

摘要:煤礦井口安全門是為了防止人員、礦車誤進入危險區域,從而保證安全生產而設置的重要的安全設施。目前八礦副井井口采用折疊式安全門、鏈條拉動滑移式安全門及我國煤礦常用的罐籠頂開門、鋼絲繩牽引式安全門、電動安全門等均存在不同程度的缺點。文章以煤礦提升系統安全為基準,對擺動折疊式安全門的研究與應用進行了探討。
關鍵詞:礦用擺動折疊式安全門;煤礦井口;安全設施;煤礦生產建設;副井提升 文獻標識碼:A
中圖分類號:TD544 文章編號:1009-2374(2017)06-0209-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.06.104
1 概述
在煤礦生產建設中,副井提升是礦井人員上下、物料、設備運輸的咽喉要道,而井口安全門的保護作用又是提升系統的重中之重。每年因井口安全門使用不當或保護不全,閉鎖不可靠,造成井口墜物,掉落礦車,甚至有墜落人員惡性事故發生,給煤礦安全生產帶來嚴重影響。擺動折疊式安全門具有動作靈活、開閉速度快、便于大/長物料或設備入罐、運行可靠、運動學優化、結構緊湊等特點,既滿足八礦副井井口空間條件,又具有良好的經濟技術性能,可從根本上解決目前我國立井安全門存在的不足,為副井提升的高效、安全、綠色運行提供保障。
2 研究內容與技術方案
2.1 技術經濟指標
(1)閉鎖功能:滿足《煤礦安全規程》要求,可實現與操車系統的可靠閉鎖;(2)良好的通過能力:有利于大/長物料或設備入罐下井;(3)開閉速度快:可在較大范圍內調節安全門的開閉速度,最快開閉時間可達2.5s,從而大大提高產能;(4)可靠性高:結構合理,動作可靠,故障率低,維護工作量小;(5)抗沖擊強度高:能夠防止跑車事故;(6)開閉終點位置精確;(7)操作方便,運行平穩,振動噪聲50分貝以下;(8)結構緊湊,占用空間小。
2.2 關鍵技術與創新點
該項目針對目前我國煤礦常用的立井安全門存在維護工作量大、噪聲大、開閉時間長、下放大/長物料時需拆除安全門耗時耗力、故障率高、突然開停時加速度大容易傷人、容易發生誤操作等難題,研究了擺動折疊式技術,在安全可靠性、減振降噪、減員增效方面取得了突破和技術創新。具體為:
2.2.1 主要科技創新之一:研究了擺動折疊式技術,增加了安全門的安全、可靠性。
新型安全門采用了平行四邊形機構(圖1)。安全門最下部橫梁為主動橫梁,由液壓缸驅動。主動橫梁的高度滿足搖臺開啟要求,且具有足夠的強度和剛度。其余橫梁為從動橫梁,且與主動橫梁平行。各橫梁之間采用多根相互平行的傾斜連桿連接。橫梁與連桿成為一個由多個平行四邊形構成的網狀整體結構。
安全門開啟時,液壓缸驅動主動橫梁向上擺動,主動橫梁帶動各從動橫梁和傾斜連桿一起向上擺動。安全門上擺過程中,縱向連桿始終保持初始傾角。當門完全開啟后,各橫梁處于垂直狀態且相互之間幾乎沒有間隙,緊密貼合。而縱向連桿之間也平行貼合在一起,從而使安全門在開啟狀態下具有最小的水平結構尺寸。這不僅有利于節省安全門的安裝和工作空間,防止安全門受到意外撞擊而損壞,而且有效地改善了橫梁開啟狀態下的受力狀態。
在安全門工作過程中,無論是開啟還是關閉狀態,本安全門都具有極高的安全可靠性。安全門完全開啟時(圖3)。此時縱向連桿為傾斜安裝狀態,傾角經計算確定。整個門扇的重力中心位于轉動支撐銷軸的左側(圖4),避免了安全門開啟狀態下停電時的自動下落關閉現象,提高了門的可靠性和安全性。
如果縱向連桿垂直布置,則門開啟后的狀態如圖3所示。當安全門開啟到位后,整個門扇的中心位于轉動支撐銷軸的右側。這時安全門的重心在支撐點的右側,安全門開啟狀態下停電時,會出現在自重的作用下有自動下落關閉的現象。
此外,安全門的液壓系統中采取了液壓閉鎖措施,可有效地避免安全門開、閉過程中停電事故引起的安全門失控現象。
2.2.2 主要科技創新之二:研究了液壓缸驅動控制技術,延長了安全門的使用壽命,減少了安全門的維護工作量。
