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(河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 , 河南 開封 475000)
?生產與實踐?
尿素裝置蒸發系統聯產改造總結
張帥,霍睿
(河南晉開化工投資控股集團有限責任公司 , 河南 開封 475000)
將C套尿素裝置尿液改造分流至兩套中顆粒尿素尿液槽,滿足中顆粒蒸發高負荷運行,降低中顆粒尿素產品縮二脲含量,并使尿素硝銨裝置滿負荷生產,進而增加C套裝置高壓運行負荷,提高整體效益。
尿液槽 ; 尿液濃度 ; 聯通 ; 縮二脲含量高
河南晉開化工投資控股集團有限責任公司3套年產40萬t尿素裝置均采用二氧化碳汽提法,C套裝置是大顆粒尿素裝置,采用荷蘭荷豐技術公司的大顆粒造粒技術,A套、B套裝置為中顆粒尿素裝置,共用一個直徑為25 m的造粒塔。裝置運行期間,在蒸發造粒工段出現問題,2013年又新上一套年產45萬t尿素硝銨溶液(UAN)裝置,蒸發工段尿液更加難以平衡,通過分析改造,消除了不穩定因素,使裝置運行穩定,產品質量得到提升。
1.1C套裝置尿液量不平衡
尿液槽內有隔板,分為大小兩個槽,外部有聯通閥聯通。尿液經過閃蒸后進入尿液槽小槽,控制小槽液位≤5%,以減少停留時間。大顆粒工序設有尾氣洗滌器,將尾氣中的尿素粉塵洗滌吸收,保證尾氣排放顆粒物達標。洗滌液的尿素濃度達到40%~45%后,排出一部分進入回收槽,再補充一部分脫鹽水。正常生產時,回收槽內稀尿液通過回收泵送入尿液槽大槽,通過聯通閥進入小槽。混合后尿液濃度為69%,加上高壓合成系統的尿液量,進入尿液槽的量達到83 m3/h,大顆粒的8組噴頭全部運行也難以消化如此大量的尿液,造成尿液槽液位緩慢上漲。為平衡尿液槽液位,高壓系統被迫減負荷運行。
1.2大顆粒裝置運行周期短
大顆粒造粒工藝設計為:尿液槽內71%的尿素經尿液泵送入一段蒸發加熱器加熱至126 ℃,出一段蒸發分離器后濃度為95%尿素溶液進熔融泵,進泵前加入適量甲醛,熔融泵加壓送至大顆粒造粒室造粒,造粒室內共有8組噴頭,每組9~10個噴頭,在霧化風和流化風作用下溶液從噴頭噴出形成小液滴,與晶種接觸黏連,形成顆粒。因為只有一段蒸發器,大顆粒產品質量縮二脲基本保持在0.9%以下,每月優等品率在90%以上,一等品率達到100%,但裝置運行中,噴頭壓力、造粒室料位、返料比等指標直接影響到造粒的好壞,工藝指標控制好,造粒室內粉塵產生少,工藝指標波動大,造粒室內粉塵量大,造粒室內粉塵雖然有引風機將其帶走,但仍有部分粉塵在造粒室四壁和頂部聚集,在高溫環境下形成粉塊。長時間運行,粉塊會掉落到底部造粒噴頭上,造成局部噴頭堵塞,噴出來的溶液不能被霧化,而是直接流出來結晶,形成“坐床”。如果不處理,“坐床”面積會越來越大,最后造粒室的噴頭全部結晶,系統被迫停車。大顆粒裝置自開車以來短則半個月,長則一個月就會出現噴頭堵塞,造粒室出料帶塊,裝置運行周期縮短。一旦停車檢修,少則24 h,多則36 h。
1.3中顆粒產品縮二脲含量高
原設計裝置滿負荷時進入尿液槽的尿液量為68 m3/h,產固體尿素為55 t/h。高壓系統滿負荷運行時,不論是單套還是雙套運行,成品縮二脲含量仍然為1.15%~1.2%。每月統計中顆粒產品質量優等品率為0,一等品率≤5%,在合格品中,90%都是因為縮二脲含量超標。為此,從溫度控制和停留時間去調節指標,但效果不佳。雖然一等品率有所提高,但仍未超過10%,產品質量達不到一等品,市場競爭力低,造成銷售壓力大,產品價格偏低,與周邊企業相比,每噸尿素的價格要便宜40元左右。
1.4UAN生產與產品質量存在矛盾
2013年建成投產的尿素硝銨溶液設計尿素用量為6~25 m3/h,尿液來自尿液槽。3套尿素裝置各有1臺離心泵,向UAN裝置提供71%的尿液,由于C套裝置尿液濃度偏低不能滿足生產需要。兩套中顆粒裝置高壓合成系統最大負荷可生產尿液72 m3/h,如果從一套裝置尿液槽抽取溶液,則這套裝置蒸發系統只有50 m3/h左右溶液,中顆粒產品質量將更難以保證。當蒸發系統在50 m3/h負荷運行時,實測尿素成品縮二脲含量為1.25%~1.3%,這將更加難以提升尿素成品質量。
①大顆粒裝置一旦停車檢修,高壓負荷雖減至70%(主要考慮高壓設備腐蝕),但仍有48 m3/h尿液進入尿液槽,大顆粒停車置換、清洗管道設備產生的約90 m3的低濃度尿液,尿液槽只能緩沖8~10 h,最后在大顆粒裝置檢修工作完成前系統被迫封塔停車,若一年檢修12次,裝置至少封塔12次,這將對設備造成嚴重腐蝕,消耗升高。如果將C套裝置尿液送中顆粒裝置尿液槽,生產中顆粒尿素。避免大顆粒裝置檢修時高壓系統裝置封塔停車。在大顆粒裝置檢修時,A套、C套裝置高壓系統負荷可減至70%,C套裝置尿液槽尿液送往A套裝置尿液槽,這樣進入A套裝置尿液槽約為96 m3/h,A套裝置蒸發系統加負荷至80 m3/h,剩余16 m3/h可送至UAN裝置。
