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F—149型水力吹灰器故障分析與改進

2017-07-13 11:14:24關鵬
中國管理信息化 2017年9期
關鍵詞:改造

關鵬

[摘要]針對長春熱電發展有限公司3、4號爐水力吹灰器運行中存在閥門漏水、動密封點漏泄和吹灰套管燒損等缺陷,結合設備本身設計上的不足,找出缺陷所在的原因,進行專項設備改造,取得了預期的效果,為鍋爐的安全經濟運行提供了保障。

[關鍵詞]水力吹灰器;原因分析;改造

0引言

長春熱電發展有限公司3、4號爐兩臺200MW,HG-670/140-YM9型機組,采用的是上海克萊德·貝爾格曼公司生產的F-149型水力吹灰器。機組自2005年10月投產以來,因檢修維護、設備結構設計不合理等原因,多次發生缺陷,導致水力吹灰器投入率難以提高。由于近年來燃煤緊張,機組目前逐步加大褐煤摻燒量,甚至達到全燒褐煤,燃燒方式與機組設計方式不符,鍋爐結焦情況嚴重,吹灰器頻繁投入使用,由最初的每周吹灰投入2次遞增至每天投入至少3次,結焦嚴重時甚至全天投入使用,故障發生率增大。因此,只有通過不斷的設備改進,才能提高水力吹灰器的投入率,提高鍋爐出力及運行經濟技術指標,保證機組經濟、穩定運行。

1吹灰器工作原理

水力吹灰器的作用是用來清除受熱面上的焦渣,清潔受熱面,提高受熱面的傳熱效果,以防止過熱器、再熱器超溫,同時降低排煙溫度。

水力吹灰器是用水作為吹灰介質,通過噴嘴作用,形成高速射流,利用水射流對渣的“激冷淬裂”原理,來清除鍋爐蒸發受熱面上的流態渣或黏性渣(即利用冷水使水冷壁管上的熔融狀的流態渣先凝固,由于水的汽化潛熱很大,它會很快地被蒸發掉,劇烈汽化膨脹產生的應力使焦渣松散、碎裂,將掛在水冷壁的焦渣清除)。

水力吹灰器吹掃時,行走箱前進,通過其上方槽型滑道碰觸機械觸點控制閥門開啟,吹灰套管邊旋轉、邊行進、邊吹掃直至前端點,然后反向邊旋轉、邊后退、邊吹掃,通過槽型滑道碰觸機械觸點控制閥門關閉,行走箱繼續后退,通過退到位開關控制停止。吹掃時。從噴嘴出來的水束向爐墻螺旋噴射,水束的吹掃面呈環行,吹掃范圍可根據需要調整凸輪角度在30°-360°內變化。

2吹灰器布置、結構及運行方式

我公司3、4號爐水力吹灰器單臺為一個系統,包括兩臺水力吹灰泵、吹灰器手動總門、電動門、12臺水力吹灰器、12個分支手動門、壓力表、排水門。12臺水力吹灰器共分三層,分別布置在爐膛前側18米、24米、30米平臺處。

吹灰器的主要部件有給水管路、帶閥桿的進水閥、進水管、帶噴口的吹灰套管、行走箱、電動機、減速機及鏈條、行程開關、螺旋傳動軸、箱體等。

吹灰器運行方式:利用水力吹灰泵將20℃~60℃的消防水加壓,當吹灰器投入時,電動機帶動鏈條,使得螺旋傳動軸帶動行走箱前進,吹灰套管由行走箱帶動旋轉前進,在吹灰套管進入爐膛100mm時,行走箱上部的槽道將帶閥桿的進水閥按一定方向旋轉,水由給水軟管、進水閥、給水軟管、吹灰內管進入到吹灰套管內,由噴口處噴射到水冷壁上,隨著吹灰套管繼續前進。吹掃范圍逐漸加大,當行走箱與回退行程接觸后自動回退,行走箱槽道在回退過程中將閥桿按反方向旋轉,此時進水閥關閉,吹灰器停止供水,當行走箱與限位開關接觸后停止,此吹掃過程結束。

3F-149型水力吹灰器故障原因分析

3.1吹灰器吹灰套管彎曲變形,無法回退和噴口燒損問題

原廠使用的吹灰套管采用1Cr18Ni9,耐熱溫度為600%,壁厚為2mm,管壁過薄,在運行過程中若發生機械故障或給水軟管、閥門故障,通常情況是將水泵停止,因斷水使得吹灰套管溫度高而燒彎曲變形的情況時有發生。

