劉 琦,李文東,李 輝,孫學紅
(1.青島科技大學 高分子科學與工程學院,山東 青島 266042;2.寧夏神州輪胎有限公司,寧夏 平羅 753400;3.北京橡膠工業研究設計院,北京 100143)
車輛在行駛過程中,特別是剎車時由于輪胎胎面和路面的接觸而產生摩擦,同時由于膠料的疲勞、老化等諸多因素導致了胎面的磨損。輪胎胎面膠的磨耗主要有磨損磨耗、卷曲磨耗和疲勞磨耗3種形式。胎面磨耗是指輪胎胎面與路面接觸而產生摩擦,摩擦使胎面膠表面發生微觀的局部變形破壞和掉渣,從而導致輪胎質量下降。按照橡膠碎片脫離的方式,其磨耗形式主要是磨損磨耗和疲勞磨耗。一般認為高速行駛輪胎的磨耗是磨損磨耗和疲勞磨耗的綜合結果,低速行駛輪胎以疲勞磨耗為主[1]。當輪胎胎面磨損到一定程度時就需要考慮更換輪胎或翻新胎面。另外,輪胎胎面磨損所產生的膠粉對環境也會造成污染,因此從環保角度出發,提高輪胎胎面膠的耐磨性能具有積極的現實意義。本工作對超耐磨全鋼載重子午線輪胎胎面膠配方進行優化,現將有關試驗情況介紹如下。
天然橡膠(NR),SMR20,馬來西亞產品;順丁橡膠(BR),牌號9000,中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司產品;丁苯橡膠(SBR),牌號1500E,中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司產品;炭黑N134,新疆中碳科技有限責任公司產品;白炭黑175GR,山西同德化工股份有限公司產品;硅烷偶聯劑TYC-Si69,江西宏柏化學科技有限公司產品;氧化鋅,揚州振中鋅業有限公司產品;促進劑NS,山東尚舜化工有限公司產品;塑解劑SJ-103,萊蕪市瑞光橡塑助劑廠產品。
超耐磨胎面膠配方如表1所示。

表1 超耐磨胎面膠配方 份
BB-2小型密煉機、BB430型密煉機和輪胎均勻性試驗機,日本神戶制鋼公司產品;XK-660型和XK-710型開煉機、GN255型密煉機,益陽橡膠塑料機械集團有限公司產品;XK-160型開煉機和XLB-800型平板硫化機,青島先銳機電有限公司產品;MV2000型門尼粘度儀、MDR2000型無轉子硫化儀、DISPERGRADER炭黑分散儀和RPA2000型橡膠加工分析儀,美國阿爾法科技有限公司產品;DIN磨耗儀、AKRON磨耗儀和輪胎強度試驗機,中國臺灣高鐵科技股份有限公司產品;輪胎耐久性試驗機,青島高校測控技術有限公司產品。
小配合試驗膠料在BB-2型密煉機中混煉,加料順序為生膠、1/2炭黑、白炭黑、硅烷偶聯劑、粘合樹脂、防老劑,轉子轉速為60 r·min-1→1/2炭黑及除硫黃以外的其他小料,轉子轉速變為50 r·min-1至結束,排膠時間460 s或溫度145 ℃,在XK-160型開煉機下片,停放8 h后加硫黃,下片,停放24 h。
大配合試驗膠料分三段混煉,一段和二段混煉均在BB430型密煉機中進行,一段混煉加料順序為生膠、白炭黑、硅烷偶聯劑等,轉子轉速為45 r·min-1→2/3炭黑,轉子轉速為40 r·min-1→其他,排膠時間190 s或溫度160 ℃,在XK-710型開煉機下片,停放2 h;二段混煉轉子轉速為35 r·min-1,將一段混煉膠、1/3炭黑和防老劑同時加入密煉機中,排膠時間130 s或溫度155 ℃,在XK-710型開煉機下片,停放4 h;三段混煉在GN255型密煉機中進行,加入二段混煉膠和硫黃,在XK-660型開煉機下片,停放20 h。
試樣在平板硫化機上硫化,硫化條件為151 ℃×30 min。
各項性能均按相應的國家或企業標準測試。
(1)生膠體系。綜合考慮到NR的物理性能、BR的超耐磨性能和SBR的抗濕滑性能,在設計超耐磨全鋼載重子午線輪胎胎面膠配方時經常采用NR/BR/SBR并用或NR/BR并用[2]。此次超耐磨胎面膠配方設計經過多次小配合試驗后確定NR用量為65~90份,BR用量為15~25份,SBR用量為5~15份時,硫化膠的物理性能尤其是耐磨性能非常好。
(2)補強體系。以1(N121和N134)開頭的炭黑具有超強的耐磨性能,雖然加工工藝性能差,但在混煉過程中炭黑一旦吃入后分散性較好,考慮到提高胎面膠的耐磨性能,配方設計時仍采用炭黑N134作為補強填充材料。
白炭黑的補強效果雖然沒有炭黑優異,但它可以提高胎面膠的低溫抗濕滑性能,且對低滾動阻力性能也有很大貢獻,因此在設計超耐磨胎面膠配方時,可考慮使用少量白炭黑,不使用硅烷偶聯劑或使用少量硅烷偶聯劑(一般白炭黑/硅烷偶聯劑用量比為5/1)。
(3)防護體系。目前在輪胎配方的防護體系中應用最廣泛的是防老劑4020,RD和3100,其用量一般根據輪胎部件的不同而改變。在胎面膠配方設計時,考慮到胎面膠的壓縮疲勞和壓縮生熱等因素,通常采用防老劑RD/4020并用,一般防老劑RD用量為1~1.5份,防老劑4020用量為1.5~2份。另外,在胎面膠配方設計中,橡膠防護蠟用量一般為1份。
其他配合體系參照常規的胎面膠配方設計原則確定。
小配合試驗結果如表2所示。
從表2可以看出,與1#配方膠料相比,4#和5#配方膠料的t90縮短,硫化膠的阿克隆磨耗量減小,其他物理性能均相對較好。

表2 小配合試驗結果
根據小配合試驗結果,優選出4#和5#配方進行大配合試驗,試驗結果如表3所示。

表3 大配合試驗結果
從表3可以看出,與1#配方膠料相比,4#和5#配方膠料的t90縮短,硫化膠的耐磨性能提高,但5#配方硫化膠的綜合物理性能優于4#配方硫化膠,而且5#配方硫化膠的密度小于1#和4#配方硫化膠。硫化膠的密度直接影響胎面自身質量,對于相同規格的輪胎,硫化膠的密度越小,則在行駛過程中胎面受到的滾動阻力越低,輪胎就更節能環保。
通過大配合試驗確定5#配方為最佳的超耐磨胎面膠配方,采用此配方試制了11R22.516PR試驗輪胎,抽檢1條試驗輪胎進行耐久和速度性能測試,并與正常輪胎(1#配方)進行對比。
耐久和速度性能試驗條件分別如表4和5所示,試驗結果如表6所示。從表6可以看出,試驗輪胎的耐久和速度性能均略優于正常輪胎。

表4 耐久性試驗條件和結果

表6 成品性能試驗結果
通過調整超耐磨全鋼載重子午線輪胎胎面膠配方中的生膠體系、補強體系和防護體系等,膠料的t90縮短,硫化膠的耐磨性能改善,其他物理性能較好,成品輪胎的耐久和速度性能均提高。該優化配方已進入試生產階段。

表5 速度性能試驗條件和結果