樊照遠(yuǎn) 王鶴亭 談昊 劉赟奕
摘 要:某型號(hào)后蓋組件為渦輪后機(jī)匣重要組成部件,通過(guò)后蓋上噴嘴為軸承進(jìn)行供油。一直以來(lái),該型號(hào)后蓋組件流量試驗(yàn)合格率較低。本文借助六西格瑪方法進(jìn)行假設(shè)試驗(yàn),確定影響流量不合格的因素、特別是主要因素,通過(guò)調(diào)整控制主要因素,同時(shí)減少其他因素的影響,保證各噴孔流量滿足要求,提高零件流量試驗(yàn)合格率。
關(guān)鍵詞:后蓋組件;流量試驗(yàn);假設(shè)試驗(yàn);主要因素;合格率
中圖分類號(hào):V22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0.引言
某型號(hào)后蓋組件是渦輪后機(jī)匣的主要部件,與軸承座相配,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,流量試驗(yàn)合格率僅為90%,而零件由毛料投產(chǎn)至入庫(kù)的加工過(guò)程涉及車、銑、鏜、焊接、熒光、熱處理、噴涂、打壓等60道工序,生產(chǎn)周期較長(zhǎng),重新投產(chǎn)無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,嚴(yán)重制約公司配套計(jì)劃,同時(shí)增投零件占用大量人力、設(shè)備等資源,影響其他批產(chǎn)零件的交付。本文利用六西格瑪方法及工具,分析影響流量不合格的因素,并通過(guò)調(diào)整控制主要因素,解決該型號(hào)后蓋組件流量試驗(yàn)合格率低的問(wèn)題。
1.試驗(yàn)驗(yàn)證及分析
從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)方面考慮,通過(guò)分析,影響后蓋組件流量試驗(yàn)結(jié)果的因素有14個(gè),即:1試驗(yàn)設(shè)備;2試驗(yàn)人員;3試驗(yàn)媒介;4試驗(yàn)壓力;5試驗(yàn)溫度;6節(jié)流嘴K直徑;7節(jié)流嘴流量損失;8工藝管流量損失;9供油座噴油孔J直徑;10供油座流量損失;11后蓋組件入口處流量損失;12后蓋組件通油管內(nèi)流量損失;13后蓋組件直孔I直徑;14后蓋組件斜孔H直徑。
針對(duì)以上因素,做如下幾組試驗(yàn)(見(jiàn)表1),以確定影響后蓋組件流量不合格的因素,尤其是主要因素。
通過(guò)上面12組的試驗(yàn),可以確認(rèn)試驗(yàn)設(shè)備、媒介、人員不是造成后蓋組件流量不合格的因素。壓力、溫度、節(jié)流嘴流量損失、工藝管流量損失、供油座流量損失、后蓋組件斜孔H直徑、后蓋組件直孔I直徑、供油座噴油孔J直徑對(duì)總流量有影響,但影響較小,可忽略不計(jì)。節(jié)流嘴K直徑、后蓋組件入口處流量損失和后蓋組件通油管內(nèi)流量損失為影響后蓋組件流量不合格的因素,且節(jié)流嘴K直徑和后蓋組件通油管內(nèi)流量損失為主要因素。
2.改進(jìn)方案
為了提高流量試驗(yàn)合格率,必須調(diào)整控制節(jié)流嘴K直徑和后蓋組件通油管內(nèi)流量損失兩個(gè)主要因素,同時(shí)減少其他因素的影響。
2.2.1總體方案
(1)增大節(jié)流嘴K直徑,以提高入口流量,來(lái)增大后續(xù)出口流量,調(diào)整噴孔J、H、I直徑,滿足各出口流量,提高流量試驗(yàn)合格率。
(2)減少后蓋組件入口處流量損失和后蓋組件通油管內(nèi)流量損失,以增大后蓋組件噴孔H、I流量,提高流量試驗(yàn)合格率。
2.2.2具體方案
(1)增大節(jié)流嘴K和調(diào)整噴孔J、H、I直徑:
將節(jié)流嘴K直徑擴(kuò)至Φ4.8,進(jìn)行流量試驗(yàn),若少數(shù)零件噴孔H與噴孔I的流量之和小于規(guī)定值時(shí),說(shuō)明入口流量較小,則繼續(xù)增大節(jié)流噴嘴噴孔K直徑,每次增大0.2mm再進(jìn)行流量試驗(yàn),直至噴孔H與噴孔I的流量和滿足規(guī)定值,但有一噴孔流量少于規(guī)定值時(shí),則增大該噴孔直徑,以增大該噴孔流量,使噴孔H與噴孔I的流量都在規(guī)定值內(nèi);當(dāng)噴孔J的流量少于規(guī)定值時(shí),則增大該噴孔直徑,以增大該噴孔流量。
(2)減少后蓋組件入口處流量損失:
后蓋入口處增加打磨及檢查要求,應(yīng)無(wú)毛刺及臺(tái)階,應(yīng)圓滑轉(zhuǎn)接,以減少后蓋組件入口處流量損失。
(3)減少后蓋組件通油管內(nèi)流量損失:
毛料增加用Φ4球檢查后蓋組件通油管管徑,確保管徑大于Φ4.0;零件入庫(kù)前增加Φ4球檢查后蓋組件通油管管徑及沖洗內(nèi)容,確認(rèn)管徑合格及管內(nèi)無(wú)異物,以減少后蓋組件通油管內(nèi)流量損失。
3.實(shí)施效果
2015年該型號(hào)后蓋組件合格率僅為90%,2016年改進(jìn)方案實(shí)施后,至今該型號(hào)后蓋組件共計(jì)108件,流量試驗(yàn)全部合格,合格率為100%,圓滿完成了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),取得了不錯(cuò)的效果。零件合格率的提升,減少了毛料的投產(chǎn)數(shù)量,節(jié)約了大量人力、設(shè)備等資源,緩解了生產(chǎn)壓力,保證了公司配套的任務(wù)。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)本次課題,該型號(hào)后蓋組件流量試驗(yàn)合格率提升至100%,取得了不錯(cuò)改進(jìn)的效果。采用六西格瑪方法對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題的應(yīng)用,為工廠后續(xù)六西格瑪方法的推廣提供大量的經(jīng)驗(yàn)和依據(jù)。同時(shí)該項(xiàng)目成果可推廣至其他型號(hào)后蓋組件的流量試驗(yàn),提升其他型號(hào)后蓋組件流量試驗(yàn)的合格率。但六西格瑪方法不僅僅只局限與假設(shè)試驗(yàn)法,還有很多方法可以應(yīng)用到實(shí)際工作中,值得我們進(jìn)一步研究和應(yīng)用。
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