3.2吹灰器進水閥問題

3.2.1進水閥泄漏

原廠提供的進水閥工藝簡單,密封墊經常發生磨損;水力吹灰器設計工作壓力為1.0-1.2MPa,實際工作壓力達到3.5 MPa。

3.2.2進水閥為機械閥,經常發生行程不到位,無法完全關閉閥門的現象

進水閥的閥桿與閥體固定不牢靠;進水閥的閥桿安裝不當,觸點與行走箱的槽道有效接觸面小;螺旋傳動軸彎曲,行走箱運動過程中上下或左右浮動,閥門觸點角度偏斜。

3.3進水管盤根漏水

螺旋傳動軸由于長度、安裝及制造誤差等原因存在一定的彎曲度,行走箱運動過程中上下或左右浮動,嚴重時超過5mm距離,使得吹灰套管盤根內徑擠壓成橢圓形,造成密封不嚴密。

3.4給水軟管與行走箱發生機械摩擦,甚至給水管斷裂

給水軟管實際長度與設計長度不符,造成給水管彎曲角度大,且沒有有效固定,管子自然下垂,當行走箱前、后運行時與管子產生機械摩擦,極易損壞。

3.5吹灰器行走箱卡澀

為防止盤根漏水,吹灰內管與吹灰套管盤根壓蓋過緊;進水管彎曲;行走箱內積灰;行走箱傳動齒輪因異物卡澀造成無法傳動;進到位、退到位行程開關損壞;電動機鏈條過緊。

3.6箱體積灰

因運行人員操作不穩定,爐膛正壓,從吹灰套管與爐膛縫隙中噴灰;吹灰器箱體外殼未安裝,使得外部灰粉進入箱體內部;檢修人員維護周期短。

4F-149型水力吹灰器逐步改進措施

隨著我公司褐煤摻燒比例的逐步提高,鍋爐水冷壁結焦量增大,根據”鍋爐受熱面失效分析”,結焦后鍋爐熱效率將在短時間內下降3%~6%,傳熱效果差,煤耗加大,排煙溫度高,因此吹灰器頻繁投入使用,故障率激增,為了提高F一149型水力吹灰器的投入率,進行了以下改進:

4.1第一次改進(2006年)

(1)吹灰套管管壁厚由原2mm增加至5mm,剛性增強,加強焊接質量,在噴嘴、封堵的焊接質量上、在延長套管使用壽命上都起到了重要作用;加強設備維護管理,定期進行吹灰套管外觀檢查,發現吹灰套管彎曲或噴嘴損壞,及時更換或修復。

(2)改進進水閥門,閥桿處安裝防脫落螺栓,防止脫落造成的假吹現象;閥體與箱體的連接增加固定點;閥體尺寸加大,增加填料密封減少閥體漏泄。

(3)在機箱內部安裝固定夾,將給水管固定,防止管子自然下垂。

(4)在保證密封的情況下,填料壓緊適中,防止發生進水管抱死造成進水管彎曲。

(5)在吹灰器箱體下方,爐前和爐后各割出1個放灰孔,通過行走箱帶動,將箱體內積灰通過放灰孔排出箱體,避免積灰。

(6)將彎曲較大的螺旋傳動軸拆除返廠校直。

改進創造的經濟效益:

2006年9、10月,共2個月時間內花費的備件費用:

3、4號爐共更換給水軟管9根300×9=2 700(元)

3、4號爐共更換吹灰進水管4根120×4=480(元)

3、4號爐共更換吹灰套管12根2 200×12=26 400(元)

3、4號爐共更換進水閥6個2 991×6=17 946(元)

合計:47 526元(不包含人工費用)

按照2個月花費47 526元計算,每年吹灰器檢修費用(按每臺機組運行期6個月計算)為:47 526×3=142 578(元)。

改造金額:新吹灰套管費用(材質:1Crl8Ni9,φ60×5mm)2 800×10=28 000(元)

重新制作進水閥費用:2 991×6=17 946(元)

合計:45 946元

改進后節約資金為:142 578-45 946=96 632(元)

4.2第二次改進(2009年9月)

經過2年的現場實際調查發現,吹灰器進水閥門故障率仍然偏高,閥桿經常脫落,造成假吹現象較多,由于進水閥安裝位置空間小檢修困難,參照限位開關的工作原理,我公司組織進行第二次改進,取消行走箱槽道開關閥門的結構形式,將進水閥門改為臥式,加工90°閥桿,通過角鋼將閥門固定在吹灰器箱體側邊,在行走箱上焊接觸點撞塊。行走箱前進,通過撞塊帶動進水閥門開啟,行走箱后退,帶動進水閥門關閉。吹灰器經常假吹現象得到有效解決。

改進創造的經濟效益(不包含人工費用):全部改進均利用檢修余料,未發生費用改進后每月可減少更換吹灰套管2根,每年節省吹灰器檢修費用:2 800×12=33 600(元)。

