公維偉(中石化濟南分公司,山東 濟南 250000)
高效氣相鈍化劑在連續重整裝置的應用
公維偉(中石化濟南分公司,山東 濟南 250000)
氣相清洗是在裝置利用蒸汽蒸塔、吹掃過程中加入氣相鈍化清洗劑,通過蒸汽加熱使得鈍化清洗劑充分汽化,利用吹掃流程,充分、迅速清除H2S、FeS、烴類等,保證裝置停工過程的無毒、無害,真正實現安全環保停工。與傳統的液相清洗相比,該技術大幅降低了清洗廢液的產生;同時可以縮短裝置停工時間,降低鈍化清洗工作量。
氣相清洗;鈍化劑;高效;節能;環保
中石化股份有限公司濟南分公司60萬噸∕年逆流移動床連續重整裝置由SEI設計,首次采用中國石化自行開發的逆流移動床工藝技術,屬中石化“十條龍”科技攻關項目之一,為國內首套逆流工藝連續重整裝置,與現有順流重整工藝技術相比該具有鮮明的技術獨創性。裝置于2013年9月21日開車成功。于2017年2月19日按計劃首次停工檢修,運行周期較長、且處于連續高負荷運行狀態,導致系統內積聚了大量有毒有害物質,為了保證裝置安全環保、優質高效地停工,為交付檢修創造良好的條件,決定采用氣相鈍化清洗技術。
氣相鈍化清洗范圍
本次氣相鈍化清洗范圍為C101、D104、C102、D105及相關連接管線和設備。
氣相鈍化清洗條件
(1)清洗系統與所有不清洗的設備及系統邊界管線盲板隔離工作,以防止交叉污染。
(2)氣相清洗前進行較為徹底的退油;并以蒸汽貫通清洗流程,同時將待清洗設備內部頂、底溫度提高至120-130℃。
(3)氣相清洗過程中,間斷性將蒸汽凝液排出系統,并觀察清洗效果。
(4)氣相清洗結束后,需進行短時間水淋洗后打開設備人孔。
氣相鈍化清洗流程:
C101、C102自塔底吹掃蒸汽雙閥間放空給鈍化清洗劑,利用塔底蒸汽將鈍化清洗劑溫度加熱至120~130℃,以保證鈍化清洗劑全部氣化,利用各塔正常吹掃、蒸塔流程,通過蒸汽攜帶氣相鈍化清洗劑充分與塔壁、塔盤、頂部空冷、水冷、回流罐以及相關管線進行鈍化清洗。
氣相鈍化清洗時間及用量
C101、C102鈍化清洗時間為2月19日晚22:00開始,至2月20日7:00結束,計劃清洗用時為14h左右,實際鈍化清洗時間為9小時,共計用FZC-1硫化亞鐵高效鈍化劑18噸,其中預留兩桶共400kg為裝置開設備人孔、換熱器抽芯以及催化劑卸劑時鈍化使用。
氣相及液相鈍化清洗對比分析

表1 -氣相鈍化清洗與傳統液相鈍化清洗對比分析
氣相鈍化清洗與蒸汽吹掃蒸塔同步進行,因此未對整體停工進度產生影響。而液相鈍化清洗階段需安排至各塔吹掃蒸塔結束后進行,需要占用停工時間約24h。
氣相鈍化清洗為氣化后利用蒸汽吹掃蒸塔流程同步鈍化清洗,因此不需要用水,產生64t廢水均為鈍化清洗階段蒸汽冷凝水,由于含有大量鈍化清洗劑,因此需要外送雙脫回收處理。液相鈍化清洗需要利用除鹽水將各塔液位墊高,利用塔底泵循環清洗,同時各塔回流罐位置需要滿液位浸泡清洗,因此需要消耗大量除鹽水,同時鈍化清洗結束后隨之產生大量鈍化廢水,對后續環保處理產生較大壓力。

表2 -傳統液相鈍化清洗
檢修期間各塔開人孔后發現 E103、E104、D104、D105、C101、C102設備打開時均未發生硫化亞鐵自然現象,同時設備內部均十分干凈。

上圖為塔盤、換熱器管束鈍化清洗后效果,鈍化效果十分明顯,各塔、罐換熱器等設備干凈,結焦現象較少。
由上對比分析發現,氣相鈍化清洗技術與傳統液相鈍化清洗相比存在巨大優勢,不僅可以減少除鹽水用量,降低清洗廢液產生;同時可以縮短停工時間,大大降低鈍化清洗工作量,而且鈍化效果非常好。
針對企業面臨的日益嚴峻的安全環保壓力,為保證各裝置檢修及正常生產中的安全平穩生產工作,需要不斷的開發環保方面新技術。類似氣相鈍化清洗等技術建議及時推廣應用,從而降低安全環保壓力,保證裝置安穩長滿優運行。
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公維偉(1989-),山東省臨沂人,助理工程師,工作:石油化工類。