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輸煤系統(tǒng)綜合治理的方法探討

2017-09-01 08:07:32軍,劉
電力安全技術(shù) 2017年8期
關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

張 軍,劉 昭

(國(guó)家電投集團(tuán)河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

輸煤系統(tǒng)綜合治理的方法探討

張 軍,劉 昭

(國(guó)家電投集團(tuán)河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

某發(fā)電公司的輸煤系統(tǒng)普遍存在粉塵濃度超標(biāo)、出力較小、保潔質(zhì)量不高等問題,根據(jù)輸煤系統(tǒng)綜合治理目標(biāo),并結(jié)合該發(fā)電公司的實(shí)際情況制定了相應(yīng)的綜合治理方案;對(duì)實(shí)施后的效果進(jìn)行了論述,表明提高了設(shè)備可靠性,降低了系統(tǒng)內(nèi)粉塵濃度。

輸煤系統(tǒng);綜合治理;粉塵;治理效果

0 引言

國(guó)電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司位于河南省開封市東郊,2×630 MW超臨界凝汽式機(jī)組于2007-09-10開工建設(shè),是河南省首批“上大壓小”項(xiàng)目,1,2號(hào)機(jī)組分別于2008-12-17,2009-02-27完成168 h滿負(fù)荷試運(yùn)行后,移交試生產(chǎn)。

機(jī)組的輸煤系統(tǒng)由卸儲(chǔ)煤設(shè)備和上煤設(shè)備組成。卸儲(chǔ)煤設(shè)備由2臺(tái)FZ15—100型折返式翻車機(jī)、2臺(tái)雙聯(lián)給煤機(jī)和東西煤棚布置的2臺(tái)MDQ1120/1680.50門式滾輪堆取料機(jī)組成;上煤設(shè)備共有6段13條DTⅡ型帶式輸送機(jī)。雙路設(shè)置(除煤倉(cāng)間3路皮帶外),一路運(yùn)行,一路備用,并具備雙路系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)行的條件。

1 輸煤系統(tǒng)存在的問題

(1) 存在跑偏撒煤,粉塵濃度超標(biāo)現(xiàn)象。

(2) 出力較小,運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)。

(3) 保潔質(zhì)量不高,文明衛(wèi)生狀況較差。

(4) 存在安全生產(chǎn)隱患,尤其是翻車機(jī)系統(tǒng)、斗輪機(jī)系統(tǒng)設(shè)備可靠性較差。

2 輸煤系統(tǒng)綜合治理目標(biāo)

(1) 無跑偏撒煤、漏煤現(xiàn)象,燃料系統(tǒng)設(shè)備缺陷明顯下降。

(2) 設(shè)備出力及燃煤接卸達(dá)到設(shè)計(jì)要求,壓車費(fèi)用大幅下降。

(3) 粉塵濃度達(dá)到國(guó)家要求的5 mg/m3以下。

(4) 文明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到省內(nèi)標(biāo)桿電廠水平。

(5) 輸煤系統(tǒng)設(shè)備可靠備用。

3 輸煤系統(tǒng)綜合治理的思路

3.1 開展設(shè)備專項(xiàng)治理

(1) 跑偏治理。輸煤皮帶在運(yùn)行中存在不同程度的跑偏問題,原因有滾筒安裝不正、落煤點(diǎn)不正、滾筒包膠磨損不均等。針對(duì)各皮帶跑偏狀況,對(duì)產(chǎn)生跑偏的原因逐一消除。

整改措施:按照DTⅡ型帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)要求,每10組托輥配備1組調(diào)偏托輥(包含上下調(diào)偏托輥),整體更換輸煤系統(tǒng)損壞的調(diào)偏托輥;更換后維護(hù)部列入定期工作內(nèi)容,定期加油保養(yǎng);導(dǎo)料槽內(nèi)部加裝落煤點(diǎn)導(dǎo)正裝置(在外部可調(diào)節(jié)落煤點(diǎn));對(duì)有磨損的滾筒進(jìn)行包膠。

(2) 恢復(fù)設(shè)備原設(shè)計(jì)出力。輸煤系統(tǒng)翻車機(jī)、斗輪機(jī)目前設(shè)備出力低于設(shè)計(jì)出力,造成火車煤卸儲(chǔ)不及時(shí),壓車費(fèi)用較高,運(yùn)行、檢修人員勞動(dòng)強(qiáng)度增加。通過排查輸煤系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)設(shè)備出力低由以下3種情況造成。

