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先進(jìn)控制系統(tǒng)在常減壓裝置中的應(yīng)用

2017-08-29 11:29:24李濱
石油化工自動(dòng)化 2017年4期
關(guān)鍵詞:煙氣

李濱

(滄州渤海石化工程有限公司,河北 滄州 061000)

先進(jìn)控制系統(tǒng)在常減壓裝置中的應(yīng)用

李濱

(滄州渤海石化工程有限公司,河北 滄州 061000)

某煉化企業(yè)常減壓裝置為提高加熱爐的熱效率,引入多變量預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)DMCplus,充分利用該控制系統(tǒng)的多變量前饋、解耦能力,降低常減壓爐出口溫度的波動(dòng)及煙氣含氧體積分?jǐn)?shù),對(duì)被控變量進(jìn)行控制,達(dá)到了穩(wěn)定生產(chǎn),降低能耗的目的。

常壓爐 減壓爐 APC控制 爐效率

某煉化企業(yè)常減壓裝置以加熱爐和精餾塔為主體組成管式蒸餾裝置,實(shí)現(xiàn)了原油的分解和各種石油餾分的分離[1]。常壓爐和減壓爐熱效率作為該裝置節(jié)能的主要手段,爐膛負(fù)壓和煙氣氧含量由鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)閥位控制,煙氣氧含量和爐膛負(fù)壓控制偏高,尚有一定的節(jié)能空間。另外由于常壓爐和減壓爐共用空氣預(yù)熱系統(tǒng)、鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī),致使被控變量之間耦合比較嚴(yán)重,多變量特性比較明顯,難以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)控制和優(yōu)化操作。為切實(shí)提高爐效率,引入多變量預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)DMCplus。通過該控制系統(tǒng)的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了常減壓爐爐膛負(fù)壓及煙氣氧含量等的自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行并達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

1 DMCplus控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介

DMCplus控制系統(tǒng)集原DMC公司的核心算法及原SETPOINT公司的界面及數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)于一體的新一代控制軟件。其主要核心包括預(yù)測(cè)、優(yōu)化和動(dòng)態(tài)控制三個(gè)階段[2],DMCplus控制器主要特點(diǎn)如下[3]:

1) 通過穩(wěn)態(tài)優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)裝置的優(yōu)化操作,充分利用前饋控制方法,快速克服擾動(dòng)。

2) 能夠精確實(shí)現(xiàn)被控變量等級(jí)劃分。

3) 利用FIR方法進(jìn)行辨識(shí)。

4) 對(duì)積分變量和非連續(xù)變量有特殊的處理措施。

5) 具有專用的、自動(dòng)的階躍測(cè)試工具。

6) 可通過參數(shù)設(shè)置限制操縱變量的調(diào)節(jié)幅度,確保控制的平穩(wěn)性和魯棒性。

7) 有機(jī)地利用線性化模塊解決非線性問題。

2 原控制系統(tǒng)存在問題及控制目標(biāo)

通過對(duì)常減壓裝置進(jìn)行工藝調(diào)研和基礎(chǔ)控制狀況檢查,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:

1) 常減壓爐出口溫度控制。爐膛溫度采用溫度與瓦斯流量串級(jí)控制,但在出口溫度設(shè)定不變的情況下,由于常壓爐入口原油流量的波動(dòng),引起出口溫度波動(dòng),控制品質(zhì)差。

2) 加熱爐爐膛負(fù)壓由操作人員根據(jù)加熱爐氧含量和火焰燃燒情況實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)加熱爐煙道擋板開度;加熱爐煙氣氧含量根據(jù)加熱爐爐膛負(fù)壓及火焰燃燒情況,調(diào)節(jié)煙道擋板和加熱爐供風(fēng)蝶閥,控制精度偏低,操作人員工作強(qiáng)度較大。

3) 煙氣氧分析儀的可靠性差。煙氣氧分析儀工作在高溫有腐蝕性介質(zhì)沖刷的環(huán)境中,經(jīng)常會(huì)失效。手動(dòng)控制時(shí),煙氣氧含量只是參考值;自動(dòng)控制時(shí),需要判斷其提供的數(shù)據(jù)是否真實(shí)。

