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變負荷條件下降低火電機組廠用電的運行優(yōu)化措施

2017-05-16 01:18:41萬燕成毛志慧
湖北電力 2017年9期
關鍵詞:凝汽器汽輪機

萬燕成,毛志慧

(湖北能源鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436000)

0 引言

近年來,隨著中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”,社會用電總量趨于平穩(wěn),同時電力裝機總容量快速增長,國內電力供應由短缺轉向過剩,電力調峰已成為常態(tài)。由于燃煤火電機組具有負荷變化區(qū)間大、調峰能力強的特點,為克服新能源接入對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響,電網(wǎng)企業(yè)傾向于用燃煤火電機組來調峰。參與電力調峰的燃煤發(fā)電機組,往往運行負荷低于設計負荷,運行參數(shù)低于設計參數(shù),這導致設備的運行效率下降,廠用電率上升。廠用電率是衡量發(fā)電廠效率的直接經(jīng)濟技術指標之一,如何降低調峰機組在低變負荷下的廠用電率對于燃煤發(fā)電廠提高經(jīng)濟效益、改善市場競爭力具有重要意義。

鄂州發(fā)電有限公司(下簡稱“鄂電公司”)裝機有兩臺650 MW超臨界燃煤火電機組,采用東方汽輪機有限公司制造的N650-24.2/566/566凝汽式型汽輪機,一次中間再熱,三缸四排汽,雙背壓凝汽器。針對電網(wǎng)調峰造成設備運行效率低的問題,鄂電公司通過對設備進行運行優(yōu)化,使相關設備在不同負荷下均能以較高效率運行,有效地降低了設備用電,提高了經(jīng)濟效益。以下介紹鄂電公司有關設備運行優(yōu)化的一些措施案例。

1 循環(huán)水泵的運行優(yōu)化

循環(huán)水泵是電廠系統(tǒng)中耗電較大的輔機設備,用于向凝汽器以及開式循環(huán)水系統(tǒng)提供循環(huán)冷卻水。鄂電公司650 MW超臨界機組循環(huán)水系統(tǒng)[1]采用擴大單元制,額定負荷下每臺機組配有兩臺2 540 kW循環(huán)水泵,循環(huán)冷卻水雙進雙出,不同機組循環(huán)水可通過出口聯(lián)絡管連接。當運行負荷低于額定負荷時,考慮停止運行一臺循環(huán)水泵以減少廠用電,但同時循環(huán)冷卻水流量降低也會引起凝汽器背壓上升,汽輪機作功減少。因此,需要綜合考慮汽輪機功率以及循環(huán)水泵用電,以獲得最大的經(jīng)濟效益。

1.1 循環(huán)水冷卻水流量變化對凝汽器背壓的影響

汽輪機低壓缸排氣經(jīng)循環(huán)冷卻水冷卻后凝結成液態(tài)并在凝汽器中產(chǎn)生真空,凝汽器內的絕對壓力p即為背壓。在一定負荷下,循環(huán)冷卻水的流量對凝汽器背壓p具有很大影響。凝汽器背壓p可通過飽和蒸汽溫度-壓力曲線由飽和蒸汽溫度ts對照得出。當排汽流量G以及換熱表面積A一定時,凝汽器中的飽和蒸汽溫度可計算為:

其中:tw1、tw2分別為循環(huán)冷卻水的進口、出口溫度(℃);Δt為冷卻水溫升(℃);δt為凝汽器端差(℃)。

根據(jù)凝汽器中的熱平衡計算[2-4],蒸汽凝結放出的溫度等于冷卻水溫度升高帶走的熱量,即有:

其中Δtm為蒸汽至冷卻水的平均傳熱溫差;Gw為循環(huán)冷卻水流量;hs和hw分別為排汽比焓值和凝結水比焓值;cp為比熱容,常溫下取值4.187;通常情況下,純凝汽式汽輪機的hs-hw的值變化較小,計算中通常取值2 180 kJ/kg[3];因此,根據(jù)式(3)冷卻水溫升Δt可改寫為

由于凝汽器換熱采用近似的逆流傳熱形式,即有:

將式(6)帶入式(4)中,凝汽器端差δt可分別改寫為:

其中k為換熱器總體傳熱系數(shù),同一凝汽器內,其中C表示其他可影響換熱的變量,在同一凝汽器內為常數(shù)[5];G和A在同一機組和負荷下為常數(shù);Gw為循環(huán)冷卻水流量(t/h);可以看出,(Δt+δt)之和隨著Gw的下降而增大。

