周祥德
(湖南云箭集團有限公司,湖南長沙410100)
湖北楊東河(渡口)電站高轉速大容量水輪發電機設計
周祥德
(湖南云箭集團有限公司,湖南長沙410100)
國內單機容量20MW以上,額定轉速750r/min以上的水電站屈指可數,缺少該類水輪發電機的設計經驗,湖北楊東河(渡口)電站發電機為國內采用實芯磁極結構的最大容量、最高轉速的水輪發電機,機組設計具有一定的創新性。該機已在電站成功投入運行多年。本文介紹了湖北楊東河(渡口)電站水輪發電機的設計特點、有關參數的取值,可供水電行業同行參考。
高轉速大容量;實芯磁極結構水輪發電機;設計
湖北楊東河(渡口)電站,總裝機容量為2× 25.5MW,設計水頭385m,最高水頭419m,屬于高水頭電站。高水頭、大容量的水電站由于開發難度較大,對主機設備的參數性能、制造水平要求較高。湖北楊東河(渡口)電站作為國內少數高水頭、大容量水電站,它的開發成功,為高水頭電站水電設備的開發設計提供了有益的借鑒。
湖北楊東河(渡口)電站水輪機型號HL84-LJ-155,水輪發電機型號為SF25.5-8/3250,電機額定容量25.5MW,長期超出力+10%,額定轉速750r/min。國內單機容量20MW以上,額定轉速750r/min以上的水電站為數不多,高速、大容量水輪發電機成功設計制造經驗較少。湖北楊東河(渡口)電站發電機為國內采用實芯磁極結構的最大容量、最高轉速的水輪發電機,許多設計具有一定的創新性。已在電站成功投入運行多年,性能指標全面滿足GB/T7894-2009的標準及業主的要求。該電機的成功設計,可供水電行業同行參考。發電機參數如下:
型號:SF25.5-8/3250 功率因數:0.8(滯后)
額定容量:25.5MW,額定電壓:10500V
額定電流:1752.6A 額定轉速:750r/min
飛逸轉速:1222r/min飛輪力矩GD2115t.m2

圖1 發電機裝配圖
(1)本機的飛逸轉速為1222r/min,轉子外緣線速度155.4m/min,選擇轉子磁極為實芯磁極結構。實芯磁極結構除具有較高的機械性能外,它還具有良好的電磁性能,電磁阻尼效應較強,對任何次數的齒諧波均能起抑制作用,可省卻常規疊片磁極所設置的阻尼繞組,提高發電機的安全可靠性。實芯磁極結構的水輪發電機極靴為整體鍛鋼制成,在實際運行過程中,處在電機的交變磁場中,由于渦流,極靴表面將發熱。如電磁參數選擇不當,極靴表面損耗過大,極靴將嚴重過熱,影響發電機轉子的溫升。此類現象在國內部分水電設備制造廠家設計的實芯磁極結構電機中,時常發生。本機的電磁設計,為減小極靴表面的損耗采用如下措施:
1)控制發電機氣隙磁密Bδ取較低的值,常規的為6800~7500Gs,本機取6711Gs。
2)極弧系數αp取較低的值,常規的為0.68~0.76,本機取0.647。
3)發電機定子槽寬bs與氣隙δ之比不大于1.5,本機取0.67。
(2)本機為高速大容量水輪發電機,通風冷卻效果較好,為提高發電機的經濟技術指標,縮短鐵心長度,提高機組軸系的剛度,大幅提高發電機的線負荷A的取值,常規的線負荷A為500~600A/cm,本機取A為643A/cm,定子鐵心長度僅為1210mm。
(3)定子繞組采用三相雙層波繞組,定子槽數Z=144,q=6,并聯路數a=1,銅線為30-2.5×7.5/2.7×7.7的雙滌綸玻璃絲包燒結銅扁線,換位節距為46mm,為降低定子繞組的附加損耗,定子繞組采用315.7°的直線不完全換位。傳統常規的三相雙層波繞組采取360°完全換位,采用315.7°的直線不完全換位損耗更低,效率更高。

