劉艷 梁勇


摘要:本文對當前經濟形勢存在諸多不確定因素,煤炭市場疲軟,煤炭企業也面臨著異常嚴峻的形勢,降低消耗、節約成本是確保企業在市場上生存的重要途徑之一。
關鍵詞:支護材料;設備改進;效益分析
1 概況
該礦年進尺量在16000m,需支護面積大約80000m2,掘進巷道進尺快,支護面積廣,支護材料消耗大,受支護材料價格、生產工藝及加工設備的影響,支護成本居高不下,消耗嚴重,具體表現在錨桿40.27元/套、金屬編織網19.84元/平方米。因此對巷道支護材料生產工藝及加工設備進行改進,對于降低支護材料成本,消除浪費,提高礦井經濟效益,應對當前經濟形勢具有重要意義。
2 目前巷道支護材料的范圍
工字鋼、U型鋼、錨桿、鋼筋網、金屬網、托梁、塘材、笆片等,該礦機修廠相關的加工設備有聯合沖剪機、LZY冷軋圓機、ZA28—20滾絲機、剪板機、JLZ2000全自動金屬網編織機、壓力機、校直機等。
相對適于改進加工工藝的支護材料和加工設備的范圍是:
1)錨桿、金屬網。
2)ZA2820型滾絲機、聯合沖剪機、JB23壓力機、JLZ2000型編織機的改進。
3 錨桿的生產工藝改進
3.1 改進前的生產工藝
聯合沖剪機進行錨桿桿體下料——冷軋圓機軋圓——滾絲機滾壓成絲——螺紋外徑檢測——上墊碗、墊片、螺母——檢驗刷漆——剪板機進行錨盤下料——沖壓機沖孔成型——驗收捆扎——成品質檢——發放使用。如圖1所示 。
改進后的生產工藝增加了螺紋檢測工序,以進一步提高加工質量,同時合并了較多的檢測驗收環節,優化為成品加工完后整體進行檢測驗收,逐步形成流水線作業,較大地提高了生產效率,改進后的生產工藝嚴謹細致、科學合理。如圖1所示:
3.2 錨桿的加工設備改進如下:
3.2.1 ZA2820型滾絲機改進
修復液壓系統中的柱塞泵,自制加工支撐塊,對固定主軸和活動主軸的中心距、支撐塊的高度進行調整、調試,并定做、購置了100mm寬的滾絲輪,保證一次成型滾制出M22*2.5*120mm的長型螺紋。
3.2.2 Q3516聯合沖剪機成型刀具改進
刀具有方孔形、圓孔形、三角形,而且孔徑較大,剪切后鋼筋斷面不平,有豁口,導致加工出的錨桿頭部螺紋有爛牙現象。通過創新設計,將成型刀具中不常用的三角形、方形優化掉,從新設計成直徑25mm的圓孔形成型刀,剪切出的錨桿端面平齊,保障了錨桿加工質量。
3.2.3 JB23壓力機的模具、電控系統改進
原來的上下模沖孔、壓制工藝動作不能同時完成,而且壓制的錨盤蝶形不明顯,結構不標準,承載力不高。經兩次技改后,上模、下模可以一次完成沖壓、沖孔、成形、落料的工藝動作,并利用機身可以在0°~20°范圍內的可傾斜性實現了沖壓成品或廢料從沖模上自動滑下,結構好,承載力大(經試驗合格);電控系統也由原來的遠程控制變成近程控制,電氣控制按鈕就在操作者的手邊,操作更加方便靈活,加工效率、安全性能大大提高。
4 金屬網加工設備的改進
4.1 壓風的改進
1)用礦壓風機房壓風代替空壓機壓風。JLZ2000型編織機為全自動菱形網編織機,其許多動作,如分絲、推絲、抽絲、翻板、鎖邊、剪切等動作均是通過空氣壓縮機壓出的風能帶動氣缸完成,如果空壓機損壞,就要停產。
2)由于編織機安裝在離我礦壓風機房較近的支護車間,可以利用我礦壓風機房壓出的風,改進方法是從壓風機房引出管路,配置一風能過濾器即可。如圖3所示,此風能過濾器由壓力表、出風管接口、進水口、進風管接口、出水口等組裝而成。
3)因從壓風機房過來的風里由于有雜質,容易損傷編織機元件,必須經過風能過濾器進行過濾,所以在過濾器內注入一定量的水(水的高度必須超過進風管接頭),當風從水中經過后,雜質便留在水中。純凈的風能儲存在過濾器中,從壓力表中知道其壓力達到多少,一般控制在0.6Mpa,可以通過調節進風管接頭處的閘閥實現。使用時打開出風口閘閥,新鮮的氣體通過出風口接口進入到菱形編織網機的剪切氣缸、鎖邊氣缸等,從而實現剪切、鎖邊等動作。
5 改進前后效益比較
巷道支護材料加工設備工藝改進后,實現年增錨桿加工量10920套,金屬網12480平方米,增加產值44.93萬元,年增加效益:51.18萬元,對煤礦生產安全,有效降低礦井支護成本,提高礦井經濟效益有顯著成效。如表1所示
6 結語
通過上述巷道支護材料加工設備工藝改進,適宜當前形勢。以后可以根據巷道條件的變化、根據相關措施規定,靈活的改進優化。為巷道支護材料加工設備工藝改進提供了借鑒。也是礦井應對當前經濟形勢一種行之有效降本增效的手段。
作者簡介:劉艷(1979),女,漢族,安徽鳳陽人,大專,初級職稱,研究方向:技術經濟一體化;梁勇(1979),男,漢族,安徽濉溪人,本科,中級職稱,研究方向:技術經濟一體化。