趙大慶 郭志強 商永濱 李言(西安長慶科技工程有限責(zé)任公司)
轉(zhuǎn)子變頻技術(shù)在油田注水系統(tǒng)的應(yīng)用
趙大慶 郭志強 商永濱 李言(西安長慶科技工程有限責(zé)任公司)
油田注水過程是注水井需求的配注量與注水泵的供給量的動態(tài)平衡過程,目前由于定子變頻調(diào)速技術(shù)的局限性,無法實現(xiàn)注水泵排量與所需配注量完全匹配,造成注水站仍有打回流和電能浪費現(xiàn)象。轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速技術(shù)在注水站上的應(yīng)用,解決了供給量與配注量動態(tài)平衡,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)子變頻帶壓啟泵和關(guān)回流穩(wěn)壓注水,節(jié)約了電能,延長了注水設(shè)備的使用壽命,降低了現(xiàn)場操作管理的強度,滿足了油田精細(xì)注水的需要,具有較高的推廣應(yīng)用價值。
轉(zhuǎn)子變頻;變頻調(diào)速;穩(wěn)壓注水;節(jié)能
在油田注水過程中,由于注水泵一般不能調(diào)速(工頻),其額定流量與所管轄注水井配注量不能完全匹配,通常是泵排量大于配注量。為了滿足工況要求,一般采用人工頻繁調(diào)節(jié)回流閥門的方式進(jìn)行調(diào)壓和穩(wěn)壓,以保證供注平衡。注水泵滿負(fù)荷運行造成注水泵溫度高、噪音大,設(shè)備損耗大、故障率高,同時多余的高壓水通過站內(nèi)回流閥門打回儲水罐,造成較大的電能浪費。
隨著注水泵變頻裝置調(diào)速技術(shù)的發(fā)展,目前國內(nèi)外油田普遍采用定子變頻調(diào)速技術(shù),定子變頻調(diào)速運行降低了電動機和泵的轉(zhuǎn)速,減少了機械摩擦的能量損失和注水泵內(nèi)回流、節(jié)流損失,其較好地避免了打回流做無用功和實現(xiàn)穩(wěn)定的流量和壓力的現(xiàn)象。然而定子變頻調(diào)速技術(shù)仍存在一些問題:在高負(fù)載低轉(zhuǎn)速運行時,電動機調(diào)速過低,電動機、變頻器發(fā)熱嚴(yán)重,電動機轉(zhuǎn)矩變小易出現(xiàn)憋泵;變頻系統(tǒng)調(diào)速范圍受到限制,供給注水量與配注量不相匹配,需依靠人工調(diào)節(jié)回流閥門保持壓力與流量的穩(wěn)定。
針對當(dāng)前定子變頻裝置調(diào)速設(shè)備在注水站應(yīng)用的局限性,應(yīng)用“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng),解決了定子變頻裝置在注水泵應(yīng)用中存在的問題,實現(xiàn)了注水站帶壓啟泵、關(guān)回流節(jié)能注水和自動穩(wěn)壓注水,較好地滿足了注水工況的要求,大幅提高了注水效率和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。
轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速是繞線式電動機定子50 Hz工頻電源下的轉(zhuǎn)子“交—直—交”變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)主要由轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速控制設(shè)備和繞線式電動機組成。
轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速控制設(shè)備主要由逆變柜和轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速柜組成。
轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速柜主要作用是對電動機轉(zhuǎn)子電流和頻率進(jìn)行等效控制,主要部件是斬波器(IGBT)和整流器。整流器是根據(jù)二極管的單向?qū)ㄔ磉M(jìn)行工作的,將其接入交流電路時它能使電路中的電流只按單向流動,即實現(xiàn)將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟姟夭ㄆ鳎↖GBT)是進(jìn)行斬波調(diào)速的裝置,受高頻脈沖電壓控制而快速導(dǎo)通和關(guān)斷的大功率電子開關(guān),斬波器快速開關(guān)并對電動機轉(zhuǎn)子電壓進(jìn)行等效控制,從而調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速[3]。
逆變柜的主要作用是將電動機轉(zhuǎn)差能量轉(zhuǎn)換為與電網(wǎng)同頻同相交流電回饋電網(wǎng),主要的元器件是可控硅逆變器和電抗器。逆變器是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的裝置,電抗器主要作用是限制沖擊電流、減少諧波電流對電網(wǎng)的污染[4]。
繞線式電動機結(jié)構(gòu)是三相轉(zhuǎn)子繞組連接到裝在轉(zhuǎn)軸上的三個銅滑環(huán)上,通過一組電刷與外電路相連接。電動機的定子側(cè)直接接入工頻電網(wǎng),通過轉(zhuǎn)子外接電路實現(xiàn)調(diào)速控制。繞線式電動機與鼠籠式電動機相比具有啟動電流小、啟動轉(zhuǎn)矩大的優(yōu)點,適合油田注水系統(tǒng)高壓力低轉(zhuǎn)速運行的工況[5-6](表1)。

表1 電動機結(jié)構(gòu)及性能對比
當(dāng)系統(tǒng)中存在多臺電動機時,各臺電動機的轉(zhuǎn)差功率集中由同一個逆變器逆變成與電網(wǎng)同頻同相的交流電回饋至電網(wǎng),即構(gòu)成“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)[7-8],見圖1。