圖2 轉子裝配
湖北巴東楊東河電站發電機為高速大容量的水輪發電機,總體布置采用懸式三導結構,為確保發電機的溫升不超標,采用轉子兩端帶旋漿風扇的密閉自循環通風冷卻系統,推力軸承為彈性金屬塑料瓦,導瓦為巴氏合金免刮瓦球面支撐結構,為減小軸承的損耗,油槽潤滑油采用L-TSA32潤滑油,軸承采用內循環油冷卻。轉子上、下端軸通過法蘭與磁軛聯接(見圖2),軸為中空結構,以滿足水機中心孔補氣的要求,為保證不漏水,上、下端軸與轉子磁軛聯接法蘭面設置密封橡皮圈。在上機架每條支腿外側,設置一個剛性千斤頂。發電機配6臺100kW高效穿片脹接式空冷器。
(1)湖北巴東楊東河電站發電機采用實芯磁極結構,磁極極身與磁軛聯體鍛出,磁極極靴材質為35鍛鋼,極靴用高強度螺栓固定在極身上,極靴承受本身及磁極線圈的離心力,因本機的飛逸轉速高,離心半徑較大,每個磁極極靴承受的離心力高達2102t,為提高極靴固定螺栓的安全系數,磁極極靴與極身采用騎縫螺栓來固定,見圖3。裝配前的極靴和極身分別見圖4、圖5。每個極靴用38根M48的騎縫螺栓來固定,每個螺栓受剪切應力

F:每個磁極極靴承受的離心力F=2102×103kg;
n:騎縫螺栓個數;
S:每個螺栓受剪面積cm2。

圖3

圖4

圖5
(2)本機的飛逸轉速為1222r/min,按設計規范,機組軸系的一階臨界轉速應不低于飛逸轉速的1.2倍,即1466.4r/min,發電機轉子的重量較重,為56.8t,按常規的導軸承布置,機組軸系的一階臨界轉速無法達到1466.4r/min。對上、下導軸承的位置、主軸軸徑的大小等進行詳細的分析,在滿足安裝空間、通風面積等前提下,縮短上、下導軸承的間距,加大磁軛內孔直徑,減輕磁軛重量,滿足了機組軸系的一階臨界轉速不低于飛逸轉速1466.4r/min的要求。
(3)本機額定轉速為750r/min,推力負荷160t,即使采用了L-TSA32稀油潤滑油,推力軸承損耗仍較大,受上機架外形尺寸的限制,無法采用加大上機架油冷卻器的辦法來將過大的軸承損耗排出。通過對推力軸承進行詳細的潤滑計算分析,采取減小推力軸承的受力面積,提高推力軸承的單位壓力p及pv值,來減小推力軸承的損耗。本機的推力軸承單位壓力p取3.76MPa,pv值為1062.2,油膜厚度0.0053mm,推力軸承損耗89.1kW,上導軸承損耗30kW,推力軸承與上導軸承總損耗119.1kW,小于上機架油冷卻器換熱容量。
(4)由于定子上端部布置有并聯環,將端部損耗較大的定子波繞組長節距布置在定子下端,端部損耗較小的短節距布置在上端,使定子上、下端的損耗不偏差太大,使定子繞組上、下端部得到均衡的通風冷卻,使溫升不致過高。
(5)本機為高速發電機,上、下機架的油霧溢出是突出的問題,需采取有效措施予以處理。采取措施如下:
1)加高上機架軸承蓋,加大上機架油槽上方空間,減小油霧壓力。軸承蓋與轉動件配合位置采用加高的密封迷宮,在迷宮上方再加密封壓板。
2)加大導軸承油循環回路的回油孔,在導軸承座上開8-Φ40mm的回油孔,推力頭上的泵油孔為12-Φ20mm,回油孔的面積是泵油孔的2.66倍,使油循環回路順暢,減少油霧的產生。
3)在上導軸承座上的通氣孔采用迷宮式的通氣窗,迷宮隔板加密,減小油霧從通氣孔溢出,見圖6。通氣窗布置在上機架端罩外,以避免少許溢出的油氣污染集電環、刷架。
4)采用雙層擋油管,并加高擋油管高度,同時在雙擋油管中間再加一層擋圈,防止油霧溢出,上機架擋油管高度取220mm。見圖7。
5)加大機架下部的通氣孔,將空氣引入推力頭內腔,以破壞推力頭內腔的負壓,防止油霧溢出落入轉子。

圖6

圖7
(5)本機為高速機組,推力軸承采用彈性金屬塑料瓦,摩擦系數較小,機組停車時間較長。為保證機組的制動性能,加大了發電機的制動器容量,常規計算配置4臺φ160制動器即可,本機配置6臺φ160制動器。
湖北楊東河(渡口)機組在電站已投運多年,各部溫升、振動等指標全面超過國標要求,綜合性能指標達到國內先進水平,深得業主的好評。實踐證明湖北楊東河(渡口)水輪發電機的設計、制造是成功的,作為國內采用實芯磁極結構的最大容量、最高轉速的水輪發電機,它的成功投運,對類似高轉速、大容量的水輪發電機具有借鑒意義。湖北楊東河(渡口)發電機上采用的技術可推廣應用在更大容量的高速水輪發電機上。
[1]白延年.水輪發電機設計與計算[M]北京:機械工業出版社,1982.
TV734.2
B
1672-5387(2017)05-0040-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.05.009
2016-05-18
周祥德(1963-),男,高級工程師,從事水輪發電機設計制造工作。