②當尿液濃度及溫度一定時,停留時間越長,縮二脲含量越高。在系統穩定運行時,進入尿液槽的尿液保持在92~93 ℃,分析取樣尿液槽尿液濃度A套裝置約為71.7%,B套裝置約為71.3%。中顆粒裝置在操作過程中,一、二段溫度指標控制在下限124、134 ℃運行。但縮二脲含量仍然高。通過對比一分廠尿素設備,發現日產600 t尿素裝置一段蒸發器換熱面積為195 m2,二段蒸發器換熱面積為18.7 m2。而一段蒸發器換熱面積為514.3 m2,二段蒸發器換熱面積為45.3 m2,相比之下噸尿素換熱面積較大。初步判斷一、二段蒸發器選型偏大,導致尿液在設備內停留時間過長,縮二脲含量高。蒸發系統應采取高負荷、低液位操作,減少停留時間。
③UAN要求N含量≥32%,這就要求生產原料尿液和硝酸銨溶液本身氮含量必須>32%,通過計算可知尿素濃度為68.55%,如果尿液尿素含量<68.55%,導致UAN氮含量不合格,尿素含量低,只有添加固體尿素來調整UAN氮含量,提高了生產成本。正常生產時,C套裝置尿液濃度偏低,不能直接用于生產UAN,如果將C套裝置尿液槽尿液送至A套裝置,再和A套裝置尿液混合,A套裝置尿液濃度仍然保持在70%以上,對于生產UAN不會有任何影響。通過計算,C套送A套尿液量≤30 m3/h,A套裝置尿液濃度能夠保持在70%以上。
3.1第一次改造
C套裝置尿液泵出口增加一條DN80管線,將尿液送至A套裝置尿液槽大槽,進槽前管線安裝視鏡,便于觀察。再通過大小槽聯通閥進入小槽。C套裝置將尿液送至A套裝置,通過視鏡觀察,從開閥門到進入A套尿液槽時間≤80 s,在輸送過程中對縮二脲含量影響很小。正常生產時,C套裝置可輸送15 m3/h,A套裝置蒸發系統蒸發量可加至80 m3/h,UAN保持在10 m3/h生產。C套裝置尿液槽液位降低后,高壓合成系統負荷增加,系統用氨量由原來的32 t/h增加至35 t/h。在大顆粒工序檢修時,系統置換清洗的溶液進入C套裝置尿液槽大槽,此時關閉大小槽聯通閥,高壓系統進入小槽的溶液送至A套生產尿素。待大顆粒置換清洗完后,大槽液位約為19%,稍開大小槽聯通閥,控制液位下降速度,每小時降1%,保證尿液濃度。A套裝置尿液在80 m3/h運行時,統計中顆粒產品質量一等品率上升至55%左右,縮二脲含量基本降至1.08%以下。
3.2第二次改造
①利用系統大修時間,將A套、B套裝置一、二段蒸發器列管各堵10%,從管束最外側開始環形堵管,以減少換熱面積,縮短停留時間。②在正常生產時,一、二段蒸發分離器壓差保持在30 kPa,兩個設備之間有“U”形管液封防止竄氣。一段出液尿素濃度約為95%,溫度為125 ℃,經查密度ρ為1.214 kg/m3。根據P=ρgh,得兩設備之間“U”形管垂直液封高度為2.6 m,只要>2.6 m即可保持液封不被沖破。經測量實際高度為6.3 m,造成管道阻力增大,尿液停留時間過長,故將A套、B套裝置一、二段“U”形管垂直高度降低1 m。③C套原用于向UAN裝置供料的泵,將出口管線改至B裝置,使尿液進入B裝置尿液槽大槽,使C裝置尿液也能送至B裝置。如果A裝置停車,系統沖洗管道的水進入A裝置尿液槽,降低尿液濃度,此時C裝置尿液可送至B裝置尿液槽,從B裝置尿液槽向UAN裝置供料。④兩套中顆粒裝置設計生產能力為2 700 t/d,經過調整,蒸發負荷加至3 000 t/d,原來的造粒噴頭已不能滿足生產需要,需要重新訂購1臺造粒噴頭,設計生產能力為3 100 t/d,以免蒸發加負荷后出現粘塔。
通過對比,改造后產量增加,產品質量也得到提升,裝置之間生產調度更加靈活。
注:根據UAN訂單,可增減C套裝置蒸發負荷。

表2 改造后中顆粒產品縮二脲含量對比情況 %
①改造后避免了大顆粒裝置檢修時C套裝置高壓系統封塔停車的情況。2015年C套裝置僅因為“晃電”停車兩次。因尿液槽液位低,高壓系統負荷增加,用氨量增加3 t/h,按每噸尿素用耗氨578 kg計算,多生產尿素124 t/d,年產量增加37 370 t,經濟效益顯著。②經過兩次改造,A套、B套裝置蒸發系統高負荷運行時,中顆粒尿素產量達到3 100 t/d,兩套中顆粒蒸發系統超負荷運行,產品縮二脲含量降至1.0%左右,每月統計產品一等品率均在93%以上。③UAN生產更加合理穩定,從A套或B套裝置進料,均可保證尿液濃度合格,負荷也可隨時加減。
TQ050.2
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1003-3467(2017)09-0038-03