徐秀清,劉進文,來維亞
?
柴油加氫裝置關鍵換熱器管束腐蝕機理研究
徐秀清1,劉進文2,來維亞1
(1.中國石油天然氣集團公司石油管工程技術研究院,西安 710077;2.長慶油田機械制造總廠建安公司,西安 710201)
目的明確蘭州石化柴油加氫裝置某換熱器管束(主要材質為15CrMo鋼和321不銹鋼)的腐蝕失效原因。方法采用高溫高壓釜試驗和模擬銨鹽結晶試驗研究15CrMo鋼和321不銹鋼在服役介質中的腐蝕機理。結果 15CrMo鋼的腐蝕失效形式表現為銨鹽結晶下的快速均勻腐蝕和其他部位的點蝕;而321不銹鋼的腐蝕失效形式則相反,主要表現為銨鹽結晶下的點蝕。結論為避免銨鹽結晶引起的腐蝕穿孔,建議提高換熱器出口溫度到230 ℃以上,將換熱器出口的注水工藝改為注中和緩蝕劑,在加氫反應器出口增設脫氯罐。
柴油加氫;換熱器管束;15CrMo鋼;321不銹鋼;腐蝕機理
由于近年來油田采集運輸過程中添加的含氯助劑增多,造成原油及各餾分中有機氯含量增加,通過加氫脫氯反應,導致加氫后產生氯化氫增多,對設備造成嚴重的腐蝕[1-4]。另外,加氫后產物之間互相反應還能生成銨鹽,在一定條件下結晶形成垢下腐蝕[5-7]。據統計,2015年中國煉油裝置因加氫裝置銨鹽結晶非計劃停工占42.8%,與2012—2014年相比,2014—2016年加氫裝置非計劃停工次數上升100%,停工天數增加100%,對裝置的安全、長周期運行造成了嚴重影響。這些失效部位主要發生在高溫部位的關鍵設備和管線,如反應器、高壓換熱器、反應流出物管線等,尤其是加氫裝置關鍵換熱器的腐蝕失效已經成為制約裝置安全、穩定、長周期運行的最突出問題[8-9]。對蘭石化、克石化、廣州石化等煉油廠加氫裝置換熱器腐蝕失效的調研結果發現,這些煉廠加氫裝置換熱器均存在不同程度的銨鹽結晶,對結晶產物進行XRD分析后得出,銨鹽主要成分是氯化銨,銨鹽結晶導致換熱器管束頻繁出現堵塞、腐蝕穿孔及開裂現象。
目前,加氫裝置換熱器管束普遍使用的材質是15CrMo鋼和321不銹鋼,然而在檢修過程中發現,造成這兩種材質換熱器腐蝕失效的原因卻不盡相同。為了弄清楚加氫裝置換熱器管束的失效原因,文中以蘭州石化柴油加氫裝置某關鍵換熱器為研究對象,探討15CrMo鋼和321不銹鋼在該服役條件下的腐蝕失效機理。
1.1 高溫高壓釜模擬實驗
以蘭州石化300萬t/a柴油加氫裝置某關鍵換熱器為研究對象,該換熱器殼程介質為低分油,管程介質為反應產物,管程溫度為200~240 ℃,管壓為7 MPa左右。試驗材質為15CrMo鋼和321不銹鋼,試樣尺寸為50 mm×10 mm×2 mm,孔尺寸為5 mm,具體化學成分見表1。試樣的前處理工藝為:打磨→除油→水洗→無水乙醇清洗→吹干。

表1 換熱器管束的化學成分 %
實驗選用該管程介質作為研究的腐蝕介質,試驗溫度為200 ℃,壓力為7 MPa,介質流速為2 m/s,試驗周期為7 d。腐蝕介質具體化學成分及含量見表2。

表2 蘭州石化加氫換熱器管程水質分析
試驗結束后,一組試樣用去無水乙醇沖洗,用于表面分析測試;另一組試樣采用除膜劑去除腐蝕產物,并依次用去離子水和酒精沖洗,自然干燥后再次精密稱量,用于計算腐蝕速率。腐蝕速率(mm/a)的計算公式為[10]:

