摘 要以一臺1200kW 3.3kV 0~60Hz 4P礦用隔爆兼本質安全型變頻調速一體機的研制為例,從系統配置,變頻器設計,電機設計,結構設計等方面,并結合相關仿真及樣機試驗,防爆認證等說明研制取得了成功。
【關鍵詞】中壓 隔爆 本質安全型 變頻調速 一體機
隨著煤礦行業的整合發展,礦用設備也在往大型化,變頻調速節能化,集成化,智能化方向發展,做為礦用設備拖動機的電動機功率隨之增大,為節能降耗,節省空間,降低電纜成本,煤礦井下配電電網正在逐步過渡到中壓3.3kV等級,為適應這一變化,湘潭電機公司提出研制礦用隔爆兼本質安全型變頻調速一體機(以下簡稱一體機)。
一體機是將變頻技術、電機技術與隔爆技術結合,變頻器與電動機集成的行走一體機,是機電一體化產品,體積小,功率密度大,節能高效,非常適合煤礦井下運行工況要求,可廣泛用于絞車,掘進機,刮板機和皮帶運輸機等礦用設備。
1 設計要素
1.1 系統設計
根據礦用設備運行工況,輸入輸出特性,功能特性,一體機防爆標志為Ex d [ib]ⅠMb,防爆性能按照GB3836.1-2010,GB3836.2-2010以及GB3836.4-2010的要求??傮w結構設計成水冷結構,變頻器模塊裝在隔爆箱體內,隔爆箱體裝在水冷卻板上,水冷卻板裝在電動機上端平面上,變頻器與電動機通過水冷卻板的連接集成在一起。一體機系統按圖1配置。
1.2 變頻器設計
變頻器主要包括濾波器,整流器,預充電單元,支撐電容單元和逆變器,控制單元,水冷卻板等。變頻器滿足隔爆兼本質安全型的防爆要求。
變頻器采用2路交流電壓輸入,12脈波整流,矢量控制方式。對比常規6脈波整流,12脈波整流可降低網側諧波50%以上,便于中點電位控制,提高EMC電磁兼容性。
變頻器的逆變器采用三電平拓撲結構,與兩電平拓撲結構相比,dv/dt減小50%,對電動機絕緣系統的沖擊大幅減小。
直流支撐電容是決定變頻器產品維護周期和使用壽命的關鍵因素,直流支撐電容按照寄生電感小,寄生電阻小、發熱少,有自愈性、長壽命的原則進行設計。
變頻器功率單元按照模塊化設計,每個功率單元對外有統一的接線端口,功率單位直接安裝在水冷卻板上。水冷卻板做為變頻器各功率單元的冷卻部件,其水路按并聯設計,每個功率單元下都有對應的冷卻單元。按照功率單元的發熱量設計水冷卻板的換熱能力。
由于一體機需滿足單機拖動或多機同步拖動的要求,變頻器設計需滿足高性能的矢量控制,多機負載均衡性控制,高可靠的遠程連鎖控制。變頻器的控制單元按照模塊化設計,控制端子進行防呆設計。
變頻器加速、減速時間在2~2000s范圍內任意設定,頻率滿足人機界面設定、模擬量設定、多段速設定、遠程通訊設定等多種設定方式,頻率設定精度0.01Hz。
1.3 電動機設計
電動機主要包括定子、轉子、端蓋、軸承等部件,電動機滿足GB3836.2-2010規定的隔爆要求。
1.3.1 電動機由變頻電源供電,首先要進行絕緣結構設計
根據變頻電源的諧波含量和dV/dt值以及使用工況對過載能力的高要求,電動機采用H級絕緣,相對F級絕緣,H級絕緣有更好的耐熱老化能力。
變頻器輸出的高次諧波電壓完全加載在電機負載端,峰值電壓幅值較大,dv/dt值較高,作用在定子繞組絕緣層內的局部放電量大,定子繞組端部出槽口處電位差大,會產生嚴重的電暈放電,首先對定子繞組匝間絕緣采用云母繞包電磁線,增加匝絕緣厚度,加強匝間耐高頻脈沖老化的性能;其次增加對地絕緣厚度,對定子繞組進行防暈處理,避免定子繞組表面與槽壁的間隙放電,減小定子繞組端部出槽口處電位差,保證電機運行期間不產生電暈放電,提高電機絕緣可靠性。
電動機非驅動端采絕緣端蓋,切斷由軸電壓引起的軸電流,保護軸承不受電蝕,提高軸承運行質量。
1.3.2 電磁設計
電磁設計通過采用合適的絕緣結構,合理的槽配合,槽形結構,優化電、磁、熱等負荷的選取,合理分配各項損耗。電磁設計采用路場結合,首先根據性能指標采用磁路法進行電磁方案計算,然后進行二維電磁場和系統動態仿真分析,得出優化的電磁方案。
1.3.3 結構設計
結構設計滿足Ex dIMb的要求,并根據機座凸緣懸掛的特殊安裝方式,進行機座等主要結構件力學性能計算,并結合有限元仿真分析對相關結構件進行優化,確保各部件承受最大應力和變形量滿足要求。
轉軸設計成剛性結構,一階臨界轉速在1.3倍最大工作轉速以上。
1.3.4 通風散熱設計
機座及端蓋采用水夾層結構,機座上設計螺旋水道,端蓋上設計環形水道。定、轉子鐵芯上設計軸向通風道,由內風扇驅動形成內風路,使電動機內部溫度分布更均勻。
1.4 防潮設計
一體機多運行在礦井下,比較潮濕,在各結合面處設置密封條,一體機內部設置防冷凝空間加熱器,并采用防中等強度腐蝕型電動機表面涂層,以上措施提高了防潮性能,防止隔爆面銹蝕。
2 樣機驗證
以一臺1200kW 3.3kV 0~60Hz 4極一體機為研制對象,采用上述措施進行樣機試制。通過模擬一體機現場IMB10特殊安裝方式,與拖動機對拖進行型式試驗,主要性能指標(50Hz試驗值)如表1所示。
由試驗結果可知,一體機各項性能指標均優于相關技術標準的保證值,效率及功率因數高,振動小,噪聲低,溫升低,達到了預期目標。
3 樣機防爆認證
樣機分別在湘潭電機公司和防爆認證機構進行防爆認證試驗,各項指標全部合格,樣機YJVFT -500M-4(1200kW/3300V)已經取得國家防爆認證機構頒發的防爆合格證,礦用產品安全標志證書,全國工業產品生產許可證。
4 結論
樣機試制成功并順利通過防爆認證,表明湘潭電機公司的一體機研制取得了成功,對一體機的國產化具有重要的推動意義。
參考文獻
[1]陳世坤.電機設計(第2版)[M].北京:機械工業出版社,2000.
[2]陳伯時,陳敏遜交流調速系統[M].北京:機械工業出版社,1998.
作者簡介
霍華鋒(1978-),男,河南省平輿縣人。大學本科學歷。工程師,從事電機設計。
作者單位
湘潭電機股份有限公司電機研究所 湖南省湘潭市 411101