中國特種設備檢測研究院鍋爐事業部 徐光明 劉杰 潘晴川 車暢
廣東紅海灣發電有限公司 蔡永江
一起MHI造Π型超臨界爐水冷壁爆管原因分析
中國特種設備檢測研究院鍋爐事業部 徐光明 劉杰 潘晴川 車暢
廣東紅海灣發電有限公司 蔡永江
為使電站超臨界鍋爐能夠安全、經濟、高效、穩定地運行,本文從裂紋位置、爐墻背撐結構、零部件的損壞缺失等方面對爐墻變形、裂紋的產生進行了分析,發現其主要原因是:鍋爐背撐結構不合理,水冷壁爐墻溫度急劇變化,鰭片補焊尺寸偏大,零部件損壞缺失等,并給出了相應的處理建議。
超臨界鍋爐;水冷壁管;爆管;裂紋;變形
超臨界火電機組具有顯著的節能和改善環境的效果,已在發達國家得到廣泛的研究和應用。同時也是我國電力的主流方向和長期的戰略任務。而這其中對電站超臨界火電機組鍋爐安全高效運行影響較多的,發生頻率較高的就是電站超臨界鍋爐的水冷壁管爆管事故。據國內相關統計,爐內四管(過熱器管、再熱器管、水冷壁管、省煤器管)失效事故占鍋爐事故的2/3左右,其中水冷壁爆管引發的事故占據較大比例。這不僅使設備檢修工作量和檢修費用大大增加,而且嚴重影響了鍋爐機組的長期安全穩定運行,有時甚至使設備嚴重損壞并造成人員傷亡事故。因此,本文通過對某電廠三菱重工(英文縮寫MHI)造Π型超臨界爐水冷壁管爆管事故的分析,找出事故發生的原因,從中尋找鍋爐安全運行的思路。
某電廠1號超臨界鍋爐,型號MO-SSRR809,MHI制造,Π型,鍋爐參數:設計出口壓力25.9 MPa,設計出口溫度542℃,最大連續蒸發量1950 t/h,再熱蒸汽流量1541.2 t/h。該鍋爐于2000年3月16日投產,2011年10月13日發生爆管。通過對該超臨界爐解列,檢查確認,爆管位置位于前墻上數(從上往下數)第三層背撐(FL48700)上方370mm 處左數240根(文中未說明的均為左數)水冷壁管右側鰭片焊縫邊緣,裂紋沿管子長度方向展開,長約430mm,如圖1所示。


圖1 前墻水冷壁爆管位置(上)及實物照片(下)

圖2 241管和242管間的鰭片于背撐4-5之間的裂紋形貌
對爆管位置進行爐外檢查,發現前墻水冷壁從爐頂下數(從下往上數)第3層背撐梁上方370mm處,左數240管右側鰭片邊緣存在裂紋,長約430mm,最大開度約2mm,其中開漏部分長約90mm。240管和241管之間鰭片為現場焊縫,裂紋靠近原工廠鰭片焊縫邊緣;241管靠近240管一側的泄漏位置稍有吹損。背撐4-5間241管和242管之間鰭片的現場焊縫存在長約1200mm的裂紋,從爐外看,裂紋呈鋸齒狀,如圖2所示。

圖3 240管內兩道痕跡

圖4 240管向爐內的變形尺寸

圖5 爐內爐墻于背撐1-4間的變形形貌

圖6 235管處背撐4限位板螺絲脫落
240管和241管間的斷面上鰭片焊縫厚度約10mm,爐內焊接量多,鰭片焊縫內有裂紋和未熔合,長約4-5mm。再對兩根管子進行內壁檢查,發現240管有兩條痕跡,一條位于開裂位置,一條靠近變形的外弧面。同時對240管周邊背撐1-6層限位板與水冷壁的48塊焊縫做了熒光MT檢查,均未見異常,如圖3所示。
240管和241管在上數背撐梁1-6間的變形量最為明顯,且為爐內變形,如圖4、5所示。從爐外看,240管附近爐墻從背撐1-6之間變形,第2、3層背撐處向爐外變形,第3、4層背撐處向爐內變形,第4、5層背撐處向爐外變形,整體呈內-外-內的“S”形,且240管和241管同周邊管變形有差異,明顯向爐內變形。從爐內看,沿240管從II級過熱器系統冷夾管導向管向爐頂看,爐墻變形呈明顯“S”形,且240管變形更為明顯。
240管處背撐4左側背撐限位板螺絲脫落,右側背撐梁連接背撐限位板螺絲斷裂,限位板變形,且背撐向爐外變形,同時該處251-261管也向爐內變形,如圖6、7所示。
2001年,該部位變形35mm;2004年,240管和241管間的鰭片從背撐6裂至爐頂,長約6200mm;2007年,239管和240管間鰭片從背撐4、5開裂,長約1200mm;2009年,241管和242管間鰭片從背撐3、4間開裂,長約1200mm。從此次裂紋的內短外長,外側裂紋呈鋸齒狀,以及裂紋出現在爐外側的工廠鰭片與管子焊縫的熱影響區上判斷,本次裂紋為疲勞裂紋。圖8所示為Π型超臨界爐前墻金屬壁溫分布圖,從圖中可以看出,中間部位的金屬壁溫高,且鍋爐膨脹死點位于中心,負荷的波動以及溫度的變化,熱應力與膨脹阻力的迭加作用,容易引起疲勞。加上管子變形,鰭片與管子焊縫邊緣受力最大,產生疲勞裂紋。鰭片開裂,管子變形,修理校正困難,從爐內焊接量偏大,使鰭片厚度變大,加上工廠焊縫和現場焊縫的熱影響區迭加,可能導致該位置進一步劣化,以及爐外焊縫偏少,焊角接近管子中心,應力集中,裂紋從薄弱部位產生并延伸。裂紋在爐外產生并向管內延伸,致使壁厚無法承受管內壓力而最終爆管。
1)鍋爐背撐結構
對于鍋爐背撐結構,原設計水平背撐間距為2200mm,后在兩個背撐中間又加一道水平背撐,雖然增加爐墻的剛性,但爐墻膨脹的阻力增大,加大了爐墻的變形。爆管處的背撐和立柱結構圖與爐墻變形示意圖分別如圖9、10所示。