由式(1)至式(7)可以看出,飽和蒸汽溫度ts是循環(huán)冷卻水流量Gw與循環(huán)水入口溫度tw1的函數(shù),當tw1變化不大時,飽和蒸汽溫度ts可表示為

當 Gw下降時,(Δt+δt)之和增大,飽和蒸汽溫度ts亦隨之增大,即Gw與ts成反比。由于凝汽器背壓p與蒸汽溫度ts是對應的,因此凝汽器背壓p與循環(huán)冷卻水流量Gw亦成反比。

根據(jù)式(1)至式(8)以及650 MW機組的實測數(shù)據(jù),從中可以得出循環(huán)冷卻水流量與凝汽器背壓(低背壓測)的關系曲線。實測數(shù)據(jù)取自同一季節(jié)的不同時段,保持江水水位(循環(huán)水水源)以及循環(huán)水入口溫度tw1近似相等,其中tw1≈17至18℃。如圖1所示,650 MW機組在相似的負荷工況下(約480 MW),循環(huán)冷卻水流量降低會導致凝汽器背壓上升;由于循環(huán)水流量受江水水位影響,水位高時循環(huán)水流量亦高,當只開啟一臺循環(huán)水泵時,凝汽器低背壓側的壓力約為4.78-5.32 kPa,而當開啟兩臺循環(huán)水泵時,凝汽器低背壓側的壓力約為3.80-4.14 kPa。

圖1 650 MW機組循環(huán)水流量與凝汽器背壓(低背壓側)關系曲線Fig 1 Relationship curve of the powerto back pressure in the condenser at 650 MW unit

1.2 凝汽器背壓變化對汽輪機功率的影響

根據(jù)汽輪機的工作原理,凝汽器的背壓上升會導致汽輪機作功減少。當凝汽器背壓由末級臨界壓力pc上升為p時,汽輪機功率變化ΔP可表示為[3]、[6]:

其中δ(ΔHt)為整機理想焓降比的變化量,δ(ΔHt)僅為pc/p的函數(shù);η’ri為未考慮余速損失和濕汽損失的汽輪機的內效率,一般取常數(shù)0.9;xm為級的平均干度,一般取常數(shù)0.94;χ為修正系數(shù),取常數(shù)0.93;Δ (δhc2)為末級余速損失,Δ (δhc2)僅為 pc/p的函數(shù)。ωc為汽輪機末級的臨界速度,通常取常數(shù)370 m/s;Ab為動葉出口截面積,取常數(shù);κ為氣體絕熱指數(shù),定溫定壓下為常數(shù);由于δ(ΔHt)和Δ (δhc2)都只是 pc/p的函數(shù),因此ΔP也僅為pc/p的函數(shù);而pc僅為蒸汽流量G的函數(shù),即功率變化量ΔP是凝汽器背壓p以及蒸汽流量G的函數(shù)。

通過式(9)至(10)以及650 MW超臨界機組的性能試驗實測數(shù)據(jù),可計算出650 MW超臨界機組背壓由臨界壓力上升時電功率的變化曲線。如圖2所示,汽輪機的電功率隨著凝汽器背壓p升高而下降。

圖2 650 MW機組電功率與凝汽器背壓的關系曲線Fig 2 Relationship curve of the flux of circulating waterto back pressure in the condenser at 650 MW unit

1.3 循環(huán)水泵運行數(shù)量優(yōu)化

650 MW機組循環(huán)水系統(tǒng)采用擴大單元制,即額定負荷下每臺機組配有兩臺循環(huán)水泵,兩臺機組的循環(huán)水管道采用聯(lián)絡管連接,即機組可根據(jù)實際負荷選擇1-4臺循環(huán)水泵運行。當負荷較低時,若停止運行一臺循環(huán)水泵,即雙機運行3臺或單機運行1臺循環(huán)水泵,較之額定工況可節(jié)約循環(huán)水泵用電Ps=2540 kW(即單臺循環(huán)水泵功率),但循環(huán)水流量下降會導致凝汽器背壓上升,汽輪機功率下降。

根據(jù)圖2可制定優(yōu)化措施:

(1)當凝汽器背壓0<p< 4.2 kPa時,如圖2所示,在該范圍內背壓對汽輪機的功率影響較小,因此背壓上升造成電功率的損失可以忽略。

(2)當凝汽器背壓4.2<p<5 kPa時,機組背壓變化上升造成電功率的損失Pl可計算為:

其中W表示兩臺機組平均負荷;△p’為背壓在4.2-5 kPa范圍之內的凝汽器壓力變化量之和;N表示背壓在4.2-5 kPa范圍內凝汽器的個數(shù);-0.75%為該壓力范圍內背壓上升對功率影響的比例系數(shù),即圖2中該段的斜率。

(3)當凝汽器背壓p>5 kPa,機組背壓變化量△p’造成電功率的損失Pl可計算為:

-1.08%為該壓力范圍內背壓上升對功率影響的比例系數(shù),即圖2中該段的斜率。

因此,在運行過程中根據(jù)凝汽器背壓的不同,通過計算節(jié)約的廠用電功率Ps和損失的發(fā)電功率Pl,當 Pl>Ps時,選擇運行四臺循環(huán)水泵;而當 Pl<Ps時則選擇停止運行一臺或多臺循環(huán)水泵。

2 凝結水泵的運行優(yōu)化

凝結水泵是電站系統(tǒng)中另外一種耗電量較大的輔機,用于向除氧器以及給水系統(tǒng)提供凝結水。鄂電公司650 MW超臨界機組每臺機配備兩臺100%流量的6 kV變頻凝結水泵,一臺運行,一臺備用。凝結水泵通過除氧器上水調門及其旁路調門向除氧器供水。由于凝結水泵是單機變頻運作,變負荷情況下,系統(tǒng)增加的能耗主要來自調門的節(jié)流損失。因此,在不同負荷條件下,可通過優(yōu)化調門開度以及凝結水泵的頻率來降低凝結水泵運行電流,從而減少設備用電。

當機組負荷較高時,全開上水調門,可將節(jié)流損失降至最低;而當機組負荷較低時,凝結水流量隨之降低,為了減少節(jié)流損失,應盡量降低凝結水泵的運行頻率,同時增加調門開度。但凝結水泵頻率過低會導致電機大量發(fā)熱,影響使用安全,因此鄂電公司汽輪機運行過程中凝結水泵頻率f>33 Hz。同時,在低負荷條件下,上水調門的開度不宜過大,一般不超過70%的開度,以保證流量、負荷突然增大時凝結水流量具有一定的快速調節(jié)余量。因此,綜合考慮各種因素后制定以下節(jié)能措施:

(1)當汽輪機功率P>350 MW時,將上水調門全開,凝結水泵采用頻率控制,可使節(jié)流損失降至最低。

(2)當汽輪機功率P<350 MW時,控制凝結水泵頻率f>33 Hz,上水調門開度<70%。

圖3為650 MW機組凝結水泵運行電流與調門開度的關系曲線圖。如圖3所示,當汽輪機功率約300 MW(小于350 MW)時,凝結水泵的運行電流與上水調門的開度成反比;隨著調門開度由47%增加到56%,凝結水泵運行電流降低了7 A,即減少用電Ps=UI=7×6 000=35 kW。而當汽輪機功率大于350 MW時,全開上水調門,凝結水泵的電流只與汽輪機功率相關。

圖3 650 MW機組調門開度與凝泵電流的關系曲線Fig 3 Relationship curve of the opening of regulate valve to the electric current of condensate pump at 650 MW unit

5 結語

鄂電公司650 MW機組在負荷變化時,綜合考慮了停運循環(huán)水泵的汽輪機功率損失和循環(huán)水泵用電,制訂了循環(huán)水泵運行數(shù)量的方案,每減少運行一臺循環(huán)水泵負荷可減少用電2 540 kW。負荷較低時,通過增加除氧器上水調門開度同時減少凝結水泵工作頻率,降低了節(jié)流損失,使凝結水泵運行電流降低了5 A,減少用電30 kW;在高負荷條件下,將上水調門全開,可使節(jié)流損失降至最低,凝結水泵的運行電流下降7 A,減少用電42 kW。

循環(huán)水泵與凝結水泵的案例表明,在調峰負荷變化的情況下,運行優(yōu)化是減少廠用電、提高經(jīng)濟效益的有效途徑。減少廠用電的措施可包括:(1)對于多臺運行的設備,可以通過優(yōu)化運行臺數(shù)減少用電;(2)對于單機運行的設備,可以通過控制設備運行電流減少用電。類似措施在諸如磨煤機、空氣壓縮機等其他設備的應用中也取得較好的節(jié)能效果。

[參考文獻](References)

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