式中:0和1分別為試樣測試前和測試后的質量,g;為試樣的表面積,m2;為腐蝕測試時間,h;為材料的密度,g/cm3。
1.2 銨鹽結晶模擬實驗
為模擬銨鹽結晶對換熱器管束腐蝕的影響,采用設計的縫隙腐蝕試驗進行測試。試驗材料為25 mm×2.5 mm×20 mm 的15CrMo鋼和25 mm×2.6 mm×20 mm的 321不銹鋼,試驗介質為飽和的氯化銨溶液,試驗溫度分別為室溫、50 ℃和80 ℃,靜態,常壓,試驗周期30 d。
首先將試樣斷面采用硅膠密封,以避免試驗中與腐蝕介質接觸。試驗管束外表面全浸泡在腐蝕介質中,內壁模擬縫隙腐蝕試驗,其縫隙設計如圖1所示。
將外徑為22 mm的脫脂橡膠管外纏2~2.5 mm厚四氟生料帶,扎緊后輕輕旋入試管內,這樣四氟生料帶和試管內壁之間就形成了圓柱狀縫隙。將其置入配制好的氯化銨飽和溶液中,即可進行靜態縫隙腐蝕試驗。試驗結束后,一組試樣用無水乙醇沖洗,用于表面形貌分析;另一組試樣采用除膜劑去除腐蝕產物,并依次用去離子水和酒精沖洗,自然干燥后進行質量損失和壁厚測量,分析試樣的腐蝕速率和減薄情況。

圖1 試樣腐蝕試驗縫隙設計
1.3 性能表征
采用數碼相機和日本INCA-350型掃描電子顯微電鏡(SEM)觀察試樣表面腐蝕產物的表面形貌,分析15CrMo鋼和321不銹鋼在服役介質中的腐蝕特征。使用XRD-6000型X射線衍射儀(XRD)對試樣表面腐蝕產物的相結構進行分析。所用射線為Cu鈀Kα線(=1.5406×10-10m),管電壓為40 kV,管電流為40 mA,掃描速率為6 (°)/min,采用連續掃描的方法。試樣厚度用螺旋測微器進行測試,精確到0.01 mm。
表3為15CrMo鋼和321不銹鋼在模擬工況條件試驗后計算得出的腐蝕速率結果。可以看出,15CrMo鋼和321不銹鋼在服役條件下的均勻腐蝕速率分別為0.090,0.023 mm/a。根據NACE標準RP-0775—2005對腐蝕程度的規定,得出在該工況條件下,15CrMo鋼和321不銹鋼的腐蝕分別屬于中度腐蝕和輕度腐蝕。

表3 15CrMo鋼和321不銹鋼模擬工況試驗后的腐蝕速率
圖2為模擬工況試驗后15CrMo和321不銹鋼表面腐蝕產物的SEM形貌??梢钥闯觯?5CrMo鋼在試驗后表面有明顯的點蝕現象,放大后可觀察到腐蝕坑的形貌,而在該實驗條件下321不銹鋼表面覆蓋一層均勻的腐蝕產物膜,并未發現點蝕的存在。結合腐蝕速率的計算結果,這一試驗結論與煉廠實際檢修情況相符合。經XRD分析后確定該腐蝕產物膜主要是鐵的硫化物和氧化物,如圖3所示。

圖2 模擬工況試驗后試樣表面腐蝕產物形貌
表4為模擬銨鹽結晶腐蝕試驗后試樣的剩余厚度及腐蝕速率的試驗結果。可以看出,15CrMo鋼在飽和氯化銨溶液中腐蝕速率相當快,特別是隨著溫度的升高,腐蝕速率迅速增大。321不銹鋼腐蝕速率較低,且隨溫度變化不大。將試樣去除試樣表面腐蝕產物后剖開(如圖5所示),可以看出,隨著試驗溫度的升高,15CrMo鋼厚度明顯減薄,在80 ℃試驗1個月后厚度減少接近2/3,但在15CrMo鋼表面未發現點蝕現象。321不銹鋼在不同溫度飽和氯化銨溶液中放置1個月后,管束壁厚基本無減薄,但是試樣表面均出現點蝕,且點蝕多發生在內壁(即縫隙中氯化銨結晶部位)。這也揭示了在煉廠加氫換熱器管束的實際運行過程中,321不銹鋼易發生銨鹽結晶引起的垢下腐蝕,進而導致換熱器管束穿孔失效。

表4 不同溫度飽和氯化銨溶液中試樣測試結果(30 d)
綜上所述,由于柴油加氫裝置該換熱器不僅在高溫高壓下服役,服役環境還包含了如Cl-,S2-,NH3,H等腐蝕性介質,而且還存在氯化銨結晶引起的垢下腐蝕風險。由上述模擬工況試驗和飽和氯化銨結晶模擬試驗得知,15CrMo鋼和321不銹鋼在管束服役介質中和氯化銨結晶部位的腐蝕機理是不同的。15CrMo鋼在服役環境中點蝕現象明顯,而在氯化銨結晶部位腐蝕減薄嚴重,其腐蝕機理如圖5所示;321不銹鋼則相反,在服役環境中稍有均勻腐蝕現象,而在氯化銨結晶部位出現嚴重的點蝕現象。

