吳瀚
摘 要:集成電路的生產(chǎn)過程中需要消耗大量的純水,用于設備冷卻、晶片清洗和切割定型等工藝流程。純水機組是用水量最大的設備,在制備純水的同時也產(chǎn)生了大量的濃水。某企業(yè)經(jīng)過改造,將產(chǎn)出的濃水充分利用于冷卻塔補水、綠化噴淋、如廁用水等用水點,取得了較好的效果。該文以該企業(yè)作為考察案例,通過企業(yè)水平衡測試,準確地分析了企業(yè)的用水情況和評價企業(yè)的用水管理水平,為進一步挖掘節(jié)水潛力,為企業(yè)制定用水目標和計劃提供科學的依據(jù)。
關鍵詞:集成電路企業(yè) 節(jié)水管理 水平衡測試 回收利用
中圖分類號:F406 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(c)-0209-02
我國是一個水資源貧乏的國家,人均水資源量僅為1785 m3,約為世界人均水平的1/4[1]。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,工業(yè)用水需求呈增長趨勢,進一步凸顯水資源短缺的矛盾。加強企業(yè)節(jié)水意識,提高節(jié)水管理水平,實現(xiàn)有效地節(jié)約用水的同時,降低企業(yè)的經(jīng)費開支,對我國建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,增強可持續(xù)發(fā)展能力具有十分重要的意義。
該文以某集成電路企業(yè)為考察對象,通過水平衡測試,準確地分析該企業(yè)的用水情況,正確地評價對企業(yè)的目前的管理水平和提出進一步挖掘節(jié)水潛力的建議,可為企業(yè)的節(jié)水工作提供參考。
1 水平衡測試方法
企業(yè)的水平衡是指各用水單元或系統(tǒng)的輸入水量之和應等于輸出水量之和。水平衡測試是對用單元和用水系統(tǒng)的水量進行系統(tǒng)的測試、統(tǒng)計、分析得出水量平衡關系的過程[2]。水平衡測試結果能夠真實反映用水單位的取水量、用水量、重復利用水量,進而分析得出企業(yè)用水的重復率、單位產(chǎn)品新水量等指標,幫助企業(yè)摸清其用水情況,科學評價節(jié)水管理水平,明確節(jié)水潛力,并制定相應的節(jié)水措施[3]。
針對該文所考察的集成電路企業(yè),采用的水平衡測試方法包括:對于一級水表進水量用統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析;對于循環(huán)用水量采用超聲波流量計現(xiàn)場測量,有在線監(jiān)測流量的測點采用現(xiàn)場測試與監(jiān)測歷史數(shù)據(jù)相對比統(tǒng)計的方法;供水管道的查漏采用聽音桿、聽漏儀、管線儀相結合進行。
2 水平衡測試結果及考核指標分析
2.1 企業(yè)用水概況
該企業(yè)取水為市政自來水,主要用水部門包括由封裝廠、晶圓廠、辦公樓、宿舍、飯?zhí)谩⒕G化六部分。封裝廠和晶圓廠是消耗自來水的主要部門,主要耗水設備是5臺冷卻塔、1臺酸霧塔以及一些晶片清洗設備;除了封裝廠和晶圓廠外,公司其余部門消耗的自來水量不大,主要是飯?zhí)煤退奚岬纳钣盟?/p>
2.2 企業(yè)已采取的節(jié)水管理措施
企業(yè)內(nèi)重復利用水主要是冷卻塔的循環(huán)冷卻水和回用的濃水。其中,冷卻塔的補水的主要來源為反滲透純水機組產(chǎn)出的濃水,當濃水量不夠時,才使用自來水進行補給。同時,廠區(qū)綠化、車間的洗手間沖廁用水和洗手均是使用濃水。企業(yè)生產(chǎn)工藝廢水主要是晶片清洗后排出的廢水,這部分廢水被收集到污水處理站,處理達標后排放到市政污水管網(wǎng)。