由上述可知,常減壓爐是一個(gè)多控制手段、多控制目標(biāo)、多干擾因素的大滯后耦合對(duì)象,其出口溫度受到常減壓爐進(jìn)料量、瓦斯流量等多方面影響,當(dāng)進(jìn)料量及瓦斯流量波動(dòng)時(shí),要求瓦斯調(diào)節(jié)也同步調(diào)整。因此,引入多變量預(yù)測(cè)控制系統(tǒng),能夠克服干擾,實(shí)現(xiàn)常減壓出口溫度的穩(wěn)定控制;通過協(xié)調(diào)調(diào)節(jié)空氣預(yù)熱系統(tǒng)中鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速閥位、引風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速閥位、常壓爐鼓風(fēng)機(jī)擋板開度、減壓爐鼓風(fēng)機(jī)擋板開度來控制常減壓爐的爐膛負(fù)壓和煙氣氧含量,提高常減壓爐熱效率。

3 系統(tǒng)建模過程及要求

該先進(jìn)控制系統(tǒng)采用多變量預(yù)測(cè)協(xié)調(diào)控制和常規(guī)PID控制相結(jié)合的二級(jí)控制體系結(jié)構(gòu)。DMCplus的常規(guī)建模過程是: 首先進(jìn)行裝置測(cè)試,按照預(yù)先確定的幅度、時(shí)間變化維持時(shí)間逐個(gè)對(duì)控制器設(shè)計(jì)中的操作變量進(jìn)行階躍測(cè)試,同時(shí)利用數(shù)據(jù)采集工具收集所有相關(guān)的變量數(shù)據(jù);然后將這些資料調(diào)入DMCplus模型辨識(shí)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、篩選,最后辨識(shí)出所需要的模型[2]。具體建模流程如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)建模流程示意

為保證測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效,必須保證操作變量的PID控制回路使用正常,被控變量?jī)x表指示正常,同時(shí)需要消除測(cè)試期間的干擾。為此在建模前對(duì)裝置進(jìn)行以下改進(jìn)工作:

1) 增加常減壓爐進(jìn)料量變化的前饋補(bǔ)償控制。根據(jù)進(jìn)料流量變化及時(shí)補(bǔ)償瓦斯流量,減小由此產(chǎn)生的爐出口溫度變化;根據(jù)溫度變化趨勢(shì),設(shè)定抗積分飽和措施,減少超調(diào)量。

2) 煙氣氧含量控制。增加數(shù)據(jù)可靠性檢驗(yàn)程序,一旦數(shù)據(jù)超出合理范圍,或長(zhǎng)時(shí)間保持不變,立即發(fā)出報(bào)警。

3) DMCplus建模要求。常減壓爐由于變量較少,而且響應(yīng)較明顯,因而采用與經(jīng)驗(yàn)公式相結(jié)合的辦法建立模型。在對(duì)裝置進(jìn)行階躍測(cè)試時(shí),要求對(duì)每一個(gè)操作變量做多次階躍改變,并且在某個(gè)操作變量測(cè)試期間,盡量保持其他變量不動(dòng)。

4 結(jié) 論

該先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,和常減壓爐能耗直接相關(guān)的被控變量,如常減壓爐的各支路的溫度偏差及煙氣含氧體積分?jǐn)?shù)波動(dòng)明顯減小。其中,常減壓爐平均煙氣氧體積分?jǐn)?shù)降低幅度分別達(dá)到0.2%和0.14%,系統(tǒng)投用前后常減壓爐煙氣氧體積分?jǐn)?shù)對(duì)比見表1所列。

通過對(duì)常減壓裝置常減壓爐進(jìn)行控制策略改造,有效地提高了爐運(yùn)行平穩(wěn)性,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

表1 先進(jìn)控制系統(tǒng)投用前后常減壓爐煙氣氧體積分?jǐn)?shù)對(duì)比

[1] 郭輝,朱培祥.常減壓裝置加熱爐過程控制不穩(wěn)定分析及改造[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2009(04): 67-69.

[2] 周洪波,武迎建.先進(jìn)控制技術(shù)在重整/芳烴裝置上的應(yīng)用[J].?dāng)?shù)字石油和化工,2008(02): 8-12.

[3] 辛勇.加熱爐煙氣數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2005,26(01): 10-14.

李濱(1982—),男,山東濰坊人,2009年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)信息與控制工程學(xué)院控制理論與控制工程專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)工作于滄州渤海石化工程有限公司青島分公司,從事電儀專業(yè)相關(guān)工作,任工程師。

TP273

B

1007-7324(2017)04-0075-02

稿件收到日期: 2017-04-07,修改稿收到日期: 2017-06-29。

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