林如陽

摘 要:現有移動式垃圾壓縮設備的后門密封結構壽命不長,壓縮機構摩擦阻力大、廂體磨損快,容易造成滴灑漏的情況。針對上述問題,對密封結構和壓縮機構進行了改進,并通過受力分析對設計改進進行了驗證。
關鍵詞:壓縮垃圾箱;壓縮機構;密封結構;鎖緊機構
中圖分類號:TU993 文獻標識碼:A
0.引言
隨著城市經濟的快速發展,在城市生活的人口數量激增,城市生活垃圾的運輸要求有更高的效率。本文所論述的自壓縮垃圾箱主要由翻轉裝置、壓縮裝置、壓縮腔、垃圾腔、后門鎖緊裝置、控制系統等部分組成。垃圾由廂體前部的裝填機構裝入并壓縮,壓縮頭位于壓縮腔前部,將垃圾不斷往后推擠,垃圾在廂體后部的垃圾腔內存儲。待垃圾充滿車廂,再統一運到垃圾處理廠。倒出垃圾時,車廂抬起,后門打開,把車廂內垃圾全部卸出。
這種設備的優點在于將壓縮設備和裝料設備集成在一起,設備使用車廂可卸式垃圾車裝卸,只要有空地和電源接入,即可工作。
1.原結構存在的缺點
1.1 后門密封結構
(1)存在問題:依據小批量銷售之后,客戶實際使用的反饋,超過3個月后門就開始出現漏水現象,使用不足一年其膠條就會破損失效,大大增加了售后服務成本、同時滴灑漏是環衛部門亟須解決的問題,改進勢在必行。同時在壓縮工作時后門被撐開縫隙,污水從縫隙漏出。
(2)問題分析
通過分析,結合實際使用經驗,該結構有如下不足:
①后門和密封膠條結合面有相對滑動。且在后門壓緊膠條的同時,滑動的摩擦力也隨之增大,容易拉扯膠條并損傷表面,大大減少膠條的壽命、降低密封性。
②后門自重220kg,依靠后門的鎖緊機構中鎖鉤支撐,當系統中的液壓鎖失效或者油缸內泄時,后門自重會將鎖緊機構頂開,從而導致后門打開,造成垃圾大量泄漏,若在運輸路上出現則影響更嚴重。
③壓縮垃圾產生的作用力頂住后門,因4個鎖耳的斜槽不可調整,當膠條老化磨損后,后門將被頂開一定間隙,漏水會越來越嚴重。
1.2 壓縮機構
(1)存在問題:在實際使用3年后,批量出現壓縮腔底部局部磨穿漏水,側板磨損變形凸出。
(2)問題分析:
W型壓縮頭在壓縮腔內前后運動。
壓縮頭由兩根交叉油缸推動,缸徑110mm,系統壓力20MPa,油缸初始位置與水平夾角16°,最大行程位置夾角52°。
則理論計算壓縮機構最大推力:
F=2×Fn1=π×r2×P×sin52°=300kN
通過上述分析,結合實際使用經驗,該結構有如下不足:
(1)壓縮頭底部直接和壓縮腔底板摩擦,摩擦阻力大,底板易磨損。
(2)壓縮時因壓縮頭左右阻力會有差異,壓縮頭在壓縮行程的初始和末端位置會蛇形前行和后退,壓縮頭兩側板前后端會摩擦擠壓壓縮腔側板。因壓縮力很大,容易造成壓縮腔側板變形。
(3)壓縮頭與壓縮腔兩側存在間隙,壓縮頭頂部與導軌存在間隙,壓縮頭存在左右竄動和上下跳動。小顆粒的硬物如沙子等會被夾在底部和兩側的間隙內,加快鋼板磨損。
2.改進設計
2.1 后門密封結構
(1)改進措施:針對以上問題對后門密封結構進行改進。主要是避免后門和密封膠條結合面的滑動來提高壽命;改進可調整的壓緊行程以補償膠條老化磨損后的間隙變化。
①將后門上方長槽取消,改為固定的轉動銷軸,這樣后門只能繞支點做圓弧運動,對膠條只有垂直方向的作用力,消除了結合面的滑動。同時,頂部銷軸可以通過螺母調整間隙,后部則有頂緊機構限制竄動。
②在鎖鉤結構上做了改進,取消了4個導向鎖耳,下部的鎖鉤鎖緊方向改成從上往下,鎖緊時,鎖鉤對后門產生向下作用力和向內正壓力,向下作用力和后門自重由頂部銷軸承擔,后門不產生上下位移。