圖7 水冷壁前墻241管附近背撐4處管子變形尺寸
2)鍋爐垂直背撐鋼梁
前墻均布5根垂直背撐鋼梁,但在240管左側附近增加導向鋼構(距立背3約1430mm,正常立背間距為4380mm),水平背撐梁1、3、5在導向鋼構兩側加裝限位板,進一步加大該位向左向下的膨脹阻力,加劇了導向柱與立背3之間的239-242管子的爐墻變形。從立背2和立背4向下膨脹痕跡看,立背2處背撐7膨脹距離52mm,立背4處背撐7膨脹距離60mm,說明導向柱增加鍋爐膨脹的阻力,進一步加劇了爐墻的變形。立背與背撐梁之間(前后方向)加裝200mm垂直圓鋼,同時導向柱與背撐梁限位板之間(左右方向)加裝500mm水平圓鋼,鍋爐上下膨脹時膨脹阻力變大,不利于背撐梁的滑動。鰭片的多次開裂,該部位的管子拘束減小,變形更加容易,加上鰭片補焊時的焊接變形,致使該部位管子變形突出。
相較于通用公司(英文縮寫GE)的鍋爐,MHI制造的鍋爐爐膛容積小(MHI:12100,GE:16549),爐膛寬且低,(MHI: 24000×52600,GE:18816×62200),爐管小(MHI:Φ28.6,GE:Φ38.6),熱負荷高,必然造成爐墻變形。依MHI的計算,前墻水冷壁最大允許變形量為53.4mm,目前單側變形已達48mm,爐內與爐外間的變形量已達到80mm,已接近壽命極限,很容易出現異常,管內痕跡可能存在裂紋;背撐限位板螺絲斷裂,進一步加劇爐墻變形。

圖8 Π型超臨界爐前墻金屬壁溫分布圖

圖9 爆管位置背撐和立柱結構圖

圖10 爐墻變形示意圖

圖11 爆管時機的統計圖
本次爆管僅離點火時間21小時,啟動期間發生主燃料跳閘(英文縮寫MFT),以及啟停期間不可避免地引起應力變化,縮短爆管時機;從2008年本廠11次爆管時機統計看,點火后10天爆管比例高達55%,說明啟停對機組安全影響很大,如圖11所示。
本次爆管裂紋主要為鍋爐背撐結構不合理導致的爐墻嚴重變形、鍋爐啟停導致的溫度急劇變化、鰭片補焊尺寸偏大和焊接熱影響薄弱所致。鑒于此,本文建議:
1)對于爆管的240管和241管,更換長度為480mm。同時購買管墻,用于大修更換變形嚴重的爐管。
2)補焊241管和242管之間開裂的鰭片,加裝背撐螺絲,將過去補焊焊縫打磨至合理厚度。同時對同類機組鰭片開裂部位定期檢查,采取補焊工藝,并嚴格控制焊縫厚度和尺寸。另外還要檢查導向管與背撐梁之間的滑動、限位塊安裝以及背撐狀況。
3)MHI認為,鍋爐超溫造成鰭片開裂,故對240-242管加裝熱電偶,防止該部位超溫。同時減少啟停次數,防止溫度突變及超溫現象的發生。
4)對爆管進行金相和斷口分析,為今后同類問題提供參考意見。
5)爐外管發生泄漏,采用紅外線確認蒸汽噴射方向,減少安全隱患。
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