高壓給水泵的節能改造要根據每個企業自身的實際情況進行。本文中的改造方法,是在綜合考慮了該公司實際生產運行狀態而進行的。高壓鍋爐給水泵是多級離心泵的一種,其工作原理、結構有相似之處,制造和加工的標準基本一致,對于節能改造可以從多方面考慮。在實際工作中,要對泵的各個部件運行情況有一個深入的了解,還要善于觀察泵不同運行狀態。通過不斷地分析研究,找出降低運行能耗的改進辦法,進行節能改造。
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作者簡介:于偉然(1988-),男,內蒙古赤峰人,本科,助理工程師,研究方向:煤化工。