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影響氫回收膜分離系統運行效果的因素及優化

2017-08-31 12:56:40葛志躍
肥料與健康 2017年3期
關鍵詞:系統

葛志躍

(河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)

影響氫回收膜分離系統運行效果的因素及優化

葛志躍

(河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600)

結合500 kt/a甲醇合成裝置氫回收膜分離系統的實際運行情況,分析運行過程中出現膜分離系統運行效果差的原因。通過采取相應的有效措施,降低了進入氫回收膜分離系統的甲醇合成弛放氣中的甲醇含量并去除了雜質;同時針對膜絲存在老化現象,隔離效率低的膜分離器,以增大膜分離器內外側的壓差,提高了現有膜分離器的運行效率。

氫回收;甲醇合成弛放氣;膜分離

0 前言

河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇公司)500 kt/a甲醇裝置中的甲醇合成弛放氣經預處理后進入氫回收膜分離系統的膜分離器,依靠中空纖維膜內外兩側的分壓差作為推動力,通過溶解、擴散、滲透、解析等步驟在中空纖維膜內側形成富氫氣流(滲透氣),滲透氣送回合成氣壓縮機作為生產甲醇的原料,尾氣則送至燃燒系統。在8年多的運行過程中,對氫回收膜分離系統進行了一系列的改造,取得了顯著的效果,從而確保了甲醇裝置的高負荷安全穩定運行。

1 弛放氣中甲醇及雜質對膜分離系統運行效果的影響及優化

龍宇公司甲醇分離器出口弛放氣中甲醇體積分數設計值為0.34%,為壓力7.6 MPa、溫度40 ℃下的理論值。在實際運行過程中,由于夏季循環水溫度高,循環氣溫度高達45 ℃,致使弛放氣中甲醇體積分數平均為0.59%,最高時達0.85%;此外,由于絲網層內件故障,曾出現高循環氣量下將部分絲網除沫器吹翻的現象,導致循環氣中甲醇體積分數在1.20%以上。

預處理后氣體中的甲醇及其他雜質含量是影響氫回收膜分離系統運行效果的主要因素。龍宇公司第1套氫回收膜分離系統采用A公司提供的技術,正常處理氣量為16 500 m3/h(標態),最大處理能力為20 000 m3/h(標態)。該膜分離系統由5組中空纖維膜分離器組成,采用并聯形式連接,預處理時無水洗裝置,僅有1臺加熱器將入膜氣加熱至60~80 ℃后送入膜分離器。該氫回收膜分離系統于2008年5月投入使用,2011年5月因膜分離效率過低、滲透氣中氮氣含量高而提前更換停用,經檢測發現膜絲嚴重老化,中空纖維管內存在石蠟等固體雜質而堵塞微孔。

針對第1套氫回收膜分離系統在運行中存在的問題,采取了一系列優化措施來降低膜分離器入膜氣中的甲醇及其他雜質含量[1]。

(1)在甲醇分離器內原絲網除沫器的基礎上增設了葉片式分離器,使循環氣中甲醇體積分數平均值由改造前的0.59%降至0.39%,有效降低了弛放氣中的甲醇含量[2]。

(2)第2套氫回收膜分離系統用B公司的普里森膜分離技術,預處理增設了弛放氣水洗及氣液分離過程,弛放氣經水洗塔處理后甲醇體積分數降至2 000×10-6以下,同時其他有機雜質也得到有效脫除。該膜分離系統由11組中空纖維膜分離器組成,采用4- 4- 3并聯加串聯的模式運行,但運行過程中有1組中空纖維膜分離器外殼存在故障而未投用,實際運行狀況為4- 4- 2并聯加串聯的模式。第2套氫回收膜分離系統工藝流程如圖1所示。

圖1 第2套氫回收膜分離系統工藝流程

2 操作壓力對膜分離系統運行效果的影響及優化[3]

(1)第2套氫回收膜分離系統投用初期,甲醇合成催化劑已經進入使用后期,系統操作壓力(即弛放氣壓力)控制得偏高。為了避免系統超壓,系統存在一定放空量,循環氣中氮氣含量控制得稍低,膜分離器兩側壓差控制得較高(在設計值4.2 MPa以內),氫回收膜分離系統運行效果較好,氫回收率控制在78.3%(表1)。

由表1可知,滲透氣中氫氣體積分數提高約26.5%,非滲透氣中氮氣體積分數提高20.2%,此時入膜氣壓力平均為6.90 MPa,滲透氣壓力平均為3.15 MPa,膜分離器內外側壓差平均為3.75 MPa,入膜氣量控制在25 000 m3/h(標態)以內。