當油缸縮回時,鎖鉤右側導向斜面可以適應密封膠條老化后的不同寬度,從而確保油缸鎖緊。同時,油缸活塞桿的桿頭是通過螺栓連接,可以調整油缸安裝距使后門銷軸C處于鎖鉤右側導向斜面的不同位置,從而適應更寬的間隙。
通過后門頂部銷軸和下部鎖鉤的自動和手動調整,在密封膠條整個壽命周期內,都可以確保密封性能。
(2)設計驗證
①后門機構鎖緊時,受力情況如圖1、圖2所示。
油缸沒有更換,拉力F1=30kN,則計算后門壓緊的正壓力:F4′=F3×cos12°×277÷166×sin16°=13.5kN
經過樣機驗證,該結構可以壓緊密封膠條,保證密封性能。
②當設備工作時,壓縮垃圾產生300kN作用力在后門,后門頂部依靠螺栓和螺母的螺紋承受拉力;底部依靠鎖鉤機械機構拉緊。
后門鎖鉤承受向后推力插銷承擔。但受到向上分力會推動鎖鉤轉動,最后作用在油缸上,估算
F5=300÷4×tan17°=23kN
為了防止油缸內泄和液壓鎖失效造成后門打開,在鎖鉤上增加手動插銷阻止鎖鉤轉動。計算手動插銷D點受到的力為:F6=F5×160÷25=140kN
C′和D點銷軸材料使用Q345材質直徑40圓鋼,根據σ=N/A<[σ]
得出最大許用應力
N=335×π×202=421kN>F6>F5
可以滿足使用需求。
(3)后門頂部銷軸承受向下自重和F4″作用,向后受到壓縮垃圾推力作用。銷軸采用Q345材質鍛造,末端使用兩個M48螺母鎖緊。查機械設計手冊和標準可知:8.8級M48螺紋的保證應力Sp=600N/mm2,應力截面積As=1470mm2,則保證載荷882kN。左右各一組螺栓,可承受載荷1764kN。按最小截面積計算,單根銷軸最大許用應力
N=335×π×(42.58÷2)2=477kN。
可以滿足使用需求。
改進后的設備經過市場大批量的使用驗證,膠條的有效使用壽命可以達到兩年以上,期間可以杜絕后門滴灑漏問題。
2.2 壓縮機構
(1)改進措施
為了避免原有結構的缺陷,加裝導軌和滑塊。壓縮腔兩側焊接導軌,壓縮頭兩側切口安裝C型尼龍滑塊。改進后摩擦副只有導軌和壓縮頭尼龍滑塊接觸。滑塊和導軌可以限制壓縮頭左右竄動和上下跳動,同時壓縮頭底部和壓縮腔底板之間、兩側面之間都留有一定間隙,杜絕小顆粒硬物磨損,阻力和磨損顯著減小。另外將壓縮腔底板和側板材質更換為更耐磨的鋼材。
(2)驗證設計
原有機構做壓力試驗,壓縮頭空載推出時的壓力在3.5MPa左右(油溫30°,當油溫達到45°以上時,空載壓力穩定在2.8MPa~3MPa之間),即17.5%左右的功率是消耗在克服摩擦力和管路損失等,實際作用在壓縮垃圾的最大推力只有不到250kN。
改進過的設備經試驗,壓縮頭空載推出時的壓力由原來3.5MPa減少到2MPa以下;系統功率更多的用于壓縮垃圾,垃圾的壓實密度將得到提升。
改進后的設備經過市場大批量的使用驗證,12立方的設備在改進后平均可以多裝載0.5t左右,壓縮比穩定在0.75t/m3以上,壓縮頭尼龍滑塊的壽命在兩年左右。壓縮機構整體壽命預計可達到免維護6年以上。
結語
本文對現有自壓縮垃圾箱的后門密封結構和壓縮機構的分析,針對性提出改進設計思路和設計,通過對結構的優化改進,從功能原理上大幅改善后門密封性能,提高密封膠條和壓縮機構壽命,減少阻力,提高壓縮比。同時通過了大批量的市場使用驗證。
參考文獻
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