李志永,左興堂,張宗友
鋼鐵廠燃用低熱值高爐煤氣燃氣—蒸汽聯合循環發電機組(簡稱CCPP)是當下較先進、技術應用程度廣泛的節能環保技術,為鋼鐵企業煤氣合理利用開辟了新用戶,其最大限度發揮煤氣效能,降低環境污染,實現循環經濟的良性循環,滿足企業提高競爭力的迫切需要[1]。我廠150 MW燃氣—蒸汽聯合循環發電機組,主體設備從日本三菱公司成套引進,由重型燃氣輪機及配套高效軸流煤氣壓縮機,雙壓、雙缸混合冷凝式汽輪機、密閉自循環空冷發電機組成單軸聯合循環機組,機組配套一臺杭州鍋爐廠設計、制造的NG-M701S(DA)-R型余熱鍋爐,機組于2011年1月18日建成并投入運行。
NG-M701S(DA)-R型余熱鍋爐為引進美國N/E公司技術制造的雙壓、帶自身除氧、臥式、無補燃、自然循環燃機余熱鍋爐,采用模塊化、全懸吊單排框架結構,如圖1所示。
余熱鍋爐由5個受熱面模塊、除氧器和高、低壓汽包及附件組成。模塊按照煙氣流向順序布置,各受模塊內的受熱面組成見表1。

表1 各模塊內受熱面組成
余熱鍋爐主要參數如下:
(1)燃機排氣煙氣參數
環境溫度:10.1℃;
大氣壓力:1013.2 hPa;
濕度:55%;
燃機背壓(靜壓):≤3010 Pa;
燃機排氣流量:1475 t/h;
鍋爐進口煙溫:543℃。
(2)高壓蒸汽主要參數(設計工況)
最大連續蒸發量:176.5 t/h;
額定蒸汽出口壓力:7.39 MPa;
額定蒸汽出口溫度:523℃。
(3)低壓蒸汽主要參數(設計工況)
最大連續蒸發量:33.5 t/h;
額定蒸汽出口壓力:0.81 MPa;
額定蒸汽出口溫度:265℃。
高壓過熱器分為高壓過熱器2(高溫段)和高壓過熱器1(低溫段),高壓過熱器2和高壓過熱器1布置在模塊1中,中間設置噴水減溫器。高壓過熱器采用吊掛式,整個模塊熱態向下膨脹約144 mm,下部聯箱與底部鋼梁用螺栓鉸接固定。高壓過熱器橫向排數為60排,縱向高、低溫段各4排,為管徑φ38.1的開齒螺旋鰭片管,前后兩排鰭片管鰭片外圓間隔各為24 mm,前兩排與后兩排管鰭片外圓間隔為120 mm;鰭片管長為18.5 m,管子材料為12Cr1MoVG,螺旋鰭片材料為SS409,鰭片管每隔3 m加裝一道防護格柵,共計5道,防護格柵由40mm×24mm×2mm扁鋼做成小方格固定每根鰭片管。
高壓過熱器工質流程為雙回路,工質一次流過鍋爐寬度方向的兩排管子,如圖2所示。

圖2 高壓鍋爐工質流程
來自高壓鍋筒的飽和蒸汽通過連接管進入高壓過熱器1進口集箱,依次流經4排鰭片管,進入高壓過熱器1出口集箱,再由連接管引至噴水減溫器,根據高壓主蒸汽集箱出口汽溫進行噴水減溫后,進入高壓過熱器2進口集箱,又依次流經4排鰭片管進入高壓過熱器2出口集箱,通過連接管至高壓主蒸汽集汽集箱后送入汽輪機。
機組自2011年投產約一年以后,高壓過熱器2開始發生泄漏問題,至2013年底高壓過熱器2共計發生6次引起停爐的泄漏事件,停爐檢查發現防振支架處過熱器鰭片管磨損,鰭片損壞后直接磨損管壁,受熱面打水壓均可發現2~3處泄漏點,集中在下數第2,第3道防振支架的角部,即左數第28~33根管子處(共60根),其間過熱器底部聯箱疏水管發生3次相同位置的焊口斷裂(如圖3所示)嚴重影響機組的正常生產。

