馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
淺談如何縮短發電機氣體置換時間
馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
針對發電機氣體置換時間過長的問題,開展了數據分析和試驗研究工作,分析了癥結所在,提出了系統設計改造和發電機氣體置換工藝改進。改造方案實施后,將發電機氣體置換時間由30—35 h縮短為7—7.5 h,CO2消耗量由40—50瓶/次下降到15—18瓶/次。
發電機;氣體置換;縮短時間
某電廠在如何縮短發電機氣體置換時間及節約CO2上開展了深入細致的工作,通過試驗分析找出了問題所在,并改進了發電機氣體置換工藝,縮短了氣體置換時間,解決了發電機氣體置換時間過長、CO2進氣管容易結凍及CO2消耗量過大的問題,保證了發電機組的安全,節約了置換的時間。
氫氣屬于可燃性氣體,與空氣混合后形成爆炸性氣體。當氫氣含量在3 %—76 %時,該混合氣體具有爆炸危險性。一旦發生爆炸,就可能造成人身傷亡或設備損壞等惡性事故。因此,氫冷發電機在由運行轉為檢修或檢修后投入運行的過程中,必須使用中間氣體進行置換,嚴禁空氣和氫氣直接接觸。
CO2氣體是惰性氣體,與氫氣或空氣混合后不會形成爆炸性氣體。所以,氫冷發電機冷卻介質的置換應首先向發電機內充CO2,驅走空氣。
CO2制取方便,成本低,其傳熱系數是空氣的1.132倍,且置換效果比氮氣好。另外,用CO2作為中間介質還有利于防火。
目前,氫冷發電機氣體置換主要采用中間氣體置換法,具體步驟:先從發電機殼下部管路引入中間氣體CO2,以排出機殼及氣體管道內的空氣;當機殼內的CO2含量達到規定要求時,即可充入氫氣排出CO2;最后完成氫氣置換。排氫過程與充氫過程相似。在使用中間介質時,氣體采樣點要合理,化驗分析結果要準確,氣體的充入、排出順序及使用管路要正確。
(1) 當由于事故或氫氣管路破裂造成發電機氫壓降到0時,如果故障點不能及時排除,發電機負荷減到0時,應立即進行氣體置換。
(2) 當發電機軸承室及主油箱內,或發電機軸承回油中的氫氣含量超過1 %時,必須盡快停機,進行發電機氣體置換。
(3) 當發電機內冷卻水中氫氣含量超過3 %時,應每隔1 h取樣化驗1次,同時注意定子繞組各線棒的溫度及機內是否有水排出。此時,必須保證氫壓高于內冷水壓0.05 MPa,運行時間最多不應超過72 h。如果每小時取樣測量時發現捕集器中氫含量超過20 %時,應立即解列發電機進行氣體置換,消除漏氫根源。
(4) 當發電機內氫氣爆炸,發電機內發出聲響和噴出油、煙等物質時,打閘解列發電機停機,用CO2滅火,并進行氣體置換。
(1) 為了盡早開工檢修,縮短檢修工期,要盡快縮短發電機氣體置換時間。
(2) CO2不能作為冷卻介質長期留存在發電機內,以免和發電機絕緣材料發生化學反應,產生綠垢,降低絕緣性,因此必須盡量縮短氣體置換時間。
(3) CO2還會和水產生碳酸造成腐蝕,形成綠垢并附著在發電機絕緣和結構件上,降低冷卻效果,造成機件臟污。因此,需盡量縮短空氣置換時間,避免被CO2腐蝕污染。
氫氣置換時間長的主要原因是原氫氣系統設計的CO2瓶接口少(只有4個)以及現行空氣置換操作方式不佳。
6.1 原氫氣系統設計狀況
(1) 該電廠發電機氫系統原設計置換工作只有4個CO2瓶接口,因此最多只能同時用4個CO2瓶進行氣體置換。
(2) 在發電機氣體置換時,為了使CO2氣體不結凍,在CO2進氣總管上裝有加熱器,以保證距離發電機3 m內CO2進氣管不結冰。
6.2 現行氣體置換操作方式
(1) 關閉氫站來的供氫總閥。
(2) 關閉壓力調節器進、出口閥。
(3) 確認氫氣冷卻器已停止供水。
(4) 開啟氫氣排放閥,降低機內氫壓,當機內氫壓降至0.02 MPa時,關閉氫氣排放閥。
(5) 確認CO2排放閥關閉。
(6) 開啟CO2供氣總閥、4個分閥及CO2瓶閥,將CO2充入發電機內。
(7) 開啟氫氣排放閥,保持機內壓力0.05 MPa。
(8) 充CO2時,要保證CO2供氣管路在距發電機3 m以內無結霜現象。
(9) 當CO2純度達90 %以上時,將純度測量改為頂部取樣。