① 翻車機(jī)空調(diào)機(jī)速度低。原因?yàn)樵照{(diào)機(jī)速度快,對(duì)車廂撞擊力量大,列檢人員降低了空調(diào)機(jī)速度;另外堆煤負(fù)荷不足也會(huì)影響翻車機(jī)翻車。

整改措施:與列檢人員溝通,恢復(fù)空調(diào)機(jī)速度。

② 斗輪機(jī)取料滿足設(shè)計(jì)出力,但堆料負(fù)荷不能滿足設(shè)計(jì)要求。主要是堆取料膠帶出力不足,分析原因?yàn)殡妱?dòng)滾筒功率設(shè)計(jì)偏低;部分電動(dòng)滾筒幾乎沒有包膠,設(shè)計(jì)時(shí)僅采用拉緊滾筒作為配重,缺少配重調(diào)整裝置,摩擦系數(shù)不足。

整改措施:增大電動(dòng)滾筒功率,完成滾筒包膠,增加拉緊配重裝置。

③ 皮帶出力情況。通過實(shí)驗(yàn),制約皮帶負(fù)荷的瓶頸在3號(hào)甲皮帶和5號(hào)乙側(cè)皮帶,原因?yàn)?號(hào)甲和5號(hào)乙的驅(qū)動(dòng)滾筒包膠磨損嚴(yán)重,3號(hào)甲耦合器有滲油現(xiàn)象。

整改措施:對(duì)3號(hào)甲和5號(hào)乙皮帶驅(qū)動(dòng)滾筒進(jìn)行包膠;對(duì)3號(hào)甲皮帶耦合器滲油進(jìn)行處理。

(3) 開展落煤管、導(dǎo)料槽補(bǔ)漏工作。輸煤系統(tǒng)落煤管、導(dǎo)料槽已經(jīng)使用近8年,部分沖擊點(diǎn)磨損嚴(yán)重,頻繁出現(xiàn)漏煤現(xiàn)象。

整改措施:整體更換沖擊點(diǎn)鋼板及襯板,計(jì)劃購(gòu)買NM400鋼板開展更換工作,每次更換面積在300 mm×400 mm以上。

(4) 開展輸煤系統(tǒng)沖洗水改造。輸煤系統(tǒng)沖洗水管道壁銹蝕嚴(yán)重,抽樣檢查發(fā)現(xiàn)管壁最薄處不足1 mm,且皮帶間沖地閥門少,個(gè)別閥門位置和地漏的布局不合理,造成沖洗難度大,保潔標(biāo)準(zhǔn)低。

整改措施:對(duì)輸煤系統(tǒng)沖洗水進(jìn)行技術(shù)改造,主要是更換被沖洗水腐蝕嚴(yán)重的管道和增加沖地閥門。尤其是翻車機(jī)區(qū)域、6號(hào)皮帶拉緊裝置。

(5) 規(guī)范定期工作。定期工作執(zhí)行不到位,造成設(shè)備健康水平較差。

整改措施:加強(qiáng)點(diǎn)檢管理,對(duì)管轄的定期工作,進(jìn)行督促、監(jiān)督。維護(hù)部每月上報(bào)定期工作計(jì)劃;生技部每月跟蹤定期工作項(xiàng)目,監(jiān)督執(zhí)行情況,要求維護(hù)部開展拍照存檔工作。

(6) 輸煤系統(tǒng)保護(hù)恢復(fù)設(shè)計(jì)功能。設(shè)備的保護(hù)系統(tǒng)能有效控制設(shè)備損壞事件,提高設(shè)備可靠性。維護(hù)部排查輸煤系統(tǒng)保護(hù)使用情況、邏輯關(guān)系是否合理、現(xiàn)場(chǎng)位置安裝是否合格。重點(diǎn)排查堵煤保護(hù)、撕裂保護(hù)、跑偏保護(hù),尤其是皮帶打滑保護(hù),要加裝跳皮帶的邏輯關(guān)系,以有效地控制皮帶損壞等惡性事件的發(fā)生。保護(hù)恢復(fù)后要形成定期試驗(yàn)制度。

(7) 輸煤系統(tǒng)事件閉環(huán)管理。梳理輸煤系統(tǒng)歷年來事件報(bào)告,排查事件處理措施的落實(shí)情況,做好閉環(huán)管理工作。

