張家華+羅莽

摘 要:枯溪水電廠#8、9事故水泵集水井過小,操作與維護也極不方便,文章對其目前存在問題進行了探討,提出了解決辦法,經此改造后減小了水淹廠房的概率,減輕了值班員勞動強度,提高了安全生產管理水平。
關鍵詞:事故水泵;集水井;排水泵
引言
目前,枯溪水電廠老廠排水系統共設置#1、2、3、7A、7B、8、9共7臺水泵,均為離心式排水泵,抽水容量共422kW,其中#1、2、3水泵為主集水井排水泵,主要負責老廠#1~6機組檢修抽尾水,#7A、7B水泵為輔集水井排水泵,負責老廠廠房滲漏水、發電機變壓器冷卻器濾過器排污水等排水,#8、9水泵為事故水泵,負責水管破裂、主輔集水井水泵故障等特殊情況下的事故排水。
1 目前老廠排水方存在的問題
經分析,目前老廠排水方式存在以下問題:
(1)#8、9事故水泵設置在事故水泵房,其吸水管及底閥設置在89廊道,操作控制柜設置在電纜道西端,分別位于三處不同的樓層、不同的空間位置,彼此互相隔離,進行運行操作維護、啟動試驗等工作時,不能同步監視、檢查,很不方便。
(2)由于#8、9事故水泵幾乎沒有集水井,水泵啟動幾秒鐘即可將水抽完,極易抽空,由于監視不方便,試啟動時無法現場檢查效果,水泵試運行效果不理想。1998年#5、6機生活用水閥爆裂時就發現水泵均無法正常啟動,有一臺水泵轉向甚至相反。
(3)由于#1~6機水系統總濾過器排污管直排89廊道,總濾過器排污時來水量很大很猛,加之排水溝排水不暢,經常造成89廊道地面積水較深,多次造成88廊道地面漲水,但目前輔集水井容積偏小,造成水泵啟停頻繁。從3月13日所拍#7水泵啟停曲線圖可以看出,#7A水泵在7小時內啟停達到了14次,平均每半小時啟動一次。根據國網公司水泵運行設計規程規定:滲漏集水井的有效容積應至少能匯集60min的廠內正常總滲漏水量,工作泵應能在20min~30min排空。7A水泵啟停密度超過了國網公司規定。水泵啟動頻繁,造成電機壽命縮短,檢修工作量增大。
(4)由于主輔集水井連通436閥的特殊彎頭設計,使其一般情況下不能全開,只能稍許開幾個絲,436閥基本處于全關狀態,造成主集水井三臺水泵對事故排水及廠房滲漏排水基本不起作用。如2010年#4機尾水盤形閥被尾水沖開后,88廊道地面即快速漲水,事故水泵由于需人工手動啟動,無法第一時間快速啟動,造成88廊道地面漲水較深,危及廠房安全運行。
2 解決辦法
將#8、9事故水泵集水井在現有位置進行擴大加深,根據現場勘查,可在88廊道#5、6機之間進行擴建,如圖所示,可將其擴建成長寬高為8×3×3集水井,容積達72立方米。工程完工后事故集水井增設水位計,將#8、9水泵控制系統置于#1公用系統控制,實現水泵自動輪換與自動啟停運行。集水井頂部可設置格柵式鋼蓋板,既方便排水,又可作為通道使用,不妨礙通行。
3 結束語
經過事故水泵集水井擴建工程后,增加了主廠房內集水井容量,為事故排水贏得了時間,并且老廠房大部分滲漏水、機組主變總濾過器等排污水均可通過#8、9水泵排出,由于其排水管路很短,增加了排水效率;并可大大減輕#7水泵的排水壓力,延長其啟動周期,增加了主廠房自動啟動水泵容量130kW,為事故排水提高了反應速度,大大減小了水淹廠房的概率,為保證全廠安全生產打下了堅實的基礎。