鄧傳如++宋志浩
摘 要:近年來國家在煤電行業陸續出臺了一系列的環境保護法律法規,最大限度控制火力發電廠SO2、NOX、煙塵等污染物的排放,尋求經濟、社會和環境效益的有效統一;我廠為響應國家政策,實現污染物的達標排放,在現有環保設備基礎上進行環保系統升級改造,改造內容包括:“電除塵系統增設氣流均布格柵,更換高效除霧器,增設濕式靜電除塵器側位牽拉系統,改造陰極系統;SCR系統加層,SCR反應器增設氨逃逸測點;環保實時監控系統”等。整個環保系統改造后,設備的投運率和投運效率均大大提高,實現了污染物的超低排放目標。
關鍵詞:除塵系統;脫硝系統;實時監控系統;綜合改造;實施效果
中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)14-0004-02
1 引言
新源熱電2*300MW亞臨界燃煤供熱機組,于2012年9月28日兩套機組一次建成投產,煙氣治理環保設施同步建設投入運行,其中脫硝采用SCR脫硝工藝,脫硫采用石灰——石膏濕法脫硫工藝,除塵采用雙室四電場靜電除塵器并在脫硫后加裝濕式電除塵器。建設時,根據《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011),煙氣治理環保設施設計出口標準按沿海重點區域排放標準:NOx排放標準<100mg/Nm3、煙塵排放濃度<20mg/Nm3、SO2排放濃度<50mg/Nm3。
隨著經濟的發展以及科學技術的不斷進步,燃煤電廠的環保發電成為社會關注的重點話題。國家在保護生態環境的同時進一步刺激經濟增長,頒布了超低排放的法律法規。日鋼集團積極響應國家的方針政策,于2016年6月1日至8月12日先后對兩臺燃煤發電機組進行停機環保升級改造。
2 濕式電除塵改造方案及實施
2.1 增設氣流均布格柵
該裝置采用具有一定旋轉角度的FRP格柵,平行布設在濕式電除塵器的陰極下端。具有以下功能:
氣體再整流:煙氣在濕除截面上的更加均勻分布,以提高除塵效率。
陰極重錘掉落保護:陰極線采用重錘懸掛,當陰極線因腐蝕或其他原因掉落時,有格柵承接不至于砸壞殼體防腐層。
陰陽極檢修平臺:當需要檢修陰陽極時,格柵可作為檢修平臺,方便檢修人員操作維修。
2.2 增設高效除霧器
吸收塔內除霧器更換為(進口)一層管式兩層屋脊式的高效除霧器,用以分離凈煙氣夾帶的霧滴,使得除霧器出口煙氣攜帶的水滴含量低于50mg/Nm3。除霧器材料采用帶加強的阻燃聚丙稀,沖洗系統實現對除霧器進行全面自動/人工沖洗,除霧器以單個組件進行安裝,內部通道的布置適于維修時內部組件的安裝和拆卸。
2.3 增設濕式靜電除塵器側位牽拉系統
在陰極重錘處增加牽拉格柵和牽拉固定裝置;重錘利舊、重錘殼體更換;增加牽拉裝置絕緣密封風機及配套電加熱器以隔絕濕煙氣,防止漏電。牽拉裝置增設測溫熱電阻,牽拉位置增設法蘭短管,并對破壞的塔壁防腐層進行修補。
2.4 改造陰極系統
陰極線全部更換為鈦合金材質(對比見表1),功能是與陽極形成電場,荷電微細灰塵及霧滴顆粒,驅離荷電后的微細灰塵及霧滴顆粒趨向陽極表面,微細灰塵顆粒在陽極表面與霧滴顆粒混合后,形成混合液滴自由落入除塵器下部完成收集。
它具有重量低、強度高、良好的沖擊韌性以及良好的整體和局部的抗強腐蝕能力。
3 脫銷改造方案及實施
3.1 SCR系統加層改造
脫銷系統采用爐內低氮燃燒技術,利用水平濃淡燃燒器降低NOX產生量,尾部采取選擇性催化還原(SCR)法來達到去除煙氣中NOX的目的,采用2+1層模式(其中兩層投運,一層備用),本次將備用層填充催化劑,使得煙氣中的NOX與氨在催化劑的表面充分發生的化學還原反應,生成N2和H2O。
3.2 SCR反應器增設氨逃逸測點
