(中國航發商用航空發動機有限責任公司設計研發中心,上海 201108)
商用大涵道比鈦合金空心風扇葉片尺寸大,展弦比小,具有大扭角、復合彎掠的設計特征[1-3],內部空心瓦倫結構通常采用擴散焊接/超塑成型等特種工藝[4-7]。為實現空心葉片的成型,一般通過在超塑成形環節高溫環境下沖入高壓氣體的方法來實現,通氣孔通常選擇在葉尖型面上,具體位置則基于充氣的易于實現性來考慮。在葉片塑性成形環節完成后,為避免葉片裝機工作狀態下外物等進入葉片空心區域內,需要將進氣道的通氣孔焊接,從而使葉片空心區域形成一個封閉獨立的腔室。焊接安排在何環節、采用何種封焊工藝等是進氣道封焊必須考慮的因素。
鑒于空心風扇葉片在工作中所受離心力大,顫振和振動問題需高度關注[8-11],結合某空心風扇葉片的進氣道高循環疲勞異常失效現象,本文通過試驗和振動仿真計算、斷口分析等工作,以確定失效機理,并通過分析和驗證明確了失效根源和控制措施,給出了葉尖進氣道封焊的可行解決措施。
某TC4空心風扇葉片振動疲勞試驗目標循環數為1×107,試驗考核振型為一階彎曲振型,試驗設備為希爾8T電磁振動臺,試驗裝置如圖1所示。
圖1中空心風扇葉片試驗件通過圓弧形榫連結構與夾具相裝配,夾具底部用螺栓固定,并通過螺栓施加預緊力載荷,實現葉片試驗件與夾塊的裝配;葉片與夾具組合件通過螺栓安裝在轉接段的夾槽內,整個試驗裝置與振動臺的緊固通過連接螺栓實現。……