廖明華
摘要:高效率和低污染是電力發展永恒的主題。通過調整鍋爐的煤粉細度,過剩空氣系數(煙氣含氧量),一、二次風量,燃燒器擺角等參數,優化鍋爐燃燒狀況來達到提高鍋爐效率,實現降低供電煤耗,減少NOX排放。
關鍵詞:氧量;分離器轉速;鍋爐效率;發電煤耗
隨著技術進步,目前我國的電站鍋爐的發展也步入了大容量、高參數化和低排放階段。在當前經濟環境下,去產能及產業結構調整,使電力產能過剩嚴重,電廠競價上網的政策實施,燃煤電廠的生存壓力越來越大。在現有條件下,尋找最優的調節參數以及調節手段來降低供電煤耗,提高機組效率,減少排放,提高機組的競爭力。鍋爐燃燒優化就是一種可以提高鍋爐安全性、穩定性、經濟性的有效方案。
1 鍋爐概況
佛山恒益發電有限公司#1機組裝機容量為600MW,所配鍋爐為上海鍋爐廠有限公司制造的SG1913/25.4型單爐膛、超臨界直流燃煤鍋爐。燃燒器為強化燃燒直流擺動燃燒器,四角布置,切向燃燒。燃燒系統采用中速碗式磨煤機,磨煤機配備內置式旋轉動態分離器,并在A磨入配置有蒸汽加熱暖風器以配合等離子點火系統。爐內采用分級供氧、切圓燃燒方式,采用24只低氮同軸(LNCFS)擺動式直流燃燒器,分6 層布置于爐膛下部四角,在爐膛中呈四角順時針切圓方式燃燒(爐頂看)。主燃燒器上部設兩層緊湊燃盡風(CCOFA),在主燃燒器上部布置有5 層可水平擺動的分離燃盡風(SOFA)噴嘴。
2 鍋爐燃燒優化方案
鍋爐燃燒優化系統,在主蒸汽壓力、主蒸汽溫度和分離器溫度達到設計工況的下,通過調節SOFA風量、設置不同給煤機沒量、各層燃料風門開度、磨煤機入口一次風量等參數使NOx、爐膛出口煙氣溫度偏差、飛灰含碳量等達到合適的值,再熱蒸汽溫度控制在設計值。通過試驗,整定出適合機組在安全穩定運行下最經濟的參數,滿足節能減排需求。
在此基礎上,進一步優化煙氣過剩空氣系數(煙氣含氧氧)設定值,使風量在合理的范圍,既能保證鍋爐的穩定燃燒,降低煙氣中NOX的含量,降低廠用電率。
3 SOFA風量控制調整優化
在不同的負荷設定不同的SOFA風量,可以有效降低煙氣中的NOX,通過調整SOFA風水平擺角來肖璇,以減小爐膛出口的煙溫差,減小汽溫偏差。SOFA風的水平擺角通過調整試驗確立并固定,在運行中通過調整SOFA風量滿足工藝要求。通過動態試驗,在燃燒優化系統中,適當改變四個角的SOFA風的垂直擺角,以減小爐膛出口的煙溫偏差。
4 分層給煤量控制優化
鍋爐爐內燃燒工況的好壞,不僅受到配風方式、燃燒器的負荷分配的影響,而且還與磨煤機投停方式,各層磨煤機出力有關。改變各層磨煤機出力,減小爐膛出口煙氣溫度偏差,磨煤機投運方式對鍋爐安全、穩定、經濟運行的影響。
在上層給煤機運行時,鍋爐爐膛出口煙氣溫度偏差加大,嚴重時一側減溫水全開,另一側減溫水全關,兩側主汽溫度仍相差20度以上。通過適當減少上層給煤量,增加下層給煤量,可以有效減小爐膛出口煙溫偏差。
5 各燃料風門開度控制優化
燃料風是供給一次風煤粉氣流以適當的空氣,補充燃燒初期可能出現的氧量不足。燃料風門開度設定與各層燃料量成比關系,當各層給煤量增加時,燃料風門也相應開大,滿足燃燒需求。通過試驗,進一步優化燃料風與各層給煤量之間的函數關系,使燃料風門開度達到比較合理的值。
6 一次風量控制優化
一次風量與煤粉著火、燃燒過程密切相關。一次風量越大,達到氣粉混合物著火溫度需要吸收的熱量就越多,著火將會推遲。反之,一次風量過低,一次風氣流的剛性較差,煤粉氣流衰減較快,容易產生偏斜和掉粉,造成爐渣含碳量增加。因此,保持適當的一次風量對鍋爐安全、穩定和經濟地運行就極為重要。
電廠機組穩定運行時,運行磨的一次風進風量在80t/h以上,一次風量比較大,通過試驗,在高負荷時,適當降低一次風量后,鍋爐效率有所提高,同時可以降低供電煤耗。
7 磨煤機分離器轉速控制優化
合格的煤粉細度是實現煤粉均勻分配并具有較低飛灰含碳質量濃度(6%以下)的基礎。煤粉越細,著火越容易,燃燒穩定性好,飛灰含碳量下降,但會增加廠用電率,因此需尋找合適的煤粉細度,并得到磨煤機分離器轉速與煤粉細度的特性曲線。
兩臺機組原始運行狀況下,磨煤機分離器轉速固定在600r/min,通過在不同符合下改變分離器轉速,發現在600MW時,將分離器轉速提高到700r/min時,鍋爐效率有所提高,發電煤耗也有所降低,在450MW和300MW時,適當提高分離器轉速到650r/min時,可以適當提高鍋爐效率和降低發電煤耗。
8 燃燒器擺角控制優化
主燃燒器的上下傾角可以用來調整爐膛火焰中心高度,以方便調整再熱蒸汽的溫度,同時燃燒器噴嘴射流切向速度減小,會使得燃燒區域的旋流強度改變,從而對主蒸汽和再熱蒸汽溫度左右兩側偏差有一定影響,但是通過試驗發現,在不同的配風比例、風量和負荷變動下,不同因素的影響強度會有所改變,需要在保證主再熱蒸汽溫度達到額定且不超溫的情況下,根據不同燃燒情況找到合適的傾角,減小汽溫偏差,這一種調整方式需要實時調節。
9 氧量控制優化
其他因素不變,在保證鍋爐安全運行的條件下,通過調整二次風量,來改變爐膛出口過量空氣系數。有文獻證明,1)氧量提高,飛灰含碳量將減小;2)氧量提高,排煙溫差有可能增大;3)氧量提高,排煙損失有可能也增大。考慮到摸底工況下空氣過量系數較設計值偏低,即適當提高空氣過量系數,測試能否降低飛灰含碳量,提高鍋爐效率。
通過試驗發現:在600MW時,將氧量由原來的35%提高40%時,供電煤耗由31673克標煤/度降至31414克標煤/度,降低了259克標煤/度;在450MW時,將氧量由原來的40%上調或下調,都會是供電煤耗升高,所以,在450MW時氧量保持在40%不變;在300MW時,將氧量由原來的50%上調或下調,都會是供電煤耗升高,所以,在300MW時,氧量設定在50%比較合適。
10 小結
通過此次鍋爐燃燒優化試驗,得出了更合理的控制參數,減少了主汽溫度偏差,降低了供電煤耗,同時降低NOX含量,達到了節能減排的效果。
參考資料:
[1]張紅福,張曦,羅嘉.基于預測控制方法的燃燒優化研究與應用[J].自動化博覽,2015,7.
作者簡介:廖明華(1982),男,湖北仙桃人,研究方向:電廠熱控。