圖1 “一拖多”轉(zhuǎn)子變頻技術(shù)原理
“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)所控制的電動機均可單獨實現(xiàn)無級調(diào)速,負(fù)載可同可異,電動機轉(zhuǎn)速因各自工況自動調(diào)整,滿足不同工況下的運行需要。
某注水站設(shè)計規(guī)模1000 m3/d,系統(tǒng)設(shè)計壓力25 MPa。站內(nèi)共有五柱塞注水泵3臺(配200 kW繞線式電動機3臺),注水泵排量24 m3/h,配注量603 m3/d。
將注水泵先停機,調(diào)節(jié)回流閥穩(wěn)住管線壓力至試驗值時啟動轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng),監(jiān)測該壓力下電動機定子電流峰值,計算出啟動沖擊負(fù)荷大小(表2)。

表2 負(fù)荷與電流關(guān)系
測試表明,轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速設(shè)備在0~15 MPa各種壓力下直接啟泵,電動機沖擊電流均低于電動機額定電流374 A,在系統(tǒng)正常運行范圍內(nèi)。
測試空載和重載工況下,轉(zhuǎn)子變頻占空比(其工作時間與總周期時間的比值)和注水泵電動機轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系如表3所示。
測試表明,轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)具有較好的調(diào)速性能,隨著占空比的增加,注水泵轉(zhuǎn)速隨之增加,注水泵流量隨之增加。
由于注水站配注量小于單泵額定排量,注水泵在工頻下需要開回流注水才能滿足工況要求。測試工頻開回流工況下,泵出口流量23.02 m3/h,分水器壓力20.42 MPa。
將轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)轉(zhuǎn)換至變頻模式,關(guān)閉回流閥。當(dāng)轉(zhuǎn)子變頻運行至67%占空比時,分水器壓力穩(wěn)定在21 MPa,達(dá)到工況要求。
對比試驗表明,應(yīng)用轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)通過調(diào)整占空比大小能夠較好地實現(xiàn)注水站關(guān)回流注水。
對轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)的節(jié)能效果進(jìn)行了測試。變頻關(guān)回流穩(wěn)壓注水的輸入功率比工頻開回流穩(wěn)壓注水低41 kW,減少了注水泵打回流造成的電能浪費,有功節(jié)電率在20%以上。測試數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 工頻與變頻注水能耗對比
經(jīng)過2011年11月至2012年12月一年時間的連續(xù)跟蹤,該站“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻系統(tǒng)累計實現(xiàn)關(guān)回流注水節(jié)電63.3×104kWh,節(jié)約電費約36.7萬元,平均每天節(jié)電約1499 kWh,有功節(jié)電率25%。目前,該站每天節(jié)電2850 kWh左右,關(guān)回流注水節(jié)能效果顯著。
“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻控制系統(tǒng)通過對注水泵的出口壓力進(jìn)行監(jiān)測跟蹤,自動調(diào)整轉(zhuǎn)子變頻運行參數(shù),自動平衡分水器壓力和注水排量。結(jié)果表明:轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)注水壓力在工況設(shè)定壓力22 MPa時,上下波動幅值小、精度高,穩(wěn)壓效果較好,為精細(xì)注水、分層注水提供了有力保障,詳情見圖2。
諧波會對電動機造成附加發(fā)熱使電動機額外升溫,產(chǎn)生機械震動等危害。轉(zhuǎn)子變頻系統(tǒng)通過電抗器對變頻調(diào)速過程中產(chǎn)生的諧波進(jìn)行濾波,再將處理后的電能通過逆變器回饋至電網(wǎng)。在現(xiàn)場對使用轉(zhuǎn)子變頻系統(tǒng)前后的諧波含量進(jìn)行了檢測。結(jié)果表明:未使用轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)時,電網(wǎng)的諧波含量最高達(dá)3.88%;使用后,電網(wǎng)的諧波含量在3.4%內(nèi),說明了“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)具有良好的濾波能力,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),能滿足油田注水生產(chǎn)的需要[9-10]。

圖2 轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)運行壓力波動曲線跟蹤
注水泵自動穩(wěn)壓關(guān)回流運行,注水井的配注量與注水泵供給的注水量自動實現(xiàn)動態(tài)平衡,管線壓力波動、運行震動和運行噪音變小,有效延長了注水管線、注水泵運動部件和密封部件的使用壽命,年節(jié)省閥門維修更換費用約2萬元,提高了注水效率,減少了運行維護(hù)費用。
1)轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)低速范圍大,較好地適應(yīng)了油田注水泵低排量工況注水要求,實現(xiàn)了配注量與注水泵排量的動態(tài)平衡,有效解決注水井欠注、超注等問題的發(fā)生,關(guān)回流注水節(jié)能效果顯著。
2)實現(xiàn)自動穩(wěn)壓注水,無需卸載帶壓啟泵功能實用,簡化油田注水站工作工序,減少了工人頻繁操作回流閥門的勞動強度和安全風(fēng)險,提高了注水效率和管理水平。
3)轉(zhuǎn)子變頻控制設(shè)備與注水站分水器壓力數(shù)據(jù)實時聯(lián)動,根據(jù)壓力變化情況自動調(diào)節(jié)注水泵電動機的轉(zhuǎn)速,注水系統(tǒng)壓力波動范圍小,實現(xiàn)了區(qū)塊恒壓平穩(wěn)注水,延長了注水系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施使用壽命。
4)“一拖多”轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)滿足油田高效注水、精細(xì)注水和節(jié)能注水要求,適應(yīng)油田注水多變工況,節(jié)能效果顯著,管理和經(jīng)濟(jì)效益可觀,具備較好的推廣應(yīng)用前景。
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2017-05-17
(編輯 李發(fā)榮)
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.004
趙大慶,工程師,2009年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京)(油氣井工程專業(yè)),從事油田地面設(shè)計和研究工作,E-mail:zdq1_cq@petrochina.com.cn,地址:陜西省西安市未央路151#鳳城四路長慶大廈,710018。