彌新虎
摘 要:電力變壓器運行中油質單氫超標,是電力變壓器運行與試驗中常見的設備缺陷之一。本文介紹了麒麟寺水電站110kV 2號主變壓器運行中油質單氫超標的原因分析與處理過程,闡述了變壓器油質單氫超標的原因分析與處理方法。
關鍵詞:變壓器;單氫超標;原因分析;處理方法
中圖分類號:TM407 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)18-0165-01
1 概述
大唐麒麟寺水電站位于甘肅省文縣碧口鎮,是白龍江流域干流梯級開發中的第三座水電站,裝機容量3×37MW,多年平均發電量4.447億千瓦時。工程于2004年開工,2008年12月首臺機組投產發電,2008年底三臺機組全部投產發電。
麒麟寺電站2號主變壓器系新疆特變電工有限公司2008年生產,型號為SF10-50000/110,油重11470 kg,冷卻方式為油浸風冷式,接線組別為YN1,d11,額定容量50000kVA,額定電壓121/10.5kV,額定電流238.57/2749.25A,額定頻率50HZ,阻抗電壓10.5%,空載電流0.4%,空載損耗30kW,負載損耗180kW。
2 2號主變油質色譜分析跟蹤監測情況
(1)2號主變自2008年12月投運至今已經運行3年零6個月,在這期間先后進行了13次絕緣油色譜分析,具體數據記錄如表1。(2)2009年6月12日發現2號主變壓器4號冷卻器散熱片漏油,遂即對漏油點進行了帶油補焊,補焊后由碧口電廠檢修公司取油樣進行色譜分析發現單氫為206.90ul/l,超過注意值(150ul/l),總烴9.70ul/l 。(3)2009年11月10日取樣化驗發現單氫為1985.30ul/l,總烴38.90ul/l。為了排除色譜分析儀和操作人員的誤差,故于2009年12月23日取樣后送往成都中試所進行分析,分析結果為單氫為318.6ul/l,超過注意值(150ul/l),總烴為16.2ul/l合格。成都中試所建議加強跟蹤監視,不影響正常運行。(4)2010年11月18日2號主變C級檢修之際,對于油質進行色譜分析化驗結果為單氫7279.52ul/l,總烴為602.05ul/l,超標較為嚴重,經分析懷疑可能與2009年6月12日4號冷卻器散熱片漏油帶油補焊有關系,隨后對2號主變絕緣油進行了24小時真空加熱脫氣。脫氣后油質指標趨于好轉,基本合格,其中單氫為152.93ul/l,總烴為92.6ul/l,由于當時主變計劃停運時間已到,故而不能繼續脫氣。
3 變壓器油單氫超標原因分析
變壓器油是石油的一種分鎦產物,其主要成分是烷烴、環烷族飽和烴、芳香族不飽和烴等化合物。有機絕緣材料的主要成分是纖維素。從化學分子結構可以看出,當油或固體絕緣在電、熱等故障作用下產生 H時,必然伴有烴類氣體,所以當單氫成分增高時,一般非設備內部故障導致,可能有以下幾個方面原因。
(1)變壓器內部進水受潮:如果色譜分析發現 H含量超標,而其他成分并沒有增加時,可大致判斷為變壓器油中含有水分。導致水分分解出H有兩種可能:一是水分和鐵產生化學反應,二是在高電場作用下水本身分子分解。為進一步判別,可做微水分析和擊穿電壓試驗。如果油擊穿電壓降低,油中含氫量的高低與微水含量呈正比關系,且含氫量的變化滯后于微水含量的變化,可進一步確認為進水導致含氫量增高。在變壓器運行中,由于溫度的變化,密封件受損,壓力釋放閥、套管頂部、儲油柜和冷卻器等部位不嚴都可能使水分侵入變壓器。當設備停運時,要進行嚴密試驗,查找滲漏部位并設法消除。對變壓器油進行濾油處理,但設備受潮時固體絕緣材料含水量比油中含水量要大很多倍,它們之間的水分存在相對平衡。真空濾油對于變壓器整體的水分影響很小,因此,現場采用的真空濾油法不能持久地降低設備中的含水量。為了確保變壓器安全運行,應結合絕緣測試結果對變壓器內部固體絕緣進行干燥處理。(2)變壓器油箱和冷卻器帶油補焊、濾油機加熱器損壞過熱、補充油特征氣體含量高等,這些都是可能造成油色譜異常的外部因素。(3)變壓器內部使用活性金屬材料及某些油漆:變壓器中的不銹鋼,存在觸媒作用,能促進變壓器油發生脫氫反應,使油中出現單氫值增高。不銹鋼材料能吸附H,如不注意除氫工藝的處理,則會將其所儲藏的H帶到油中。油箱和儲油柜內壁涂刷的清漆干燥程度將影響油中的含氫量。
數據顯示,未見水分,油常規化驗項目全部合格,排除變壓器內部進水受潮的原因,1、3號主變油與2號主變壓器類似,同樣存在單氫超標,其中3號主變最大值為1862.04ul/l。因此,綜合變壓器制造、安裝、運行、試驗等方面分析,變壓器絕緣油單氫超標的主要原因是:變壓器內部使用活性金屬材料及某些油漆,促進變壓器油發生脫氫反應,使運行中的油質出現氫值增高。
4 處理方法
2001年11月18日色譜分析發現2號主變油質單氫為7279.52ul/l,總烴為602.05ul/l嚴重超標,為了防止由于單氫含量過高對變壓器產生危害,隨后對2號主變進行了24小時真空加熱脫氣。脫氣后單氫為152.93ul/l,總烴為92.6ul/l,指標基本恢復正常。
在隨后的定期取樣分析中,雖然油中單氫略為超過注意值(150ul/l),但沒有明顯的越變,同時我廠運行人員加強了對于變壓器的監視檢查,化學監督人員縮短了絕緣油色譜分析周期,加強了跟蹤檢測。事實表明,目前我廠主變壓器絕緣油單氫趨于穩定,變壓器運行正常。
5 結語
電力變壓器運行中單氫超標原因較多,應綜合變壓器制造、安裝、運行、試驗等方面進行技術分析,并與同一制造廠家的同類產品進行比較分析。當活性金屬材料及某些油漆促進變壓器油發生脫氫反應停止之后,油中單氫值增高隨之停止,油中單氫趨于穩定,然后對變壓器進行真空加熱脫氣,使油中單氫符合規程要求。我廠將持續進行跟蹤分析,確保變壓器安全運行。
參考文獻
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[2]GB2536-90,變壓器油[S].
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