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船用空壓機潤滑油乳化故障分析與處理的研究

2017-11-10 14:43:19李武勝李日新許峰
珠江水運 2017年19期

李武勝+李日新+許峰

摘 要:船用空壓機的性能與可靠性,直接關系到整船的運用安全與經濟可靠性,由于空壓機使用頻繁,較船上其他設備出故障的概率大,本文分析了船用空壓機常見的潤滑油乳化故障的原因,并分別從排除故障、加工直通式排水閥以及空壓機活塞環的設計控制等方面,提出船用空壓機潤滑油乳化故障的處理方法,為工作人員提供技術參考。

關鍵詞:空壓機 乳化故障 直通式排水閥

1.船用空壓機潤滑油乳化故障現象

渤海海區的某三用拖輪,在海上作業時,經常發生滑油乳化現象,每隔兩三個就需要更換一次滑油,造成的浪費現象十分嚴重,工作人員將滑油倒入檢測瓶中后發現,滑油的顏色發生了明顯變化,逐漸由褐黃色轉變為渾濁的乳白色,且經過一段時間的沉淀作用后,會發現滑油中形成了油水分界層。該三用拖輪使用的空壓機是德國制造的“NK”系列空壓機,能夠實現雙級壓縮的目的,該空壓機自帶的冷卻水泵裝置可以將淡水冷卻,空壓機運轉時,機體內獨立的膨脹水柜,負責為冷卻水泵提供冷卻水,冷卻水在壓力的作用下進入空壓機機體,發揮冷卻一級壓縮空氣與機體的作用,然后冷卻水順著缸頭流到級后冷卻器,實現二級壓縮空氣的冷卻目的,從級后冷卻器流出的冷卻水會進入負責冷卻海水的海水冷卻器,最后又流回到膨脹水柜中,形成一個完整的循環過程。

2.船用空壓機潤滑油乳化故障原因分析

2.1冷凝水進入空壓機機體

通常情況下,由空壓機低壓缸排出的壓縮空氣,在進入空氣冷卻器后的正常壓力值為0.3MPa,由高壓缸排出的壓縮空氣,在進入總風缸的正常壓力值為0.9MPa,在熱學原理的基礎上,可以用表達式:

表示排氣壓力與空壓機排氣溫度之間的關系。在這個函數表達式中,T1代表空壓機的進氣溫度,T2代表空壓機的排氣溫度,P1代表空壓機的進氣壓力,P2代表空壓機的排氣壓力,m代表的是大于1的常數。由這個公式,我們可以得出,空壓機在正常的工作狀態下,機體內壓縮空氣的溫度與壓力呈正比關系,壓力增大時,壓縮空氣的溫度也會隨之增大,空氣在進入空壓機高壓缸之前,需要經過經過低壓缸的壓縮作用,在壓縮空氣得到完全冷卻后,才可進入到空壓機的高壓缸中,否則會對高壓缸的工作造成嚴重影響,增大空壓機的運行風險,通常來說,高壓缸排出的空氣溫度大概為150℃。

水在自然環境中會產生汽化現象,因此空氣中總是存在著水蒸汽,這些含有水蒸汽的空氣被稱為濕空氣。在空氣溫度達到某一標準時,濕空氣中的水蒸汽含量會達到最大值,呈現飽和狀態,這種情況被叫做飽和水蒸汽,在此基礎上增加空氣中的水蒸汽含量,可以實現分離濕空氣與凝結水的目的。除了增加濕空氣中的水蒸汽含量,令冷凝水與空氣分離的方法外,還可以采用降低濕空氣溫度的方法,實現冷凝水與濕空氣的分離,在此過程中,需要保持濕空氣中的水蒸汽含量不變,降低濕空氣的溫度,當濕空氣的溫度降低到一定值時,濕空氣中的水蒸汽含量也會達到飽和狀態,該溫度稱為水蒸汽的露點溫度,當濕空氣的溫度低于露點溫度時,冷凝水則可與濕空氣分離。