圖4 不同材質在飽和氯化銨浸泡腐蝕試驗結果

圖5 典型加氫換熱器管束在服役環境中的腐蝕機理
針對柴油加氫該換熱器的腐蝕機理,建議裝置運行過程中采用工藝防腐的方法控制換熱器的腐蝕失效,具體幾點措施如下。
1)提高換熱器出口溫度到230 ℃以上,使氯化銨結晶位置后移,減少在換熱器管束內結晶。因為有注入水的沖洗,會顯著降低氯化銨的濃度,從而減緩對系統換熱器設備的腐蝕。
2)換熱器出口的注水工藝改為注中和緩蝕劑,降低氯化銨溶液對管束的腐蝕,并加大注水量,對氯化銨進行溶解稀釋。同時提高脫水罐的效率,避免下游物料含水過高。
3)采用在加氫反應器出口增設脫氯罐,減少系統中氯含量,從而控制氯化銨的生成,降低氯化銨對換熱器的腐蝕。
為了弄清楚加氫裝置15CrMo鋼和321不銹鋼換熱器管束的失效原因,文中以蘭州石化柴油加氫裝置某關鍵換熱器為研究對象,探討了15CrMo鋼和321不銹鋼在該服役條件下的腐蝕失效機理。試驗結果表明,15CrMo鋼與321不銹鋼在服役環境下的腐蝕失效機理截然不同,15CrMo鋼在服役環境中點蝕現象明顯,而在氯化銨結晶部位腐蝕減薄嚴重卻無點蝕;321不銹鋼在服役環境中稍有均勻腐蝕現象,而在氯化銨結晶部位出現嚴重的點蝕現象。因此針對不同材質的柴油加氫換熱器,要根據腐蝕機理的不同采取合適的腐蝕預防措施。
[1] 谷其發, 李文戈. 煉油廠設備腐蝕與防護圖解[M]. 北京: 中國石化出版社, 2000: 10-19.
[2] 中國石化集團技術考察組. 加工中東高硫原油訪日?韓技術考察報告[J]. 石油化工腐蝕與防護, 2001(6): 1-18.
[3] 張曉靜. 原油中氯化物的來源和分布及控制措施[J]. 煉油技術與工程, 2004, 34(2): 14-16.
[4] 熊衛平, 劉小輝. 原油氯離子升高對加氫精制裝置的影響及對策[J]. 石油化工設備技術, 2014, 35(1): 28-32.
[5] 齊曉梅. 加氫裂化裝置換熱器結鹽原因分析[J]. 石油煉制與化工, 2015, 46(3): 57-60.
[6] 張曉明. 加氫裂化裝置銨鹽結晶問題技術分析與處理措施[J]. 天津化工, 2010, 24(1): 31-34.
[7] 王國慶. 加氫裂化裝置高壓換熱器的腐蝕與防護[J]. 石油化工腐蝕與防護, 2014, 31(3): 38-43.
[8] 偶國富, 朱祖超, 楊健, 等.加氫反應流出物空冷器系統的腐蝕機理[J]. 中國腐蝕與防護學報, 2005, 25(1): 61-64.
[9] 裘杰. 加氫空冷系統氯化銨沉積機理及多場耦合數值模擬[D]. 杭州: 浙江理工大學, 2009.
[10] 劉永輝, 張佩芬. 金屬腐蝕學原理[M]. 北京: 航空工業出版社, 1993.
Corrosion Mechanism of Key Heat Exchanger Tubes for Diesel Hydrogenation Unit
XU Xiu-qing1, LIU Jin-wen2, LAI Wei-ya1
(1.Tubular Goods Research Institute of China National Petroleum Corporation, Xi′an 710077, China; 2.Jian′an Company of Changqing Oilfield Machinery Manufacturing General Factory, Xi′an 710201, China)
Object To make clear the cause of corrosion failure of refinery heat exchanger tubes (15CrMo steel and 321 stainless steel) for diesel hydrogenation unit of Lanzhou Petrochemical Company. Methods High-temperature autoclave was used to test and simulate the corrosion mechanism of 15CrMo and 321 stainless steel in corrosion medium. Results The failure form of 15CrMo steel exhibited quick uniform corrosion under ammonium salt scale and pitting corrosion for others. On the contrary, the main failure form of 321 stainless steel showed pitting under ammonium salt scale. Conclusion To avoid corrosion perforation caused by ammonium salt crystallization, it is suggested to improve the outlet temperature of the heat exchanger to 230 ℃ above, change the water injection technology for the outlet of the heat exchanger to note neutralization corrosion inhibitor, and supply a dechlorination can at the outlet of the hydrogenation reactor.
diesel hydrogenation unit; heat exchanger tube; 15CrMo steel; 321 stainless steel; corrosion mechanism
10.7643/ issn.1672-9242.2017.09.013
TJ07;TG179
A
1672-9242(2017)09-0063-05
2017-05-02;
2017-05-18
國家青年科學基金(21506256);中石油科學研究與技術開發項目(2017D-2307)
徐秀清(1981—),女,博士,高級工程師,主要研究方向為金屬材料的腐蝕與防護。