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空分高壓板式換熱器冰堵單體復(fù)熱方案的應(yīng)用

2017-08-12 16:53:57
河南化工 2017年7期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

(河南省濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)

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空分高壓板式換熱器冰堵單體復(fù)熱方案的應(yīng)用

周非,鄭鵬輝

(河南省濮陽龍宇化工有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457000)

空分裝置在開車后發(fā)現(xiàn)高壓板式換熱器出現(xiàn)換熱不好現(xiàn)象,影響了生產(chǎn)的經(jīng)濟運行,經(jīng)分析并研究解決方案,對高板進行單獨復(fù)熱,達到了良好的效果。

高壓板式換熱器 ; 冰堵 ; 復(fù)熱

0 前言

公司KDON16000/16000空分裝置是由開封東京空分集團整體設(shè)計制造,壓縮機由沈陽鼓風(fēng)機廠制造,汽輪機由杭州中能制造。空氣壓縮、增壓機由汽輪機驅(qū)動,采用一拖二機組運行。工藝采用分子篩凈化,增壓后透平膨脹制冷,液氧內(nèi)壓縮流程。該裝置是航天爐的配套裝置,于2008年投入生產(chǎn)使用,無備用的氧氣系統(tǒng),因此,空分運行負荷的高低直接影響著氣化及后工段的負荷運行。

1 故障現(xiàn)象

空分工段在短停開車生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)高壓板式換熱器換熱不好,空氣側(cè)無液空液位顯示,運行過程中氧溫波動偏大;增壓機三段入高壓板式換熱器,空氣節(jié)流減壓閥LV0008與以前相比,同等閥位下75.5%,高壓空氣入高壓板式換熱器的進氣量為19 000 Nm3/h,且機組增壓機三段出口壓力高達到6.9 MPa,空分氧量偏低達到14 300 Nm3/h;日均甲醇產(chǎn)量520 t;制約著生產(chǎn)的運行,導(dǎo)致煤耗、電耗等單耗高,影響公司的經(jīng)濟效益。生產(chǎn)中進氣量達21 000 Nm3/h,空氣側(cè)有液位顯示,高壓板式換熱器換熱良好。高壓板式換熱器工藝圖如圖1所示。

圖1 高壓板式換熱器工藝圖

如圖1所示,來自液氧泵的液氧及上塔污氮氣和高壓空氣進行換熱,高壓空氣入高壓主換熱器,被冷卻到-158 ℃(節(jié)流到0.485 MPa、-175 ℃)進入下塔;污氮氣一部分(21 400 Nm3/h)經(jīng)高壓板式換熱器后又分兩股:一股11 800 Nm3/h復(fù)熱到37 ℃去水冷塔,另一股9 600 Nm3/h經(jīng)高主換復(fù)熱到-106 ℃,再經(jīng)低主換復(fù)熱到11 ℃去純化系統(tǒng);液氧部分經(jīng)液氧泵加壓至5.02 MPa,溫度為-176 ℃,經(jīng)高主換復(fù)熱到37 ℃,流量為16 000 Nm3/h,去氣化單元。

2 故障原因分析

因鍋爐蒸汽不足導(dǎo)致空分多次停運,密封氣切換為空氣,空氣中含有水分,可進入增壓機,進入增壓機三段管線;增壓機三段換熱器內(nèi)漏氣側(cè)有水分進入,進入增壓機三段管線;在停車過程中雖及時關(guān)閉現(xiàn)場閥門,但不可完全避免水分漏入,多次停車導(dǎo)致高壓板式換熱器冰堵。