表1 甲醇合成催化劑使用后期氫回收膜分離系統工藝參數

注:1)2011年6月至2012年5月平均值

(2)2012年6月更換甲醇合成催化劑后,由于催化劑活性好,甲醇合成弛放氣壓力控制得偏低,同時系統氮氣含量控制得較高,膜分離器內外側壓差控制得相對偏低,氫回收膜分離系統氫回收率控制在76.1%(表2)。

由表2可知,滲透氣中氫氣體積分數提高了4.7%,非滲透氣中氮氣體積分數提高9.5%,此時入膜氣壓力平均為4.7 MPa,滲透氣壓力平均為3.1 MPa,膜分離器內外側壓差平均為1.6 MPa,入膜氣量控制在<20 000 m3/h(標態)。

表2 更換甲醇合成催化劑后氫回收膜分離系統工藝參數

注:1)2012年6月至2015年2月平均值

(3)2015年3月,隨著甲醇合成催化劑運行至中后期,受合成系統壓力有所上升影響,入膜氣壓力平均為5.3 MPa。入膜氣壓力有所提升,對應的滲透氣量隨之增加,為確保氫回收膜分離系統不超負荷運行,控制滲透氣出口總閥開度,使滲透氣量下降,入膜氣量控制在23 000 m3/h(標態)以內,此時氫回收率控制在76.6%(表3)。

表3 甲醇合成催化劑運行中后期氫回收膜分離系統工藝參數

注:1)2015年3月平均值

由表3可知:由于受到前系統以及氫回收裝置自身運行的影響,系統氮氣含量較前期有所增加;滲透氣中氫氣體積分數提高3.4%,非滲透氣中氮氣體積分數提高7.5%;此時入膜氣壓力平均為5.3 MPa,滲透氣出口總閥截流以控制氫回收負荷,滲透氣壓力平均為4.0 MPa,膜分離器內外側的壓差平均為1.3 MPa,入膜氣量控制在<23 000 m3/h(標態)。

(4)隨著氫回收膜分離系統運行時間的延長及開停車的影響,第2套膜分離系統運行至近4年后,出現1#~4#膜分離器分離效果降低的現象。2015年4月,決定停用1#~4#膜分離器,但為了防止在緊急停車等工況下出現反壓,微開1#~4#膜分離器滲透氣出口閥,同時全開滲透氣出口總閥,以提高膜分離器內外側的壓差,此時氫回收率控制在70.0%(表4)。

表4 調整之后的氫回收膜分離系統工藝參數

注:1)2015年4月平均值

由表4可知,滲透氣中氫氣體積分數提高8.0%,非滲透氣中氮氣體積分數提高11.4%。調整之后,入膜氣壓力平均為6.0 MPa,滲透氣壓力平均為3.2 MPa,膜分離器內外側的壓差平均為2.8 MPa,入膜氣量控制在<25 000 m3/h(標態)。

3 結語

根據第2套氫回收膜分離系統實際運行情況,采取有效措施降低了入膜氣中的甲醇含量并去除雜質,同時針對膜絲存在老化現象而隔離分離效率低的膜分離器,增大了膜分離器內外側的壓差,提高了現有膜分離器的運行效率,基本能滿足生產要求。

[1] 宋維端,肖任堅,房鼎業.甲醇工學[M].北京:化學工業出版社,1991.

[2] 張子鋒,張凡軍.甲醇生產技術[M].北京:化學工業出版社,2008.

[3] 胡兵.探討普里森裝置氫回收量低的原因及對策[J].大氮肥,2002(1):58- 59.

版權聲明

為適應我國信息化建設,擴大本刊及作者知識信息交流渠道,本刊已被國內外文獻索引、文摘和全文數據庫收錄,其作者文章著作權使用費與本刊稿酬一次性給付。如作者不同意文章被收錄,請在來稿時向本刊聲明,本刊將做適當處理。

《化肥工業》編輯部

FactorsInfluencingOperationEffectofMembraneSeparationSystemforHydrogenRecoveryandOptimization

GE Zhiyue

(Henan Longyu Coal Chemical Co., Ltd., Yongcheng 476600, China)

In connection with actual operation conditions of membrane separation system for hydrogen recovery of 500 kt/a methanol synthesis unit, an analysis is made of the causes of poor running effect in operation of membrane separation system. By taking relevant effective measures, the content of methanol in purge gas from methanol synthesis entering membrane separation system for hydrogen recovery is reduced, and impurities are removed; at the same time, in connection with aging phenomenon of membrane fiber, by isolating low effective membrane separator, the pressure difference between inside and outside the membrane separator is increased, and operation effect of existing membrane separator is improved.

hydrogen recovery; purge gas from methanol synthesis; membrane separation

葛志躍(1986—),男,工程師,從事甲醇、二甲醚生產技術管理工作;270968421@qq.com

TQ051.8+93

:B

:1006- 7779(2017)03- 0063- 03

2016- 02- 26)

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