SCR反應器A、B側增設氨逃逸測點時刻監測不超過3ppm,與系統脫硝出口NOX和折算后數值雙措控制,及時調整耗氨量,有效降低了氨逃逸量。
4 采用實時監控系統
為了進一步提升電廠環保監管水平與針對性,強化對環保參數變化的反應調整能力,將日照市環境自動監測控制系統引入公司環保系統,實現了對脫硫、脫硝、除塵系統所有參數及主機系統關鍵參數實時在線監控,數據更新周期降至秒級,實現了環保全工況監控。
5 環保升級改造成果
5.1 濕式電除塵改造效果
由表2:同等負荷下粉塵排放量降低了約0.2mg/Nm3,緩解了電除塵頻繁故障帶來環保壓力,為實現環保指標的超低(<5mg/Nm3)排放奠定了保障基礎。
5.2 脫硝系統改造效果
由表3:改造后萬度電節約液氨0.762kg,全年兩臺機組按上網電量45億度計算,年可節約液氨334噸,即降低了空預器的堵塞速度,年可創效益334噸*3000元=100.2萬元。
6 空預器堵塞明顯改善
6.1 空預器堵塞分析
伴隨機組運行時間增加,脫硝催化劑性能下降,氨逃逸量增加,煙氣中的SO3進一步同煙氣中逃逸的氨反應生成硫酸氫銨和硫酸銨,其反應如下:
NH3+SO3+HO2→NH4HSO4
NH3+SO3+HO2→(NH4)2SO4
正常情況下NH4HSO4在空氣預熱器換熱元件表面發生粘附和結灰的溫度區間為150℃~220℃,夏天排煙溫度高,發生NH4HSO4粘附的區域面積較小;冬季排煙溫度低,特別低負荷狀態發生NH4HSO4粘附的區域面積擴大;因此,低負荷狀態下會發生NH4HSO4粘附和腐蝕。若低負荷時間較短,負荷提高后溫度升高,可在一定程度上緩解NH4HSO4的粘附程度,但若發生NH4HSO4被飛灰包裹等情況,溫度升高后NH4HSO4無法分解,則該部分堵塞無法恢復。將會導致煙氣系統差壓大,引風機超出力,機組被迫限出力運行,最終只能7天以上的停機檢修,采用人工高壓水沖洗方式處理堵塞問題。
6.2 空預器堵塞照片
如圖1。
6.3 空預器堵塞速度明顯降低
通過對SCR預留層安裝催化劑以提高脫硝效率,利用實時監控系統和對液氨逃逸率的控制,實現NOX排放合格前提下,減少噴氨量,降低氨逃逸量,從而降低了(NH4)2SO4和NH4HSO4化合物的生成,升級改造至今,空預器壓差正常,未出現堵塞現象。
7 運行中待解決問題
電除塵電場故障,經常陰極線(芒刺線)斷裂,搭接到陽極板上造成電場短路,火化率高二次電流波動,在線不法處理,只能停機后進入電場內部更換陰極線。
電除塵運行曾出現電場內部陽極板跳出框架外,異極間距減小,造成火化率升高;只能停機后進入電場內部調整異極間距。
8 結語
我燃煤發電廠采用低氮燃燒-脫銷,旋轉電極式除塵器、石灰-石膏濕法脫硫+WESF煙氣深度凈化等工藝,至投運以來一直滿足按沿海重點區域排放標準。
本次電除塵、脫硝系統的環保升級改造,確保了NOx<50mg/Nm3,粉塵<5mg/Nm3,SO2<35mg/Nm3,實現了超低排放目標。
脫硝系統和空預器及時吹灰,正常運行8h吹灰一次,確保換熱面的清潔;機組低負荷時嚴格控制氨逃逸率,正常負荷下減少噴氨量,以確保機組空預器堵塞情況不惡化;后期改造考慮設置SCR調溫旁路,提升反應溫度;對空預器冷端換熱元件材質更換為渡搪瓷材質,減緩空預器堵塞速度。電除塵電場故障率高將成為下一步環保升級改造重點。
本次環保升級,提升了我公司環保能源管理水平,順應了國家的發展經濟首保環保戰略及公司“時間日鋼、創新日鋼、效益日鋼、物流日鋼、品牌日鋼、綠色日鋼、環保日鋼”的創新理念,為保障日照市及其周邊的大氣質量做出了積極的貢獻。
參考文獻
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