姜培斌 于佳立 費發奇(塔里木油田分公司開發事業部東河作業區,新疆 庫爾勒 841000)
東一聯合站注水泵電機皮帶輪節能改造
姜培斌 于佳立 費發奇(塔里木油田分公司開發事業部東河作業區,新疆 庫爾勒 841000)
東河油田清水地質配注量約為6m3/h,而1#泵清水注水泵排量為25m3/h,為滿足注水要求每小時有近19m3的清水需要回流,注水泵能效只為設計效率的40%,造成了大量能源浪費,為此對注水泵電機皮帶輪進行改造。電機皮帶輪經過改造后,不僅在滿足注水配注量的情況下降低了能耗,而且皮帶輪故障率降低。
東河油田;清水注水泵主電機皮帶輪;節能降耗
YB560M2-6注水泵是2005年從大港中成公司引進的,是當時國內比較先進的注水泵,自投產以來表現出優越的性能。但隨著東河油田清水地質配注量的由20m3∕h降低為6m3∕h,注水泵能效也降到了設計效率的40%,且注水泵采用皮帶傳動,電機皮帶輪尺寸為¢1365mm,機泵沖次為300次∕分,機泵沖次過快造成潤滑油溫較高,加大了曲軸箱各運動部件以及盤根、柱塞等的磨損。維修效率升高,消耗了大量人力物力,因此有必要對注水泵進行改造,使注水泵能效提高。
如何在滿足清水注水地質配注量的前提下,提高注水泵能效呢?通過東河作業區工藝設備管理小組分析發現,提高注水泵能效的主要途徑是降低注水泵沖次、減小泵出口排量。
1.1.1 降低電機轉速
由于注水泵電機為工頻電機,出廠時未配備變頻柜,要想降低電機轉速,就需要增加一套變頻控制系統,經過經營核算,工程費用約為50萬元,經過核算投資回報率較低。
1.1.2 改變注水泵曲軸偏心角
通過增大注水泵曲軸偏心輪角度,可以達到降低機泵沖次目的,由于適合于YB560M2-6型注水泵的較大偏心輪角度的曲軸廠家未生產,只能聯系相關機械廠進行定做,經過和機械廠溝通定制費用約六萬元。
1.1.3 改變皮帶輪直徑
在電機轉速不變的前提下,通過減小電機皮帶輪的直徑能在一定程度上降低注水泵沖次,從而提高能效。經過核算重新制作一臺皮帶輪的費用約0.3萬元。
在不改變其他設備工況的情況下,通過改變注水泵柱塞直徑能起到減排增效的效果,經過核算改造費用約10萬元。
通過工藝設備管理小組認真分析計算后,考慮到增加變頻系統、改變曲軸偏心角、減小柱塞直徑三種方法費用較高及投資回報率低,而改變皮帶輪直徑費用低且難度相對容易,決定在滿足地質注水量要求的情況下,對皮帶輪直徑進行改造,驗證能效是否提高。
選擇一個合適直徑的皮帶輪是改造最關鍵的一步,通過與專業人員溝通并經過認真計算,將注水泵皮帶輪直徑由1365mm降低為360mm。
皮帶輪選型計算:
改造前注水泵沖次為300次∕分,排量25m3∕h,電機轉速985r∕分,每沖次排量為0.00139m3。
改造后排量為6m3∕h,在每沖次排量不變的情況下,
沖次n2=(V1∕60)∕v1=(6∕60)∕0.00139=72次
改造后皮帶輪直徑¢2=¢1∕(n1∕n2)=1365∕(300∕72)=330mm
其中V1為改造后的排量,¢1為改造前皮帶輪直徑,n1為改造前沖次,n2為改造后的沖次。
考慮到理論計算是按照電機效率為100%的情況進行計算的,按照實際使用能效為90%的情況下,適當對皮帶輪直徑進行了擴大,增加到360mm。

圖1 原皮帶輪

圖2 改造后皮帶輪
通過將近半年的運行驗證,排量由原來的25m3∕h降低為10m3∕h,機泵沖次300次∕min下降到120次∕min,材料損耗降低盤根的平均使用壽命由200小時左右提高到500小時左右柱塞的平均使用壽命由400小時左右提高到700小時左右。很大程度的降低了維修頻率。
3.2.1 經濟效益
電量由原來的每小時243Kw降低到146Kw*h,盤根平均使用壽命提高300小時左右,柱塞平均使用壽命提高300小時左右,年產生的經濟效益約24萬元。
3.2.2 安全效益
盤根刺漏次數大幅度減少,降低了對人員、設備造成的危害。
3.2.3 社會效益
實現了節能降耗,滿足了油田及國家節能降耗的發展要求。
改造后注水泵運行平穩,多項工況指標均在合理范圍內,不僅滿足了地質注水量的要求,而且很大程度上實現了節能增效,說明此次注水泵電機皮帶輪節能改造是非常成功的,很值得在塔里木油田公司乃至全國推廣同類皮帶輪傳動的高能耗、大排量柱塞泵排量調整方式。
[1]彭璟.宏福200 kt/a磷酸反應尾氣風機電機皮帶輪改造[M].鄭州:磷肥與復肥,2008.
[2]何志義,蘇平.SMC針梳機主電機皮帶輪改造[M].濟南:山東紡織經濟,2011.