周波 顧亞鋒
摘 要:本文運用平頂山安泰華公司的FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔工藝,在河南能源云蓋山煤礦進行了試驗研究,認為“兩堵一注”封孔器封孔工藝注漿壓力大,能主動支護鉆孔,進一步減少漏氣通道,抽采效果更好。
關鍵詞:“兩堵一注”封孔工藝;松軟煤層;效果分析
中圖分類號:TD712.6 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2017)06-0104-02
Experimental Study on the Application of Two-plug-in-hole Technology
in Soft Coal Seam
Zhou Bo GuYafeng
(Henan Yongjin Energy Co., Ltd.,Xuchang Henan 461670)
Abstract: In this paper, the FKQW-50 / 0.6 "two-shot-one-shot" sealing process of Pingdingshan Antehua Company was used to study the energy of Yungushan Coal Mine in Henan Province, and it was considered that the "two- Grouting pressure, can take the initiative to support drilling, to further reduce the leakage channel, extraction effect to further improve.
Keywords: "two plug a note" sealing process;soft seam;effect analysis
永煤集團云蓋山煤礦一礦為煤與瓦斯突出礦井,礦井最大原始瓦斯含量10.78m?/t,瓦斯壓力0.42MPa,主采的二1煤層為三軟不穩定煤層,煤層透氣性差,屬于勉強可抽放煤層。礦井原有的封孔工藝抽放后,煤層瓦斯含量依舊偏高,抽采效果一般,且工作強度大。于是礦井引進平頂山安泰華公司的FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔工藝進行試驗,效果較普通封孔工藝良好。
1 兩種封孔情況簡介
1.1 普通封孔操作流程
鉆孔施工完畢后,在封孔管12.5m處用合成樹脂封一道(兩三袋),再向注漿管頂端用合成樹脂封一道(兩三袋),取普通水泥兩袋(每袋50kg)倒入攪拌桶內注水,水與水泥配比為1∶1,然后將便攜式注漿泵底端放入攪拌桶內,用19mm的高壓管連接注漿泵壓力表和注漿管,另一根高壓管在注漿泵的閥門一端接入壓風,開始注漿,當封孔管開始返漿時停止注漿,關閉注漿管閥門,之后用黃泥進行固孔[1]。礦井封孔方式封孔如圖1所示。
1.2 試驗封孔的結構和操作流程
1.2.1 試驗封孔結構。該裝置通過2個囊袋封堵一段鉆孔,2個囊袋之間有一段塑料管,塑料管上開設有鉆孔注漿口,先向囊袋注漿,通過囊袋膨脹封堵封孔段鉆孔,然后囊袋內的漿液通過鉆孔注漿口向2個囊袋之間注漿,壓力達到1.7MPa,爆破閥爆開,向鉆孔壁滲透實現了鉆孔壁注漿,封堵漏氣裂隙。
1.2.2 試驗封孔操作流程。該流程將兩個囊袋固定在封孔管的13m處(距孔口向里13m),和孔口向里5m處固定兩個囊袋,打開注漿閥門向鉆孔封孔段注漿,注漿期間根據壓力表的顯示情況(壓力在1.5~2MPa),確定是否加漿(低于1.5MPa,證明封孔段塌孔需要加漿)。
2 現場封孔情況
試驗地點情況:自22202中部切眼,自下向上38.3~70.5m,煤厚平均2.5m,瓦斯含量3.68~5.6m?/t,鉆孔間距2.4m。
對比鉆孔情況:ZQ-7~ZQ-14共8個鉆孔使用FBQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔,ZQ-15~ZQ-21共7個鉆孔和補Q-19號鉆孔,共8個鉆孔作為對比鉆孔,鉆孔孔深在75m左右,礦井采用礦用合成樹脂,兩堵一注封孔,封孔深度15m,充填長度12.5m,FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔深度13m,充填長度8m,封孔情況見表1。
3 鉆孔初抽濃度對比
鉆孔采用打一個封一個,開抽一個,測一個。鉆孔測定初抽濃度后記錄在檔,全部開抽后,進行初抽濃度對比,對比顯示出使用FKQW-50/0.6“兩堵一注”封孔器封孔的初抽濃度,最高94.6%,明顯大于礦井的普通封孔,而且封孔20min后即可正常連抽,避免長時間不開抽使鉆孔內的瓦斯沖開球閥,釋放到巷道內,造成瓦斯事故[2]。
4 組抽放參數對比
9月4日,試驗鉆孔和對比鉆孔施工結束,規范聯網后,每天觀測一次,進行組參數對比,觀測日期截止到9月30日,觀測時間27d。經測定負壓基本一致,不進行負壓對比,只對抽放鉆孔的組濃度和組流量進行對比,見圖2、3。實驗數據顯示,不論是組抽放濃度和組抽放混合流量,無明顯變化,根據測定情況進行抽采量對比,經過27d的抽放,試驗封孔累計抽采量845.2m?,普通封孔累計抽采量709.9m?,累計抽采量提高了135.3m?(每天抽采量=抽放濃度×混合流量×抽放時間/100)。
5 封孔材料費用對比
普通封孔材料費用307.5元,試驗封孔材料費用260元,單孔材料費用節約15%。
6 綜合評價
第一,普通封孔24h后開抽,或將球閥呈半開狀態,影響鉆孔的封孔質量,由于受礦用合成樹脂強度限制,普通封孔方法注漿壓力低于1MPa,而安泰華公司的注漿壓力都在1.5MPa以上,且封孔充填段較短[3]。
第二,試驗鉆孔注漿壓力大,能主動支護鉆孔,膨脹力繼續壓密未曾充填的裂隙,進一步減少漏氣通道,有效防止鉆孔漏氣產生煤體自燃現象。
第三,試驗封孔裝置,自帶風動攪拌桶和注漿泵,操作簡單,受人為因素影響小,能降低工人勞動強度,提高工作效率。
第四,該封孔工藝由里向外多層帶壓注漿,有效避免漿液外泄。
第五,封孔器的長度可根據實際需要制作,封孔劑單袋質量輕,便于控制用量,降低了材料浪費現象。
參考文獻:
[1]王兆豐,劉軍.我國煤礦瓦斯抽放存在的問題及對策探討[J].煤礦安全,2005(3):29-32,44.
[2]黃鑫業,蔣承林.本煤層瓦斯抽采鉆孔帶壓封孔技術研究[J].煤炭科學技術,2011(10):45-48.
[3]王永安,趙耀江.瓦斯抽放鉆孔封孔方法的改進[J].山西煤炭,2006(3):24-25.