陳家輝,黃 黔,黃 凱
(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)
碳納米管又稱為巴基管,是一種具有特殊結構(徑向尺寸為納米量級,軸向尺寸為微米量級,管子兩端基本上都封口)的一維量子材料。它主要由呈六邊形排列的碳原子構成數層到數十層的同軸圓管,層與層之間保持固定的距離,約為0.34 nm,直徑一般為2~20 nm。碳納米管作為一維納米材料,質量小,六邊形結構連接完美,具有許多優異的力學、電學和化學性能。
近年來國內外市場對輪胎的耐磨性能提出了更高要求,尤其是全高速路況下使用的全鋼載重子午線輪胎。為了實現高耐磨的目標,本工作主要研究碳納米管在全鋼載重子午線輪胎胎面膠中的應用。
天然橡膠(NR),20#標準膠,泰國產品;炭黑N234,卡博特(中國)投資有限公司產品;氧化鋅,浙江聯華鋅品有限公司產品;防老劑4020和RD,中國石化集團南京化工廠產品;硬脂酸,杭州油脂化工有限公司產品;硫黃,寧波市鎮海大方硫黃廠產品;促進劑NS,山東尚舜化工有限公司產品;碳納米管,山東大展納米材料有限公司產品。
基本配方:NR 100,炭黑N234 55,氧化鋅4,硬脂酸 2,防老劑4020 2,防老劑RD 1,硫黃 1.5,促進劑NS 1.2,其他 4.5。
在基本配方的基礎上,1#—5#配方分別加入0,0.5,1,1.5和2份碳納米管,其中1#配方為生產配方。
XK-160型開煉機,無錫市第一橡塑機械設備廠產品;3 L密煉機,佰弘機械(上海)有限公司產品;GK255型和GK400型密煉機,益陽雙龍橡塑機械有限公司產品;XLB-D型平板硫化機,湖州宏僑橡膠機械有限公司產品;MDR2000型橡膠硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產品;A1-3000-ND型拉力機,高鐵檢測儀器有限公司產品;Y3000E型壓縮升熱試驗機,北京友深電子儀器有限公司產品;MZ-4061型阿克隆磨耗試驗機,江都市明珠試驗機械廠產品;輪胎耐久性試驗機,天津久榮車輪技術有限公司產品。
1.4.1 小配合試驗
膠料采用兩段混煉工藝,一段混煉在3 L密煉機中進行,轉子轉速為80 r·min-1,混煉工藝為:生膠和小料→壓壓砣30 s→碳納米管和炭黑→壓壓砣→125 ℃提壓砣→155 ℃排膠;二段混煉在開煉機上加入硫黃和促進劑。
1.4.2 大配合試驗
膠料采用三段混煉工藝,一段混煉在GK400型密煉機中進行,轉子轉速為55 r·min-1,混煉工藝為:生膠、氧化鋅、硬脂酸、防老劑、2/3炭黑和碳納米管→壓壓砣→125 ℃提壓砣→160 ℃排膠;二段混煉在GK400型密煉機中進行,轉子轉速為50 r·min-1,混煉工藝為:一段混煉膠、其他小料、剩余1/3炭黑→壓壓砣→160 ℃排膠;三段混煉在GK255型密煉機中進行,轉子轉速為25 r·min-1,混煉工藝為:二段混煉膠、硫黃和促進劑→壓壓砣50 s→提壓砣→壓壓砣100 s→提壓砣→102 ℃排膠。
各項性能均按相應的國家標準進行測試。
由于碳納米管密度小,因此在混煉過程中的加入順序會對混煉膠性能產生較大影響。選取5#配方,針對不同的碳納米管加入順序進行物理性能對比評價,結果見表1。
從表1可以看出,由于工藝A中多了一步開煉機塑煉,因此膠料的門尼粘度較低,硫化膠的物理性能差別不大,其中工藝C硫化膠的拉伸強度和拉斷伸長率最大。綜合考慮混煉工藝效率和物理性能,碳納米管的加入順序宜采用工藝C,因此后續試驗均采用此混煉工藝。

表1 碳納米管加入順序對膠料性能的影響
小配合試驗結果見表2。

表2 小配合試驗結果
由表2可以看出,與未加碳納米管的膠料相比,加入碳納米管的膠料硫化速度基本相當,硫化膠的硬度、定伸應力和拉伸強度增大,拉斷伸長率總體減小,壓縮疲勞溫升總體增加,阿克隆磨耗量減小。
綜合來看,隨著碳納米管用量的增大,硫化膠的耐磨性能提高,但壓縮疲勞溫升呈增加趨勢,另外由于碳納米管成本較高,不可能大量應用,因此選取4#配方進行后續試驗。
大配合試驗結果見表3。

表3 大配合試驗結果
從表3可以看出,與生產配方膠料相比,試驗配方膠料的硫化速度基本一致,硫化膠的硬度、定伸應力、拉伸強度和撕裂強度均增大,拉斷伸長率減小,壓縮疲勞溫升增加,阿克隆磨耗量減小。
采用試驗配方膠料進行295/80R22.5 AZ670規格胎面擠出試驗,試驗配方膠料的門尼粘度略高,擠出膨脹率大于生產配方膠料,在正常生產工藝條件下,擠出胎面的寬度和厚度略大于生產配方膠料,調整擠出參數確保尺寸一致,胎面型膠外觀平整光潔。
2.5.1 耐久性試驗
采用試驗配方膠料生產295/80R22.5 AZ670輪胎,并按GB/T 4501—2008進行耐久性試驗。試驗條件為:標準氣壓 900 kPa,額定負荷3 550 kg,試驗速度 48 km·h-1,分別在65%,85%,100%,110%,120%,130%,140%,150%和160%的負荷率下運行7,16,24,10,10,10,10,10和10 h,負荷率為170%時運行至輪胎損壞。
試驗輪胎和生產輪胎的累計行駛時間分別為104.80和107.48 h,累計行駛里程分別為5 030.4和5 159.2 km,輪胎損壞形式均為肩部裂口。由于試驗配方膠料在耐磨性能提高的同時,壓縮疲勞溫升略有增加,因此試驗輪胎的耐久性能略有降低,但在可接受范圍內,隨后進行輪胎實際道路試驗。
2.5.2 實際道路試驗
采用試驗配方膠料生產295/80R22.5 AZ670輪胎,并發往安徽和浙江用于城際巴士汽車進行實際道路試驗。試驗輪胎在車輛上正常使用了一年半后,胎面磨損均勻,表面平整,未出現異常損壞,其花紋平均單位磨耗量行駛里程由原來的14 062.5 km·mm-1增加到14 637.3 km·mm-1,耐磨性能提高。
在全鋼載重子午線輪胎胎面膠配方中加入碳納米管,硫化膠的硬度、定伸應力和拉伸強度增大,壓縮疲勞溫升略有增加,耐磨性能提高,可延長高速標載下全鋼載重子午線輪胎的使用壽命。