(8) 檢修文件包的使用。維護(hù)部完善重特大設(shè)備檢修文件包,嚴(yán)格執(zhí)行檢修文件包制度,檢修人員要做到能按照檢修文件包開展所有檢修工作。

3.2 開展粉塵綜合治理

原輸煤系統(tǒng)粉塵濃度較高,尤其是導(dǎo)料槽區(qū)域和碎煤機(jī)區(qū)域粉塵濃度較大,將輸煤系統(tǒng)粉塵分為導(dǎo)料槽內(nèi)部粉塵和導(dǎo)料槽外部粉塵。

(1) 導(dǎo)料槽內(nèi)部粉塵治理方案。在1—6號(hào)皮帶頭部護(hù)罩和尾部導(dǎo)料槽、尾部滾筒處加裝微米噴霧,在導(dǎo)料槽開展加裝擋風(fēng)簾、擴(kuò)容箱、回流管的技術(shù)改造;微米噴霧系統(tǒng)加裝緩沖不銹鋼水箱,因輸煤系統(tǒng)最好的水源為工業(yè)水,受壓力不穩(wěn)定的影響,噴霧量時(shí)大時(shí)小,易造成皮帶頭部滾筒下有稀煤現(xiàn)象,加裝緩沖水箱后水壓穩(wěn)定且水質(zhì)得到改善。實(shí)施輸煤系統(tǒng)微米噴霧技術(shù)能有效控制導(dǎo)料槽內(nèi)部粉塵外泄。

(2) 導(dǎo)料槽外部粉塵治理方案。外部粉塵大部分為皮帶跑偏撒煤卷入尾部滾筒的揚(yáng)塵,因此治理方案為治理跑偏配合清掃器調(diào)整,規(guī)范擋煤皮子安裝,尾部滾筒加裝微米噴霧頭。

3.3 加強(qiáng)保潔管理

發(fā)電部、設(shè)備維護(hù)部按照分工情況加強(qiáng)保潔管理,提高保潔標(biāo)準(zhǔn),做到皮帶架、設(shè)備表面無積煤,地面干凈無積粉。在4號(hào)皮帶開展試點(diǎn)工作,首先對(duì)4號(hào)皮帶進(jìn)行全面水沖洗工作,觀察上煤情況和揚(yáng)塵情況后決定是否推廣皮帶滾筒、皮帶架等全面水沖洗工作。

3.4 開展美化工作

(1) 輸煤系統(tǒng)設(shè)備美化方面,按照集團(tuán)公司色漆標(biāo)準(zhǔn)開展輸煤皮帶及設(shè)備的美化刷漆工作。

(2) 輸煤系統(tǒng)結(jié)構(gòu)美化方面,結(jié)合輸煤系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)情況,建議開展輸煤系統(tǒng)地面修整;墻面貼2 m高瓷片,其余位置涂刷乳膠漆;對(duì)安裝不美觀的樓梯、平臺(tái)、蓋板、管道進(jìn)行整治等。對(duì)銹蝕嚴(yán)重的控制箱進(jìn)行更換,對(duì)走向不美觀的穿線管、電纜進(jìn)行整理等。

4 輸煤系統(tǒng)綜合治理實(shí)施后的效果

(1) 輸煤系統(tǒng)綜合治理項(xiàng)目2016年5月開始實(shí)施,9月結(jié)束。

綜合治理后燃料專業(yè)費(fèi)用環(huán)比2015年費(fèi)用降低,缺陷發(fā)生條數(shù)逐月減少,設(shè)備可靠性顯著提高,設(shè)備退出備用小時(shí)大幅下降,修理費(fèi)用如表1所示,燃料缺陷數(shù)如圖1所示。

表1 修理費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 萬元

圖1 燃料缺陷統(tǒng)計(jì)

(2) 微米噴霧投用后,輸煤系統(tǒng)粉塵濃度顯著下降。

1 山西電力工業(yè)局.燃料設(shè)備檢修技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,1997.

2 電力行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心.卸儲(chǔ)煤設(shè)備檢修[M].北京:中國(guó)電力出版社,2002.

2017-03-03。

張 軍(1973—),男,工程師,主要從事燃料設(shè)備管理工作,email:750971040@qq.com。

劉 昭(1974—),女,工程師,主要從事設(shè)備管理工作。

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