(10) 連續向機內充CO2,直到純度達96 %以上(化學化驗)。
(11) 關閉所有的CO2瓶閥、CO2供給閥及氫氣排放閥。
(12) 用壓縮空氣置換CO2,完成整個氣體置換工作。
用4個CO2瓶向發電機充CO2,且用現行操作方式進行氣體置換,時間長達30—35 h,發電機氣體置換才能合格。
7.1 氫系統設計改造
(1) 在保證CO2進汽管道及發電機氫系統管道外形、接口尺寸不變的情況下,將CO2進氣管道的CO2接口由4個改為10個。
(2) 取消在氫系統總管上的CO2加熱器,改為在每個CO2瓶出口上加裝氣瓶減壓器和加熱器。
氣瓶減壓器(原系統無此減壓器)能將鋼瓶內的高壓氣體降壓后供置換工作使用,在輸入壓力和輸出流量發生變化時,均能保持穩定的出口壓力(最高輸入壓力15 MPa,輸出壓力調節范圍在0.05—0.35 MPa)。
由于氣瓶自帶加熱器,在向發電機充CO2的過程中,只要接通電源,就能保證CO2瓶出口的CO2氣體不結凍,從而縮短向發電機充CO2的時間。
7.2 氣體置換操作方式改進
(1) 關閉氫站來的供氫總閥。
(2) 關閉壓力調節器進、出口閥。
(3) 確認氫氣冷卻器已停止供水。
(4) 開啟氫氣排放閥,降低機內氫壓,當機內氫壓降至0.001 MPa時,關閉氫氣排放閥。
(5) 確認CO2排放閥關閉。
(6) 開啟CO2供氣總閥、10個分閥及CO2瓶閥,將CO2充入發電機內。
(7) 當發電機內CO2壓力達0.1 MPa時,保持發電機內壓力0.1 MPa 5 min后,開CO2排放閥。當發電機內壓力降至0.01 MPa后停止排CO2,繼續向發電機內充CO2直至合格。
操作(1)—(7)要求有專人監視密封油箱油位及氫油壓差,以防氫油壓差過大造成大量密封油進入到消泡箱,因氫側回油管道無法及時將油排出,最終導致消泡箱滿油進入發電機。所以,在補排CO2的過程中,應加強氫油差壓的調節,保持氫油差壓在0.05—0.055 MPa,防止氫油差壓過高,密封油進入發電機。
同樣,當CO2排放閥開度過大,造成CO2壓力下降過快時,會導致差壓閥跟蹤不靈敏,氫油壓差變大,也會使密封油進入發電機。因此,在排CO2的過程中,也要防止氫油差壓過高,密封油進入發電機。
(8) 充CO2時,要保證CO2供氣管路在距發電機3 m以內無結霜現象。
(9) 當CO2純度達90 %以上時,將純度測量改為頂部取樣。
(10) 連續向機內充CO2,直到純度達96 %以上(化學化驗)。
(11) 關閉所有CO2瓶閥、CO2供給閥及氫氣排放閥,CO2氣體置換氫氣結束。
(12) 用壓縮空氣置換CO2,完成整個氣體置換工作。
用10個CO2瓶向發電機充CO2,且用上述改進方法進行氣體置換,置換時間可縮短為5—5.5 h (不包括空氣置換CO2時間),發電機氣體置換合格。
(1) 原工藝氣體轉換時,保持發電機內壓力為0.05 MPa排至0.02 MPa;改進后為0.1 MPa排至0.001 MPa。
(2) 對氫系統的改造后,結合2012—2016年數次發電機氣體置換情況,發電機空氣置換時間可縮短至5—5.5 h,發電機氣體置換時間縮短至7—7.5 h(包括空氣置換CO2時間)。
設備系統及運行操作改進前、后的發電機氣體置換對比,如表1所示。

表1 改進前、后的發電機氣體置換對比
通過認真分析發電機氫系統的組成及發電機氣體置換的操作方法,深入現場進行調查和研究,提出了將CO2瓶接口由4個增加至10個的改造方法,同時改進了發電機氣體置換操作方法,將發電機氣體置換時間由30—35 h縮短為7—7.5 h,CO2消耗量由40—50瓶/次下降到15—18瓶/次,實現了縮短發電機氣體置換時間的目標,達到了盡早開工檢修、縮短檢修工期的目的。
1 華中電網有限公司培訓中心.300 MW火電機組集控運行[M].北京:中國電力出版社,2005.
2 朱衛兵,盧晟堂,高慧芳,等.300 MW氫冷發電機氫氣置換耗時計算[J].山東電力技術,2013,15(6):70-73.
2016-11-12;
2017-01-28。
馬巖昕(1968—),男,工程師,主要從事電廠節能改造工作,email:hdmayanxin@126.com。