高澤磊,邵志超,高 磊,葉新軍
(金川集團股份有限公司化工廠,甘肅金昌 737100)
活性焦脫硫系統研究與應用
高澤磊,邵志超,高 磊,葉新軍
(金川集團股份有限公司化工廠,甘肅金昌 737100)
介紹了金川集團公司活性焦脫硫系統生產運行現狀。分析煙氣溫度、含水量和氧含量3個參數對活性焦脫硫效率的影響,根據鎳冶煉反射爐煙氣的特征,選擇合理的煙氣降溫方式,保證脫硫效率及尾氣達標排放。利用再生系統再生氣的特點,選擇合適的再生氣輸送方式,保證系統的正常穩定運行。
活性焦 脫硫 效率 煙氣 降溫 再生氣 輸送
金川集團股份有限公司(以下簡稱金川集團)活性焦脫硫系統建于2011年,主要配套處理鎳反射爐低濃度SO2煙氣,設計總處理煙氣量為2×105m3/h,進口SO2質量濃度最高為14.286 g/m3,是目前活性焦脫硫行業內處理煙氣濃度最高的一套裝置,在工藝運行和指標控制方面存在較大難度。此外,由于反射爐煙氣條件不穩定、現場設備不匹配,對活性焦脫硫系統運行干擾較大,煙氣不能穩定達標排放。
運行存在2個問題:
1)煙氣溫度、SO2濃度較高,平均煙氣溫度達240 ℃,難以控制脫硫塔內溫度,頻繁出現超溫、蓄熱和活性焦結塊現象,系統運行存在安全隱患;平均煙氣SO2質量濃度為8.0 g/m3,最高可達21.428 g/m3,造成尾氣嚴重超標,排放不達標。
2)解吸氣溫度高,水含量大,嚴重腐蝕系統管路、再生塔,故障率高,系統需頻繁停車。
1.1 煙氣溫度
活性焦作為一種具有高效脫硫性能的脫硫劑,對煙氣溫度具有嚴格要求,煙氣溫度不但直接影響脫硫效率,而且是脫硫裝置安全運行的保障。……