2.2配件間隙超標以及逆止閥作用不良

當空壓機配件間的間隙超標時,很容易導致水分泄露到機體中,造成空壓機潤滑油乳化故障。活塞的開口間距、缸壁與活塞環的密貼性指標以及環槽與活塞環的測向間隙,如果超出相應標準,就會導致空壓機的乳化故障。除此之外,當逆風閥作用不良時,空壓機停止運轉后,水會由外力作用倒流至高壓缸中,進而引起潤滑油乳化現象。

3.船用空壓機潤滑油乳化故障的處理方法

3.1排除故障

在處理船用空壓機潤滑油故障時,工作人員需要先找出故障原因,然后采取針對性的解決方法,以此來更好地處理故障。在排除故障的過程中,工作人員需要將機體內部的冷卻水泵接頭拆卸下來,并為其安裝一個嶄新的接頭,用這個接頭實現壓力水柜與水管的連通,保證冷卻水泵的出口壓力遠小于壓力水柜的壓力,最好將冷卻水泵的出口壓力控制在 0.2MPa左右,將壓力水柜的壓力控制在0.4MPa,這樣,一旦機體存在泄漏點,便很容易被工作人員察覺。與此同時,工作人員需要將空壓機冷卻器的出口管拆下,把出口管兩頭堵死,然后將紅墨水倒入出水管中,完成上述步驟后,打開水閥,帶有顏色的水會在壓力的作用下流入空壓機機體。

3.2加工直通式排水閥

為保證在空壓機停止工作時,空壓機冷卻器的直通式排水閥能夠自動打開,工作人員需要對空壓機冷卻器的直通式排水閥進行加工。通常選擇A3圓鋼作為冷卻器直通式排水閥的制作原材料,然后按照空壓機的工作需求,由專業設計人員繪制冷卻器直通式排水閥的設計圖,在制造冷卻器直通式排水閥的過程中,工作人員需要保證裝車試驗單泵打風時間在30秒以內,按照圖1的尺寸設計圖,設計制造空壓機冷卻器的直通式排水閥。

3.3空壓機活塞環的設計控制

為了解決空壓機潤滑油乳化現象,設計人員需要對空壓機進行優化設計,在設計制造空壓機時,需要控制高壓缸活塞環靠口間隙的大小,使開口間隙大于0.15mm,小于0.30mm,同時控制高壓缸活塞鉻層的厚度大于0.10mm,小于0.15mm,避免高壓缸中的冷凝水進入到機體內部,使機體在運作中出現故障。為了確保氣缸與空壓機活塞環間緊密貼合,安裝活塞環時,需要控制缸壁和高壓缸活塞環的徑向不密貼范圍,將此范圍控制在30°圓弧角弧長之內,將二者之間的間隙控制在0.02mm以內。

3.4檢查逆止閥的工作狀態

工作人員可以根據總風缸的壓力表顯示數據,判斷逆止閥是否正常工作,當總風缸壓力表顯示空壓機在打風后,出現保壓時間短,甚至不保壓的情況,而且機體內無漏風點存在時,工作人員需要及時更換新的逆止閥,保證空壓機的正常運轉。檢查逆止閥時,工作人員需要將逆止閥的后蓋擰開,將逆止閥內的彈簧與閥芯取出,檢查二者是否損壞,一旦損壞,立即采取更換措施,同時還需要檢查閥芯上是否有異物存在,然后仔細觀察是什么異物,查出逆止閥出現故障的原因,并加以解決。工作人員在安裝逆止閥時,首先需要擰下排氣管壓冒,將排氣管移開,然后將彈簧與閥芯安裝在導向孔內,用特定的工具對準導向孔,壓住并擰緊閥芯,如果在操作中導致逆止閥的密封圓環損壞,需要及時更換逆止閥總成。

4.總結

綜上所述,及時處理船用空壓機潤滑油乳化故障,可以提高整船的安全可靠性能,減少整船維護檢修工作量,使用上述船用空壓機潤滑油乳化故障的處理方法,可以準確找出故障點,使逆止閥充分發揮其作用,避免由于配件的質量問題,導致水分進入空壓機機體內部,造成潤滑油乳化故障,以此來提高空壓機的制動性能。因此,相關工作人員在處理空壓機故障時,可參考本文的故障分析與處理方法。

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