田文杰
摘 要:油井結垢造成抽油泵卡泵,油井無法正常生產,油井結垢篩管結垢堵死,造成油井產液量下降,油井結垢油井檢泵周期短,油井維護作業費用增加,油井結垢易造成進站管線結垢,影響井液進站。針對油井結垢帶來的一系列問題,提出了油井阻垢技術應用,目的就是解決油井結垢的垢卡倒井,降低相關費用支出,提高經濟效益。
關鍵詞:油井生產 油井垢卡井 油井阻垢技術
中圖分類號:TE358.5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(c)-0066-02
1 研制方案
針對作業區油井結垢問題,攻關小組提出三種方案來解決油井結垢難題:(1)在管線和設備的表面涂敷憎水涂層,使管線和設備表面無法沉積鹽垢;(2)對易結垢部位加裝超聲防垢裝置實現防垢;(3)采用化學防垢,向井底加入阻垢劑的方法來實現油井防垢。經項目組進行反復論證,化學防垢具有成本低、效果明顯的優點。
1.1 總體思路
該項目針對作業區油井及地面結垢而導致不能正常生產的問題,利用淀粉接枝共聚的技術手段,研制出適合該區塊油藏特點的中性阻垢劑,制定了從套管點滴加藥的工藝技術方案,形成了整套油井結垢防治技術,有效解決了油井生產中結垢的難題,且長期加藥不會引起腐蝕。
1.2 技術方案
針對常規酸性藥劑易引起腐蝕,且較高溫度條件下應用效果較差等技術難點,進行了阻垢劑分子結構的設計。首次提出了在淀粉分子鏈上接枝共聚丙烯酸、2-丙烯酰胺-甲基丙烯酸分子基團的方法,合成了中性耐高溫阻垢劑。該阻垢劑耐溫160 ℃,阻垢率達85%以上。針對油井生產與地面集輸的不同溫度、流體組分等條件差異,形成了連續定量點滴加藥方法及操作規范,實現了油井防垢,提高了藥劑使用時率,解決了油井結垢卡泵的問題。
1.2.1 淀粉基耐高溫阻垢劑的研發
ST-3型阻垢劑由淀粉、丙烯酸鈉、2-丙烯酰胺-甲基丙烯酸接枝共聚而成。由于分子結構中含有阻垢分散性能好的羧酸和羧酸鹽,能提高鈣的容忍度,對水中鈣垢、鎂垢、鋅垢等有顯著的阻垢作用,并且分散性能優良。由于淀粉基團引入,ST-3型阻垢劑的耐溫性能也大幅度提高,在160 ℃的高溫下仍能起到優良的阻垢效果,阻垢率在85%以上。該阻垢劑為中性,對金屬材質腐蝕速率低。ST-3型阻垢劑為中性高分子水基溶液,不會引起井筒及管線的腐蝕,且在160 ℃高溫下,阻垢率仍在85%以上。效果明顯優于斯倫貝謝產品,達到國際先進水平。
1.2.2 井口加藥方案設計
從阻垢劑的作用機理可知,要想使垢晶或結晶的垢塊不在管壁上沉積,就必須使阻垢劑在油水混合采出液中保持一定的濃度。阻垢劑的阻垢效果并非是加藥量越大越好,加藥量的大小取決于采出液中Ca2+、Mg2+離子的濃度、溫度、壓力等因素。加入量不足時不能充分控制結垢物微小晶核的成長。但超過最佳加藥量時,阻垢效果也不會有明顯的提高,造成藥劑浪費。選擇合適的加藥工藝,不僅可以達到最佳的阻垢效果,而且可以節省加藥成本。因此,設計出從套管連續定量點滴加藥的方案。
2 制定對策與實施
2.1 室內實驗
2.1.1 垢樣分析數據
垢樣分析數據見表1。
2.1.2 阻垢實驗數據
(1)曙2-011-4水樣阻垢實驗數據,見表2;(2)雙北28-39水樣阻垢實驗數據,見表3。
2.2 現場試驗
從該井3次作業起出檢查情況看,油井結垢非常嚴重,已影響到油井的正常生產,原有的生產方式已不能保證油井的正常生產,針對這種情況在對該井采取了油井加阻垢劑進行阻垢技術現場試驗,2013年5月4日開始進入現場實施,具體工作如下。
(1)對該井水樣由進行取樣分析,并篩選出適應的阻垢劑藥劑。
(2)對加藥后井口水樣進行取樣化驗,檢驗阻垢劑效果。
(3)井口安裝配備點滴加藥裝置。
(4)結合該井產能及水樣設計加藥日加藥量。
(5)按照設計要求組織對該井實施點滴加藥,并逐步按要求調整加藥量。
從2013年5月4日加阻垢劑開始,截止到2014年10月末該井已連續生產367天,與原檢泵周期29天對比已超過338天,油井檢泵周期得到有效延長,由此可見,此項技術有效解決了該井存在問題,使油井結垢問題得到了解決。
3 效果確認
實施后效果分析:雙北28-39井2014年10月23日上措施酸化解堵,對該井起管柱結垢情況進行了檢查,從檢查情況看,篩管及以上油管外壁較清潔無結垢現象,但篩管下部油管外壁有結垢現象。從篩管上下管壁結垢情況看,阻垢劑的阻垢效果非常明顯,可以達到防止井液內鈣鎂離子析出并結晶長大,對油井造成垢卡倒井的后果。由此可見,阻垢技術的應用使油井垢卡倒井問題得到解決,油井檢泵周期得到延長。
2014年全年實施9井次,對比已見效5井次,經統計對比截止到10月末已累積減少倒井19井次,每井次作業費用為4.5萬元,減少作業費用為85.5萬元,共計加入阻垢劑藥品5.448 t,每噸藥劑費用為1.04萬元,共計投入藥劑費用為5.67萬元,節約作業費用79.83萬元。
參考文獻
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