4.3第三次改進(4號爐2010年9月、3號爐2010年11月)

車間檢修維護人員數量減少,存在吹灰器故障處理不及時;進水閥密封墊及閥桿密封膠圈經常漏水,維護量大;閥門固定螺絲孔易損壞,更換進水閥門數量逐步增加;由于設計原因,水力吹灰泵出口實際壓力比設計壓力高,機械式吹灰器進水閥門已經無法適應工作需求等原因。2010年中旬3、4號爐褐煤改造拆除16臺XQF-1-20型燃油電磁閥,在倉庫中找出8臺DQF-15YF型電磁閥,為我公司水力吹灰器進行第三次改進提供了改進用材料,燃油電磁閥工作壓力為6.4MPa,滿足設備使用壓力,通過申請,公司決定對3、4號爐水力吹灰器進水閥門進行改造,將2臺機組共計24臺吹灰器機械式進水閥門全部更換為電磁閥,通過在行走箱上焊接機械撞塊,在箱體上安裝—套限位開關,通過電路控制電磁閥動作開啟和關閉閥門,徹底消除了進水閥門經常漏泄的現狀。

改進創造的經濟效益(不包含人工費用):

全部改進均利用檢修拆除的電磁閥,未發生費用,節省費用:8 000×24=19.2(萬元)

安裝電磁閥電源箱及附屬設備,每臺爐改造費用2.3萬元:23 000×2=4.6(萬元)

3、4號爐每月更換進水閥2個,節省檢修費用:2 991×2-×12≈7.2(萬元)

改造后可節省全年檢修費用:7.2-4.6=2.6(萬元)

4.4第四次改進(2011年)

原廠設計吹灰內管固定在箱體面板上,易發生內管刮傷、彎曲等缺陷,吹灰套管盤根漏水問題極為突出。為解決該項問題,我們集思廣益,對多種動密封型式進行討論分析,2011年進行將單臺吹灰器吹灰內管固定式改為隨行走箱移動式的試驗,進水管與行走箱同時進退,使得吹灰內管與吹灰套管盤根形成圓周360°旋轉,不再360°盤旋前進和后退,密封嚴密,此項改造經過1年的實際使用,確認效果非常好,2012年全部進行改進。

改進創造的經濟效益(不包含人工費用):

改進材料利用原吹灰內管的部分白鋼管,吹灰器固定板使用公司金工車間δ10mm的邊角料,固定螺栓使用48套,估算改進成本不超過500元。

改進至今已運行5年,吹灰內管未發生備件更換費用,吹灰套管盤根漏水缺陷也得到有效解決。

5水力吹灰器的使用和維護保養經驗

吹灰器是否能用好,其決定性因素有三:一是吹灰器的設計與制造質量;二是安裝質量;三是維護與保養。

吹灰系統由三大部分組成:一是吹灰器,二是控制系統,三是吹灰套管道。如果哪一部分有問題,吹灰器就不能正常運行。所以影響吹灰器正常運行的原因是多方面的。

(1)領導重視。要正確認識水力吹灰器在鍋爐運行中的重要性,配備充足檢修人員、建立獎懲制度,保證水力吹灰器的投入率。

(2)要有專職的維護人員,熟悉吹灰系統的結構和一般故障的處理方法,根據說明書及有關資料對吹灰器進行定期的維護保養,加強此方面的技術培訓工作。

(3)在正常的情況下,水力吹灰器在鍋爐不正常或積灰不多的情況下,定期投用,絕對不能長期閑置不用。

(4)在水力吹灰器系統運行中控制盤上出現報警時,一定要及時處理,排除故障,防止水力吹灰器吹灰套管燒損,吹灰投入時安排人員就地監督。

(5)做好運行、檢修記錄,總結吹灰經驗,制訂合理的吹灰程序與吹灰周期。

(6)維護人員要經常到現場巡視,進行吹灰器箱體積灰清理、軸承潤滑,發現問題及時處理。

(7)要保證檢修用的備品備件充足。

6效果比較

通過四次設備改進,將F-149型水力吹灰器吹灰套管管壁厚度增加、進水閥改為電磁閥、箱體改進、吹灰內管固定式改為隨行走箱移動式,通過改進前后的比較,缺陷故障率得到有效控制,效果顯著,同時維護費用逐年降低。

7結語

由于目前我國水力吹灰器現場應用實例較少,可提供的借鑒經驗幾乎沒有,因此,對鍋爐水吹灰器缺陷原因分析結論是通過大量現場勘測、試驗與理論分析相結合得出的,通過數次改造效果看,達到了改造的預期目的。同時,多次改造也為解決現場實際問題積累了寶貴經驗。

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