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空預器驅動裝置異常跳閘分析及對策

2017-06-01 11:29:32皋德華
電力安全技術 2017年4期
關鍵詞:變頻器故障

皋德華

(江蘇射陽港發電有限責任公司,江蘇 鹽城 224300)

空預器驅動裝置異常跳閘分析及對策

皋德華

(江蘇射陽港發電有限責任公司,江蘇 鹽城 224300)

針對某公司鍋爐系統空預器在運行中曾發生主電機異常跳閘、副電機切換成功,但副電機反切至主電機失敗的異常情況,介紹了電氣驅動系統概況、工作原理,對運行中反向切換不成功的原因進行了分析,制定了相應的對策,提高了空預器運行的可靠性。

空預器;變頻器;主副電機;雙向切換

0 引言

空氣預熱器(以下簡稱“空預器”)是火力發電廠鍋爐設備的重要組成部分,是一種利用鍋爐尾部煙氣熱量來加熱燃燒所需空氣的熱交換裝置。該裝置通過回收煙氣熱量,降低排煙溫度,從而提高鍋爐的效率。

若一側空預器發生故障,機組將降低一半負荷;若兩側均發生故障,機組將被迫停運。作為驅動空預器運轉的電氣驅動裝置,其工作是否可靠將直接影響到機組的安全、穩定、經濟運行。以下以某公司2×660 MW機組空預器電氣驅動裝置為例,分析驅動裝置異常跳閘及副電機向主電機切換失敗的原因,并給出解決問題的方法。

1 空預器驅動裝置簡介

1.1 概況

該公司2臺機組每臺鍋爐甲、乙兩側均裝設空預器,每側空預器分別由獨立的驅動裝置驅動。為了提高空預器運行的可靠性,每一側空預器的電氣驅動裝置均由功率相同的主、副電機組成,且主、副電機采用不同電路的供電電源。為防止主、副電機同時故障而損壞空預器,在主電機上配備了應急手動盤車接口。

1.2 運行方式

正常運行情況下,空預器由主電機驅動,因主、副電機使用同一根驅動軸,副電機隨主電機同步轉動。當主電機運行中因故異常跳閘時,在連鎖保護投入的情況下,控制柜內PLC經過30 s延時,發出啟動副電機運行命令,切換到副電機運行。反之,當主電機經檢查無缺陷后,在連鎖投入時,可人工停運或在副電機故障跳閘時,通過DCS(Distributed Control System,分散控制系統)發送命令反切至主電機運行,因此,其驅動裝置具有雙向互切功能。

1.3 啟動過程

主電機與副電機分別由2臺相同的ATV71變頻器啟動;完成啟動過程后,主驅動電機或副電機將自動切換到工頻電源運行,2者啟動過程完全相同。下面以主電機啟動過程為例簡述啟動過程,其控制原理如圖1所示。

在就地或遠方發出啟動命令后,變頻主接觸器KM1吸合,變頻器拖動主電機勻速平穩啟動(軟啟動),從0到980 r/min用時約60 s。到達額定轉速變頻器發出啟動完成信號并穩定運行10 s后,變頻主接觸器KM1斷開;3 s后由PLC發出命令,工頻接觸器KM3吸合,切換至工頻電源運行,完成整個啟動過程。

2 故障現象及處理過程

2015-09-20T21:54,5A空預器主電機跳閘,副電機自投成功,但電流波動大。初步檢查主電機無明顯異常,將5A空預器主電機投緊急備用時,發現其在DCS畫面上的狀態變為運行狀態(實際未運行),在DCS中進行復位后狀態恢復正常。

2015-09-21,經調閱DCS主電機歷史曲線,發現跳閘瞬間電機電流超出量程范圍,DCS最后顯示的測量電流為72 A。在轉動狀態下測量電機三相直流電阻偏差大,AB相電阻為140 Ω,AC相電阻為140 Ω,BC相電阻為165 Ω,且直流電阻值有波動,但絕緣電阻正常。聯系生產廠家,將5A空預器主電機變頻器電動狀態轉矩限幅值(Tlim)由150 %調至200 %后,進行5A空預器副電機向主電機切換試驗,結果切換失敗。

圖1 空預器主電機控制原理

2015-09-22,考慮到5A空預器主電機轉動狀態下測量直流電阻值偏差大且有波動,無法判斷電機是否正常,擬將5號機組負荷降至300 MW,短時停運5A空預器副電機,單獨啟動主電機,并測量主電機三相電流是否平衡。如電機損壞,待5A空預器進口煙溫低于150 ℃時停運空預器,更換電機。

2015-09-24T09:45,經批復,5號機組降負荷至300 MW,停運5A空預器副電機,連鎖未投入。當空預器轉子轉速接近0時,手動啟運5A空預器主電機正常。后繼續做5A空預器主、副電機切換試驗,雙向切換4次均成功。于當日16:30恢復正常運行。在切換過程中,主向副、副向主電機切換時,主或副電機啟動完成后,DCS中電機啟動界面會隨機出現全黃色異常跳閘報警信號,復位一下即恢復正常顏色。

3 故障及畫面異常原因分析

3.1 空預器主電機跳閘原因分析

從調閱的DCS歷史曲線看,主電機電流瞬間升高,超出測量量程,DCS最后顯示的測量電流為72 A。結合副電機剛啟動時電流波動大的情況分析,5A空預器主電機跳閘的原因為空預器內部瞬間卡澀或有異物,導致電流急劇升高,熱繼電器過流保護動作。

