陳金炎++孫海博


摘 要:某型燃汽輪機內部在裝配檢測中發生刮磨故障,通過對故障現象分析,提出了產生刮磨的原因,并且針對刮磨原因從后續生產的角度提出了具體的改進措施。
關鍵詞:汽輪機;止推軸承;故障分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.097
1 問題情況簡述
某機組熱態試驗時發生油溫過高現象,機組返廠拆解后發現止推軸承瓦塊端面全部嚴重磨損,隔離盤噴油孔堵塞,活動推力盤端面呈魚鱗狀。詳見下圖。
2 機組工作原理及問題排查
2.1 工作原理
推力軸承是作用是控制機組工作過程中產生的軸向串動。通過推力盤端面與推力軸承端面的接觸控制軸向的串動量。見圖3。
2.2 問題排查
根據運行后的現狀,判斷造成此情況的原因是推力盤端面與推力軸承端面平行度差,導致機組運行過程中油膜無法形成,兩面直接接觸,產生高溫融化軸承合金。
加工過程的記錄排查 。總裝試裝后轉外協鍍銀,鍍銀后轉回按標記重新裝配,在總裝進行裝配時,發現瓦塊鍍銅面有反酸銹蝕現象且瓦塊重新返廠后,在總裝重新裝配瓦塊時,發現瓦塊上的對應標記消失。采取措施是將推力塊使用設備檢查瓦塊高度,使用深度尺檢查板的厚度,根據檢查結果重新裝配瓦塊。完成后將活動推力盤裝上,檢查活動推力盤與瓦塊間間隙,結果發現有部分面積存在間隙。
3 原因分析
3.1 配對標識缺失及后續處理對推力軸承整體平面度影響分析
(1)瓦塊鍍銅后在裝配成推力軸承后,組合車削端面,鉗工電刻打配對標識。
(2)第二次鍍銀后返廠時由于鍍銅面存在反酸銹蝕質量問題,重新返外協廠家清除銹蝕時,若采用重新鍍銅此時標識會消失。
(因此配對標識是在鍍銅后采用電刻方式進行打印,深度淺,未穿透銅層達到本體,銅層去除后標記隨即消失。
(3)發現瓦塊標識缺失后,裝配人員未重新進行組合加工,而是采用上機床復測瓦塊背部高度的方式進行試裝配,試裝配后也未進行平面接觸檢查。此種處理方式導致瓦塊間的組合加工狀態被破壞,整體平面度超差。
3.2 推力軸承整體平面度超差對油模建立的影響分析
推力軸承的油膜經查閱相關資料,油膜厚度在0.03-0.08左右,若推力瓦塊平面度超差,會對油膜的建立產生一定的影響,推力軸承溫度會升高,不能有效地潤滑和冷卻,長時間運行會導致部分瓦塊造瓦溫升高,嚴重時會導致燒瓦。
4 工藝優化
4.1 單件產品加工過程中的控制
(1)產品加工時控制推力盤端面與推力軸承端面的平行度,及各自端面的平面度。
(2)推力瓦塊鍍銅后,瓦塊與支架位置的一一配對標記由電刻改為打鋼印。
4.2 裝配過程中的控制
裝配后將推力盤與推力軸承進行貼合面積檢查,要求接觸面積貼合75%以上,且整體及單個瓦塊的接觸需要均勻。
5 試驗結果
經過工藝優化后的方案實施后,機組重新試車,試車結果未發生油溫過高現象,拆解后軸承端面及推力盤端面情況正常,無刮瓦及燒瓦情況。