3 故障處理措施

高壓板式換熱器冰堵常規(guī)處理措施是對空分冷箱整體進行復(fù)熱需5 d,時間長,生產(chǎn)不允許。結(jié)合義馬氣化廠及安徽昊源空分的生產(chǎn)運行經(jīng)驗,對高板進行單獨吹除復(fù)熱,做好隔離和升降溫速率的控制,即高板升溫與送氧系統(tǒng)隔離,同時嚴格控制升降溫速率在10 ℃以內(nèi),并制定了詳細的復(fù)熱方案,以保證高壓板式換熱器和低壓板式換熱器的安全;計劃增加六出切斷閥,以在停車時能進行緊急切斷,避免濕空氣進入;對機組密封氣進行脫水,阻止水進入系統(tǒng)。

4 故障處理步驟

空分機組按正常操作運行至正常轉(zhuǎn)速,空壓機組進行升壓,同時預(yù)冷純化系統(tǒng)一起升壓,待壓力至0.35 MPa投用預(yù)冷系統(tǒng),開啟循環(huán)水泵、冷凍水泵,啟動冷水機組,保證空冷塔溫度低于12 ℃;投用純化系統(tǒng),開再生氣;分子篩后露點合格后,對膨脹機進行加溫吹除,同時對增壓機三段管線入高板進行吹除,待露點合格后,溫度低于-80 ℃,冷箱充壓進氣,并啟動膨脹機進行制冷,轉(zhuǎn)速逐漸提高至20 000 r/min,流量在21 000 Nm3/h;污氮氣至低板的外送閥全開,液氧泵出口手閥關(guān)閉,液氧泵送出調(diào)節(jié)閥關(guān)閉。

具體升降溫調(diào)節(jié)步驟如下:①通知機組逐漸提高增壓機三段壓力至3.0 MPa;②保證增壓機壓力在3.0 MPa,調(diào)節(jié)高壓板式換熱器污氮氣外送閥HV4029,逐漸打開高板至下塔的LV4008,根據(jù)高板至低板的溫度點40 TI4024升溫速率情況,升溫速率確認小于10 ℃/h,如果速率達不到,可通過提高增壓機三段出口壓力和開大LV0008閥控制速率;③待溫度升至0 ℃以上,再吹除1~2 h,以保證高壓板式換熱器吹除徹底;④對高板吹除后,再通過調(diào)整高板污氮氣外送閥,逐漸降低六出壓力和LV4008閥控制好降溫速率10 ℃/h以內(nèi);⑤待溫度降低至-90 ℃,對冷態(tài)液氧泵進行開大導(dǎo)淋閥進行預(yù)冷,降至-100 ℃啟動液氧泵進行正常調(diào)純;⑥在操作過程中,嚴格按照升降溫速率進行操作,嚴禁超溫;嚴格監(jiān)控好上塔阻力及壓力的變化并同時監(jiān)控好其它指標(biāo)的變化,若上塔阻力指標(biāo)高于3 kPa,則進行主冷排液降低壓差。

5 處理效果

經(jīng)過24 h的處理,高壓板式換熱器冰堵現(xiàn)象得以消除,高壓板式換熱器進氣量達到21 000 Nm3/h,同時換熱情況良好,空氣側(cè)液空液位顯示,空分氧量達到15 800 Nm3/h,日生產(chǎn)甲醇產(chǎn)量達到560 t,降低了生產(chǎn)的消耗,保證了公司的經(jīng)濟運行。

6 結(jié)束語

通過對高壓板式換熱器的單獨復(fù)熱,有效地解決了高壓板式換熱器的冰堵現(xiàn)象,從而保證了生產(chǎn)裝置正常滿負荷生產(chǎn)。

采取不排主冷液氧的方法,大大縮短了空分復(fù)熱時間,減少了能源消耗,取得了較好的經(jīng)濟效益。單體換熱的復(fù)熱方案的應(yīng)用,延長了空分設(shè)備的運行周期。與整體復(fù)熱相比,可有效減少復(fù)熱時間,減少生產(chǎn)消耗,提高生產(chǎn)效率。

TQ050.2

:B

:1003-3467(2017)07-0046-02

2017-04-26

周 非(1982-),男,助理工程師,從事化工生產(chǎn)與設(shè)備管理工作,電話:18903939935。

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