余祖良,陳靈峰,劉玉玉
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺317200)
1號機(jī)發(fā)電工況電氣事故停機(jī)原因分析及處理
余祖良,陳靈峰,劉玉玉
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江天臺317200)
簡述一起抽水蓄能機(jī)組由于機(jī)端電壓互感器故障導(dǎo)致電氣故障停機(jī)事件,通過對上位機(jī)實(shí)時記錄的故障報(bào)警信號和機(jī)組保護(hù)裝置的故障錄波分析,找出機(jī)組電氣故障停機(jī)發(fā)生的原因,并介紹故障處理過程,同時提出對機(jī)端電壓互感器日常維護(hù)工作的建議。
電壓互感器;定子接地保護(hù);抽水蓄能
華東桐柏抽水蓄能電站是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,共安裝4臺立軸單級混流可逆式水泵水輪機(jī)組,機(jī)組單機(jī)容量300 MW,總裝機(jī)容量為1 200 MW。機(jī)組主要有發(fā)電、發(fā)電調(diào)相、抽水、抽水調(diào)相等4種正常運(yùn)行工況,還有水輪機(jī)、線路充電(黑啟動)、水泵拖動等3種特殊運(yùn)行工況,在華東電網(wǎng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相和事故備用等任務(wù)。
2016年11.18日,桐蒼5419線運(yùn)行,500 kV分段5012斷路器冷備用,桐巖5420線檢修;1號、2號主變運(yùn)行,3號、4號主變檢修;1、2號機(jī)發(fā)電運(yùn)行,3號機(jī)A修,4號機(jī)C修;1號廠變供10 kVⅠ段,10 kVⅡ段由坎頂變10 kVⅠ段供。
09:50.40,1號機(jī)組帶300 MW負(fù)荷運(yùn)行過程中,1號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)64G-B動作,1號機(jī)組帶負(fù)荷跳機(jī),10:00:38 1號機(jī)停機(jī)穩(wěn)態(tài),1號機(jī)改為檢修狀態(tài)。
監(jiān)控報(bào)警記錄:
09:50.39.8991號主變保護(hù)B組主變低壓側(cè)接地保護(hù)64T-B啟動
09:50.39.9231號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)64G-B啟動
09:50.40.3231號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)64G-B動作
09:50.40.3281號機(jī)B組保護(hù)事故信號跳閘
09:50.40.3221號機(jī)保護(hù)停機(jī)1動作
09:50.40.3331號機(jī)保護(hù)停機(jī)2動作
09:50.40.3841號機(jī)發(fā)電機(jī)出口開關(guān)位置分閘
09:50.40.9901號機(jī)電氣事故停機(jī)
09:59.43.2491號機(jī)機(jī)械制動狀態(tài)投入
10:00.38.7901號機(jī)停機(jī)工況是
值守人員立即匯報(bào)華東網(wǎng)調(diào)并申請1號機(jī)改為檢修后,運(yùn)維人員現(xiàn)場檢查1號機(jī)組G/M A組保護(hù)盤、1號機(jī)組G/M B組保護(hù)盤。發(fā)現(xiàn)1號機(jī)G/M B組保護(hù)盤的95%定子接地保護(hù)(64 G/M-95%-B)動作,告警燈和跳閘燈長亮;1號主變B組保護(hù)盤的主變低壓側(cè)接地保護(hù)(64T-B)告警燈長亮,未出口跳閘。讀取保護(hù)裝置的故障錄波,如圖1所示。

圖1.號機(jī)保護(hù)故障錄波
如圖1所示,95%定子接地保護(hù)64G-B啟動時,機(jī)端開口三角電壓值為13 V,400 ms(0.4 s)后保護(hù)動作出口,跳GCB、FCB,與95%定子接地保護(hù)整定值(10 V,0.4 s)一致。同時,1號主變低壓側(cè)接地保護(hù)(64T-B)在整個故障期間的零序電壓錄波與95%定子接地保護(hù)的零序錄波幾乎一致。因此,運(yùn)維人員判斷是95%定子接地保護(hù)64G-B保護(hù)范圍內(nèi)的一次設(shè)備出現(xiàn)故障引起。