在用水計量方面,企業(yè)對所有二級用水戶都安裝了自來水水表進行計量,晶圓廠冷卻塔和酸霧塔分別安裝了三級水表,且每日對一級、二級和三級水表進行抄讀并進行詳細的記錄和分析。
2.3 水平衡測試結果
測試期間,企業(yè)每天的總用水量為14 614.2 m3,包括新(取)水量302.1 m3和重復利用水量14 312.1,其中重復利用水量包括濃水和冷卻循環(huán)水,占總用水量的絕大部分。各部門日均取水量表如表1所示,其中封裝廠、辦公樓、晶圓廠三個部門的用水量較大,占據(jù)了總用水量的88.68%。
企業(yè)最大的用水設備——反滲透純水機組的水量平衡圖如圖1所示,其每日的總用水量為258 m3,產(chǎn)生的純水量和濃水量分別為201.7m3和56.3 m3。企業(yè)將反滲透純水機組產(chǎn)出的濃水全部回收,用于晶圓廠和封裝廠的冷卻塔補水、洗手間沖廁、洗手以及廠區(qū)內(nèi)的綠化噴淋,既減少了市政自來水的取水量,又達到提高水資源重復利用率的目的。
2.4 用水考核指標分析
測試期間,企業(yè)用水考核指標如表2所示。其中,間接冷卻水循環(huán)率為99.6%,工業(yè)用水重復利用率為97.9%。根據(jù)《廣東省工業(yè)行業(yè)取水定額》,電子元件制造業(yè)的用水重復利用率為80.0%,可見該企業(yè)的工業(yè)用水重復利用率遠高于行業(yè)平均水平。公司職工人均日生活新水量(自來水)為70 L/d·人,遠低于DB 44/T 1461-2014《廣東省用水定額》規(guī)定的200L/d·人。
由此可見,該企業(yè)在節(jié)約用水工作中取得了較好的成效。得益于此,該企業(yè)單位產(chǎn)品新水量為17.7 m3/萬顆,萬元產(chǎn)值新水量為24.5 m3/萬元,比上一年度下降了24.6%。
3 進一步節(jié)水的措施
從上述分析中發(fā)現(xiàn)企業(yè)的考核指標較優(yōu),但同時從表1所示的測試結果也可注意到,測試期間,該企業(yè)的管網(wǎng)滲漏率為2.91%,仍有待改善。因此,企業(yè)進一步節(jié)水潛力可主要從以下兩個方面進行挖掘。
(1)加強用水設備日常維護保養(yǎng)。
在測試過程中發(fā)現(xiàn),冷卻塔收水器損壞,致使冷卻塔循環(huán)水在循環(huán)過程中飛濺現(xiàn)象較嚴重,建議對主要用水設備及儲水點進行定期的巡查和維護,建立完善的維修記錄,對已損壞的用水設備進行保養(yǎng)或者更換,杜絕用水設施出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象。
(2)減少軟膠管的使用。
采用較長銜接水管時,每次使用之后都有一部分水殘留在管內(nèi)并且溢出,未能充分利用,加上長期拽動拖拉,造成膠管磨損甚至出現(xiàn)裂口,造成浪費。同時,減少軟膠管的使用也可以為安全生產(chǎn)提供保障。
4 結語
總體而言,該企業(yè)對用水比較重視,較好地控制了生產(chǎn)和生活用水量,尤其反滲透純水機組所產(chǎn)出的濃水全部利用起來,用于冷卻塔補水等各個方面,大大提高了自來水的重復利用率。通過水平衡測試,明確了企業(yè)在節(jié)水工作上取得了不錯的成效,同時也發(fā)現(xiàn)了進一步節(jié)水的潛力所在。
參考文獻
[1] 工業(yè)和信息化部關于進一步加強工業(yè)節(jié)水工作的意見[Z].工信部節(jié)[2010]218號.
[2] GB/T12452-2008企業(yè)水平衡測試通則[S].北京:中國標準出版社,2009.
[3] 張傳海,張傳河.企業(yè)水平衡測試技術的應用[J].水利科技與經(jīng)濟,2011,17(9):71-72.