在安全門液壓控制回路中裝設了雙作用液控單向閥和調速閥,能夠對安全門的開閉進行無級調速,從根本上消除了安全門開啟和關閉時的沖擊振動現象,提高了安全門運行的可靠性和安全性,延長了安全門的使用壽命,減少了安全門的維護工作量。
2.2.3 主要科技創新之三:研究了運動學優化技術,提高了開、閉靈活性,增強了運行穩定性,取得了減振降噪的效果。
該安全門采用具有穩定運動學特征的平行四邊形機構,且針對具體情況(罐籠結構、立井生產條件等),優選了安全門關鍵運動件的運動學特征參數,并確定了安全門的最優開閉運動軌跡,使安全門機構具有良好的開、閉靈活性,且運動阻力小、動作平穩。
為了減小安全門關閉時與位于副立桿內的門端承接底座之間的沖擊,從兩個方面采取了措施:(1)在承接底座上設置了彈簧緩沖裝置,以吸收二者相互接觸瞬間產生的輕微沖擊能量;(2)在液壓操作系統方面進行了完善,實現了安全門開、閉的無極調速,從而能夠根據實際情況在較大范圍內對安全門開、閉速度進行調節,為提升設備安全高效生產提供了保障。而且從根本上消除了安全門關閉時的沖擊振動、噪聲現象,保證了安全門動作可靠性,延長了安全門的使用壽命,減少了維護工作量,且顯著改善了井口工作人員的工作環境。
2.2.4 安全門運動學優化。該安全門采用具有穩定運動學特征的平行四邊形機構,且針對具體情況(罐籠結構、立井生產條件等),優選了安全門關鍵運動件的運動學特征參數,并確定了安全門的最優開閉運動軌跡,使安全門機構具有良好的開、閉靈活性,且運動阻力小、動作平穩。
2.2.5 安全門減振降噪。為了減小安全門關閉時與位于副立桿內的門端承接底座之間的沖擊,從兩個方面采取了措施:(1)在承接底座上設置了彈簧緩沖裝置,以吸收二者相互接觸瞬間產生的輕微沖擊能量;(2)在液壓操作系統方面進行了完善,實現了安全門開、閉的無極調速,從而能夠根據實際情況在較大范圍內對安全門開、閉速度進行調節,為提升設備安全高效生產提供了保障。而且從根本上消除了安全門關閉時的沖擊振動、噪聲現象,保證了安全門動作可靠性,延長了安全門的使用壽命,減少了維護工作量,且顯著改善了井口工作人員的工作環境。
2.2.6 安全門驅動方式。本安全門采用液壓缸驅動,主要基于如下原因:(1)液壓缸驅動控制準確,說停即停,而氣缸驅動存在爬行、脈動等問題,供氣開始時,由于開門阻力的作用,門并不動作,隨著繼續供氣,氣壓上升,推力增大,當達到開門阻力后,門才開始動作。當開門到位后,停止供氣,這時高壓氣體還會繼續作用氣缸工作一段距離,氣壓逐步下降,直到推力小于阻力時才停止工作,因此氣缸驅動存在滯后問題;(2)新安全門的橫梁采用60×40×5的矩形空心鋼制作,斜豎桿為40×5的鋼板制作,整個門扇的重量比較大,如果采用氣缸驅動,則氣缸的體積很大;(3)新安全門的液壓缸安裝在門柱的內部空腔內,其周圍的三面是10mm的鋼板擋護,只有安裝進出油口的一面是敞開的,且該面正對巷道壁,能徹底保護液壓缸不受到外部物體的碰撞;(4)液壓缸桿伸出方向向下。因為開門時需要的推力大,這時是液壓缸的無桿腔進油。關門時需要的力小,這時是有桿腔進油,實現了液壓缸的最小化,能有效地節省井口安全門處的安裝空間。另外,液壓缸向下安裝,活塞桿始終向下,可以防止外部淋水到達活塞腔入口,且淋水難以滯留在活塞桿上,減少淋水對活塞桿的侵蝕(為防淋水,設計中在門柱的上端面加有水平檔板,能有效防止淋水滴落到液壓缸上)。
3 結語
總而言之,在煤礦礦井提升運輸方面,擺動折疊式安全門的應用有著非常深遠的意義。它的應用可以使施工企業以最小化的生產成本為基點,獲取最大化的經濟利潤。同時,擺動折疊式安全門能夠避免安全事故的發生,提高設備自身的安全、穩定性能。它能夠很好地提高煤礦生產的經濟效益,提高煤炭資源的利用率。從長遠來說,擺動折疊式安全門具有很好的推廣價值。隨著擺動折疊式安全門應用范圍的不斷擴大,我國煤炭行業必將會擁有更好的發展前景,走上可持續發展道路,實現經濟效益、社會效益。
作者簡介:林國分(1981-),男,內蒙古通遼人,天安煤業股份有限公司八礦運輸二隊助理工程師,研究方向:煤礦機電管理。
(責任編輯:周 瓊)