運(yùn)維人員將1號機(jī)控制方式切至檢修位置,做好1號機(jī)組下風(fēng)洞檢查隔離措施后,對1號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)范圍內(nèi)的相關(guān)一次設(shè)備進(jìn)行外觀檢查。①檢查發(fā)電機(jī)風(fēng)洞,風(fēng)洞內(nèi)無異味;②檢查1號機(jī)發(fā)電機(jī)定子線棒,線棒端部絕緣無損傷、放電、過熱痕跡;③測試發(fā)電機(jī)定子繞組絕緣,A、B、C三相整組絕緣,絕緣電阻值為380 MΩ(60 s),吸收比4.75,測試結(jié)果正常;④檢查機(jī)端至主變低壓側(cè)離相封閉母線,封閉母線外觀未發(fā)現(xiàn)異常;⑤檢查1號機(jī)機(jī)端電壓互感器,發(fā)現(xiàn)1號機(jī)機(jī)端電壓互感器C相柜門處有焦味,打開C相柜門發(fā)現(xiàn)上層電壓互感器(機(jī)端電壓互感器T003 C相)損壞,電壓互感器高壓熔絲熔斷。
根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,1號機(jī)機(jī)端PT T003 C相損壞是引起1號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)64G-B動作的直接故障點(diǎn)。1號機(jī)95%定子接地保護(hù)通過機(jī)端電壓互感器T003采集零序電壓,由于機(jī)端電壓互感器T003 C相繞組絕緣擊穿,1號機(jī)95%定子接地保護(hù)無法采集零序電壓,引起1號機(jī)保護(hù)B組95%定子接地保護(hù)64G-B動作,1號機(jī)發(fā)電工況電氣事故停機(jī)。同時,由于1號機(jī)機(jī)端電壓互感器T003組A、B、C三相N端并接,并通過一點(diǎn)接地;C相電壓互感器匝間故障與接地點(diǎn)有電氣聯(lián)系,在本相電壓下降的同時,對地阻抗隨之下降,在C相電壓互感器高壓熔絲還未熔斷的情況下,發(fā)電機(jī)至主變低壓側(cè)的主回路上就存在著單相接地,主變低壓側(cè)接地保護(hù)的原理與發(fā)電機(jī)95%定子接地保護(hù)的原理相同(測零序電壓,且定值也為10 V),因此,主變低壓側(cè)接地保護(hù)64T-B啟動。
立即安排運(yùn)維人員對1號機(jī)機(jī)端損壞電壓互感器(T003 C相)和高壓熔絲進(jìn)行更換,對新的電壓互感器進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格,同時對1號機(jī)其他二相機(jī)端電壓互感器進(jìn)行電氣預(yù)防性試驗(yàn),對電壓互感器二次側(cè)接線進(jìn)行絕緣電阻測試,試驗(yàn)數(shù)據(jù)和測試結(jié)果均合格,并清掃檢查1號機(jī)機(jī)端電壓互感器A、B、C三相盤柜。消缺工作結(jié)束后,1號機(jī)進(jìn)行零升壓試驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)異常情況,1號機(jī)95%定子接地保護(hù)正常,未動作。向網(wǎng)調(diào)申請機(jī)組恢復(fù)備用。
電壓互感器作為電站的常用設(shè)備之一,確保其健康穩(wěn)定運(yùn)行,對電站安全生產(chǎn)起著重要作用。經(jīng)過對1號機(jī)發(fā)電工況電氣事故停機(jī)原因分析及處理,考慮到實(shí)際工作中的可行性,提出幾點(diǎn)建議:
(1)在機(jī)端電壓互感器柜內(nèi)安裝紅外測溫在線裝置,能實(shí)時了解電壓互感器運(yùn)行溫度,及時掌握電壓互感器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),對及時發(fā)電壓互感器故障能起到輔助作用。
(2)縮短電壓互感器預(yù)防性試驗(yàn)周期,將規(guī)程要求的3年縮短為2年。
(3)改造機(jī)端電壓互感器柜門,將原有柜門更換成透明防爆玻璃門或者增加觀察孔,便于日常巡視檢查,及時發(fā)現(xiàn)缺陷和故障。
TV743
B
1672-5387(2017)09-0021-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.09.009
2017-06-19
余祖良(1983-),男,工程師,從事抽水蓄能電站電氣一次設(shè)備管理工作。