王平波
(湖北襄陽發電廠,湖北 襄陽 441141)
湖北襄陽發電廠一次風機振動大的處理
王平波
(湖北襄陽發電廠,湖北 襄陽 441141)
以湖北襄陽發電廠一次風機振動大故障為例,面對一次風機振動大原因復雜(包括軸承磨損和不平衡)的局面,利用EA專家系統準確發現了軸承故障并更換軸承。更換軸承后,仍然存在水平振動大的問題,進一步分析并做動平衡處理,徹底解決了一次風機振動大的問題。
一次風機;振動故障;軸承;驅動端;自由端;水平振動;激振力;不平衡

表1 風機兩端軸振 mm/s
湖北襄陽發電廠#4鍋爐一次風機采用上海鼓風機廠按照德國TLT引進技術設計制造的離心式風機,具有設計效率高、性能曲線平坦、調節范圍廣等優點,系統全壓為8.7 kPa,風機結構形式為單吸雙支撐式,采用變頻控制,最低頻率為20 Hz。驅動電機由上海電機廠提供,為6 kV高壓電機,自1999年7月投入運行至今,運行一直比較正常,其結構如圖1所示。

圖1 風機結構簡圖
2.1 軸承故障處理
2015-08-03,采用測振儀檢測發現,#4鍋爐甲側一次風機驅動端水平與軸向振動較大,最大達到5.71 mm/s,超過報警值4.50 mm/s[1],嚴重威脅風機的安全運行。其他各軸承各方向振動較小,軸承溫度、聲音均無異常。連續測量了幾次,均是驅動端軸承水平方向較大,且隨轉速的增大而增大,最大達到9.46 mm/s,自由端振動較小,隨轉速變化較小,具體見表1。
由于風機是雙支撐設備,一般情況下,如果是不平衡引起的振動大,風機兩側水平方向振動均應該隨轉速的增大而增大,但這臺風機顯然不是,只是驅動端水平方向隨轉速變化振動隨轉速增大而增大,而自由端水平振動隨轉速變化較小,因此,不能立即判斷為不平衡[2],應該存在其他故障,通過查找歷史圖譜,有以下發現。
(1)2014-11-05,在風機兩側出現了軸承的故障成分FT(保持架故障頻率)及其諧波,并在軸向具有較高的底噪。
(2)2015-08-03,在測試頻譜圖中發現軸承故障成分FT及其諧波成分,底噪均消失了。
以上2次測試說明,軸承已經發生了較為嚴重故障[3],振動大系軸承故障引起的。2015-08-18,利用停爐機會對該風機兩端軸承進行了檢查,發現驅動端軸承保持架磨損嚴重,對風機兩端軸承進行了更換,并對風機本體、進出口風門擋板、葉輪都進行了全面檢查,無明顯異常,但沒有啟動風機進行驗證。
2015-09-06,機組啟動后對該風機驅動端軸承振動進行了檢測,發現水平振動大故障依然沒有消除,說明除了軸承磨損外還存在其他故障,因此進行了連續跟蹤監測,其振動情況見表1中2015-09-06數據,風機驅動端水平方向振動達到了9.46 mm/s,遠遠超過了危急值7.10 mm/s,嚴重威脅著設備的安全運行。
2.2 不平衡處理
從表1可以看出,風機驅動端更換軸承后,水平方向振動依然較大,且隨轉速變化較為明顯,自由端軸承各方向振動變化較小,初步判斷為不平衡。同時,經過仔細觀察表1,發現一次風機結構有以下特點。
(1)風機為雙軸承支承結構,但風機的重心并不在結構中心,而是偏向驅動端軸承,即驅動端軸承承載了大部分重量。
(2)由風機不平衡產生的激振力大部分由驅動端軸承承擔,造成了驅動端軸承振動比自由端振動大,由于風機兩端軸承的激振力相差較大,使兩端軸承產生的振幅不一樣,由此產生軸承不對中,除了水平方向振動大外,還將產生較大的軸向振動[4-5]。
(3)由于風機與電機之間是彈性柱銷聯軸器,該種聯軸器具有緩沖減振性能和一定的軸偏移補償能力,使得電機側的振動并不大。
基于以上分析,判斷風機由于某種異常原因產生了不平衡,需要做動平衡。2015-10-02,利用短暫的停爐機會對該風機做了動平衡[6-8],配重360 g,成功地使驅動端水平方向及軸向振動降到較低的水平,其振動通頻值見表1中2015-10-09和2015-10-20數據,風機驅動端水平方向振動僅0.96 mm/s和1.11 mm/s,遠遠低于報警值4.50 mm/s,達到優秀標準1.80 mm/s以下[1],完全滿足生產需要。
總的來說,這次事故處理比較及時,處理周期較短,利用正常停機機會消缺,有效防止了風機因設備損壞而跳閘,保證了機組帶滿負荷的需求。如果不能及時消除缺陷,將會使機組被迫限負荷在260 MW以內運行。機組本身容量為330 MW,每小時至少減少發電70 MW·h,按照0.398 元/(kW·h)計算,每小時將至少減少收入70×1 000×0.398=27 860(元),可見及時消缺產生的效益相當可觀。
這次一次風機故障的原因比較復雜,存在軸承故障,同時還存在不平衡,為故障的準確判斷帶來了一定難度;EA專家系統提供的軸承故障頻率[4]比較準確,正確反映了軸承的故障部位,為準確查找設備故障提供了可靠的依據。因此,在判斷故障原因時,要充分利用現有的生產工具——EA專家系統,觀察歷史紀錄,同時還要對設備結構形式充分了解,綜合分析,為準確找到設備故障原因,采用正確的解決方案解決設備故障打好基礎。
第1次更換軸承之后,沒有啟動風機檢驗檢修效果,由于系統原因,動平衡無法在運行中進行,導致風機帶病運行近2個月,對設備安全、滿負荷發電帶來了惡劣影響。因此,在以后的故障處理中,檢修完畢之后應該將設備進行試轉,以檢驗檢修效果,防止漏判、誤判故障,為保障設備安全運行打下良好的基礎。
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(本文責編:白銀雷)
2017-02-20;
2017-04-24
TM 621
B
1674-1951(2017)05-0058-02
王平波(1976—),男,湖北宜昌人,工程師,從事設備故障診斷方面的工作(E-mail:wangpingbo@chd.com.cn)。