文/吳鵬坤 于國鋒 王琛 梁曉麗 張文玉 鄭宏偉 馬長峰 馮媛,山東中煙工業有限責任公司青島卷煙廠;鄭州輕工業學院食品與生物工程學院;山東中煙工業有限責任公司頤中集團實業有限公司;山東中煙工業有限責任公司技術中心;青島市石化高級技工學校
GDX1包裝機小盒商標紙單耗影響因素分析及改進研究
文/吳鵬坤1于國鋒2王琛3梁曉麗 張文玉 鄭宏偉 馬長峰4馮媛5,1山東中煙工業有限責任公司青島卷煙廠;2鄭州輕工業學院食品與生物工程學院;3山東中煙工業有限責任公司頤中集團實業有限公司;4山東中煙工業有限責任公司技術中心;5青島市石化高級技工學校
2015年青島卷煙廠GDX1包裝機小盒商標紙單耗為502.3張/萬支,造成的年度浪費約為150萬元。為降低材料消耗,節約成本費用,降低GDX1包裝機小盒商標紙單耗非常必要。通過數據分析、流程分析,識別出關鍵工序,通過回歸分析與響應曲面試驗的方法確定關鍵參數最優值,并對其合理性進行現場試驗驗證,改進效果顯著,改進收益119.3萬元。
GDX1包裝機;小盒商標紙;單耗;改進
GDX1是由意大利GD公司設計生產的卷煙軟盒包裝設備,其最大生產速度400包/分鐘,煙支排列為7-6-7。
2015 年GDX1設備小盒商標紙單耗數據為502.3張/萬支,經核算,年度浪費為150萬元。根據造成GDX1設備小盒商標紙消耗的流程,通過對影響單耗潛在原因FMEA分析,確定造成消耗的關鍵流程3項。
小盒商標紙吸風嘴孔徑對吸拾壓力有重要影響,從而影響到小盒商標紙輸送。現階段使用的小盒商標紙吸風嘴孔徑為Φ6mm,設計制作兩個水平吸風嘴孔徑(Φ6mm,Φ7mm),進行試驗,對試驗數據進行分析:
分析顯示:小盒商標紙孔徑是顯著原因,孔徑Φ7mm效果好于孔徑Φ6mm。
分別取涂膠器底板寬度目前寬度30mm和試驗水平18mm,涂膠器底板厚度取目前厚度3mm和高水平6mm,記錄小盒商標紙單耗,做雙因子方差分析,分析得知,涂膠器底板寬度、厚度作用顯著,其交互作用顯著。
小盒烙鐵溫度不僅影響透明紙收縮、整形,還影響著小盒商標紙平整和損耗。其中包括四輪煙包側封烙鐵溫度和輸送通道烙鐵溫度的設置。
2.3.1 四輪煙包側封烙鐵溫度設置不合理試驗驗證
在商標紙防偽標志不損傷的情況下,小組設置三個水平的弧形加熱烙鐵溫度1,2,3(110℃,115℃,120℃),記錄小盒商標紙單耗,試驗分析顯示:弧形加熱烙鐵溫度是顯著原因,溫度3顯著好于溫度1、溫度2。
2.3.2 輸送通道烙鐵溫度設置不當試驗驗證
設置四個水平烙鐵溫度(110℃,115℃,120℃,125℃),進行試驗,記錄小盒商標紙單耗,試驗數據分析顯示:輸送通道側封烙鐵不是顯著因素。
選取6mm、6.5mm、7mm共三個水平進行試驗,數據分析顯示,小盒商標紙單耗與吸風嘴孔徑趨勢明顯,存在相關性。回歸方程為:小盒商標紙單耗 = 587.5 - 26.17 孔徑 + 1.987 孔徑**2。通過求導數解一元二次方程:得x=6.57mm。按以上最優值現場設置,模型有效。
對涂膠接觸面寬度、厚度及其交互作用進行全因子試驗設計,數據分析顯示響應變量有明顯的彎曲趨勢,需要構建響應曲面設計。在上面實驗基礎上增加4個“星號點”,做響應曲面設計,整體模型有效,但交互作用不顯著,去掉交互作用后對模型進行改進。
改進后的模型總體有效。回歸方程:Y=499+0.230556*涂膠底板寬度-0.133333*涂膠底板厚度-0.00393519*涂膠底板寬度*涂膠底板寬度,響應變量剔除為望小的,分析發現存在最小值。求得最優解:涂膠器寬度=18.0mm,涂膠器厚度=6.0mm。
選取四輪煙包側封烙鐵溫度110℃、115℃、120℃共三個水平進行試驗,回歸方程為:小盒商標紙單耗=502.8-0.9375 烙鐵溫度+0.1675 烙鐵溫度**2。最優值:x=125℃。改進后,因側封烙鐵溫度設置不合理造成的小盒商標紙消耗顯著減少,改進效果顯著。
改進后,小盒商標紙單耗由502.3張/萬支降低到500.02張/萬支。過程中備件改進花費1.2萬元,因消耗減少帶來的經濟總收益119.3萬元。
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