3.2 副主電機切換不成功原因分析

無論負荷高低,主電機向副電機切換均成功;但副電機在高負荷時向主電機反切不成功,而在低負荷時能反切成功,其原因分析如下。

空預器廠家設計規范要求,變頻器啟動的前題條件是只能從零轉速或低轉速開始。當主電機切換到副電機工作時,從零轉速啟動的副變頻器會對正在旋轉的(主、副電機同軸轉動)轉子產生剎車作用(反激制動),從而造成較大的沖擊,因此必須保證空預器轉子轉速接近0或低轉速時才能啟動副電機。空預器(電機)自由停車時間約為40 s。

生產廠家在最初設計時,僅設計了主電機向副電機切換的功能,即單向切換。主電機自帶的PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)程序中,在連鎖投入,當主電機停運或異常跳閘時,設置了一個延時30 s發主電機停運或異常跳閘狀態量給DCS判斷的邏輯。由DCS發出啟動副電機命令,此時空預器轉子轉速已降至低轉速,符合變頻器啟動的前提條件。

該公司在生產調試期間,提出空預器的主、副電機要實現雙向互切功能。調試單位修改了DCS邏輯,使其具備雙向互切功能。在冷態調試做切換試驗時,主、副電機互切試驗正常。

本次空預器異常跳閘后,副電機向主電機在熱態高負荷時,切換均失敗。分析認為系副電機向主電機切換過程中,停運副電機時,其PLC程序邏輯沒有設置延時30 s再發信號啟動主電機,而是停運瞬間發命令立即啟動主電機,不符合變頻器啟動只能從零轉速或低轉速開始的前提條件。此時主電機對正在旋轉的轉子產生剎車作用(反激制動),超出主電機變頻器啟動狀態轉矩限幅值,導致過力矩動作,這是切換失敗的主要原因。在低負荷或冷態時,因空預器負載較輕,能躲過過力矩動作值,切換就能成功,但切換成功的幾率也非百分之百。在機組檢修后調試時,曾出現過副電機切換主電機不成功的案例。

3.3 DCS畫面異常原因分析

在電機雙向互切過程中,主或副電機啟動完成后,DCS中電機啟動界面會隨機出現全黃色異常跳閘報警信號。從圖1及啟動過程來看,在變頻接觸器斷開、工頻接觸器吸合的切換過程中,DCS有3 s時間檢測不到運行與停止信號,故會出現異常跳閘報警信號,且這種異常跳閘報警信號具有隨機性。如果能躲過DCS運算時間,其畫面就正常;反之,則會出現異常跳閘報警信號。對此,只需在DCS畫面上復位,異常畫面即恢復正常,且不影響任何后續保護。

4 故障對策

4.1 副電機向主電機切換不成功對策

針對副電機向主電機在高負荷時切換失敗,以及在低負荷時也存在切換不成功的情況,綜合故障原因分析,提出以下3種解決途徑。

(1) 修改副電機PLC程序。在PLC程序中,增加延時30 s發副電機停運或異常跳閘狀態量給DCS判斷的邏輯。由DCS發出啟動主電機命令,以保證空預器轉子轉速降至低轉速的條件,從而保證主電機變頻器啟動時的轉矩幅值不超設定值。

(2) 修改DCS邏輯。在DCS中,增加延時30 s邏輯。當DCS檢測到副電機停運或異常跳閘狀態量時,延時30 s發命令啟動主電機,從而保證主電機變頻器啟動時的轉矩幅值不超設定值。

(3) 開啟主電機變頻器“飛車啟動”功能。所謂變頻器“飛車啟動”,就是當變頻器未運行時,變頻器所控制的電動機的轉子處于旋轉運動狀態。如開啟該功能,變頻器啟動就可以穩定、平滑、無沖擊地順利控制處于旋轉中的電動機。其工作原理是:“飛車啟動”一開始先搜索旋轉電機轉子頻率,在搜索到電機轉子頻率后,變頻器再將搜索到的轉子頻率作為輸出頻率。這樣,既不會出現過流,也不會出現對正在旋轉的轉子產生剎車作用(反激制動),從而保證主電機變頻器啟動時的轉矩幅值不超設定值。

4.2 DCS畫面異常對策

針對電機雙向互切過程中,主或副電機啟動完成后,DCS畫面上電機啟動界面會隨機出現全黃色異常跳閘報警信號的情況,可通過修改DCS邏輯,增加變頻與工頻切換過程中延時3 s檢測的功能,躲過DCS檢測狀態量的時間來解決。

5 結束語

空預器電氣控制的方式、方法較復雜,若要改變原有電氣控制系統的設計意圖,則應綜合考慮各方面的因素,如設備的啟動條件、要求等細節。同樣,對出現的電氣故障,應通過多種方式、方法進行仔細排查、分析,找出故障原因并采取相應的措施,以保證機組的安全、穩定、經濟運行。

1 張選正,張金遠.變頻器的應用經驗[M].北京:中國電力出版社,2006.

2016-08-06;

2016-11-01。

皋德華(1974—),男,助理工程師,主要從事火力發電廠電氣設備基建、檢修技術管理工作,email:463242989@qq.com。

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