圖3 高壓過熱器疏水管斷裂宏觀
我廠余熱鍋爐發生的問題主要都集中在高壓過熱器2,高壓過熱器1的情況要好很多,檢查其余模塊受熱面運行良好,沒有發生磨損。與其他型式的鍋爐相比,余熱鍋爐結構比較特殊,運行時極易產生振動,煙氣進入余熱鍋爐后受進口煙道截面形狀的影響,煙氣流的擾動較大,煙氣壓力分布也不均勻,當煙氣橫向沖刷到管束上時會使管子晃動,嚴重時還會造成管子振動。振動最主要原因是,管束外部繞流引起的卡門漩渦脫離頻率和駐波振動頻率比較接近,引起旋渦的誘發振動;模塊內煙氣速度選取過高也是造成管束振動的原因[2]。結合我廠機組運行實際情況,分析認為高過2主要由以下幾點原因引起振動進而磨損泄漏。
(1)余熱鍋爐設計不合理
我廠余熱鍋爐鰭片管長為18.5 m,比杭鍋同型號的燃機高出了4 m,鰭片管越長剛性越差,管間需要增加更多、更為牢固的防振隔板,以提高駐波振動頻率,使其與卡門漩渦振動頻率交錯,避免共振。另外燃機出口到高過二受熱面僅10.3 m,距離太短,沒有過度煙道,燃機出口螺旋的煙氣無法穩流,旋轉的煙氣直接沖擊高過2受熱面,隨燃機負荷不同,煙氣的沖擊中心不斷變化,加劇了管屏的振動。
(2)機組運行方式不當
受鋼鐵企業主流程生產特性影響,為配合公司煤氣動態調整,機組需要頻繁升降負荷參與煤氣調峰工作,聯合循環機組升、降負荷的速度比燃煤機組快得多,從滿負荷調整至半負荷僅需約25 min,負荷調整期間燃機排氣流量、溫度、壓力變化速率很大,對鰭片管的材料與結構特性提出較大考驗,疲勞破壞、交變應力等引起的問題不可避免。
(3)模塊防振措施不足,防振格柵強度不夠
我廠余熱鍋爐高壓過熱器沿管束長度方向設計安裝有5道由40mm×24mm×2mm扁鋼制作的防振格柵,格柵為梳齒狀采用點焊固定。實際運行中高過2受面工作環境最為惡劣,受煙氣直接沖擊,防振格柵強度不足,檢修時發現高過2第2、3、4道防護格柵完全松動脫落,防振格柵脫落后進一步加劇管束及管屏的整體晃動。管束的自由晃動,加劇了鰭片管的磨損情況,鰭片磨光后直接磨損管壁,從面造成高過2鰭片管磨損泄漏;而整體管屏的晃動造成底部聯箱連接件螺栓松動脫落,加劇疏水管晃動,造成疏水管斷裂。
針對以上原因,我廠結合機組中修機會,分兩次對高過2鰭片管進行整體更換,與廠家技術人員反復論證檢修方案,采取對應措施以降低過熱器管束及管屏的整體晃動,避免管束磨損。
(1)強化防振格柵、設計制作格柵處管束防磨套管
結合檢修換管重新制作加固的防振格柵,新格柵用寬80 mm厚18 mm的不銹鋼板代替原設計寬40 mm厚2 mm的扁鋼作為橫柵,固定鰭片管的格柵用寬24 mm厚6 mm的不銹鋼板切割成90 mm小塊后與橫柵進行焊接,把每根鰭片管固定在小方格內。為避免防振格柵與管束間的磨損,將防振格柵處300 mm長的鰭片管局部管束更換為光管,在光管 上 焊 接 保 護 套 管 (φ51×5.5mm, 材 質12Cr1MoVG),套管上焊導向塊(規格 20×12mm,材質1Cr18Ni9Ti),消弭管束與防振支架之間的間隙及磨損,管束固定點結構如圖4所示。

圖4 管束固定點結構
(2)加裝防振橫梁,增加模塊整體強度
分別在高過2前、后與高過1前、后的管束防振格柵位置設計加裝防振橫梁。防振橫梁截面長200 mm寬150 mm,由12 mm厚不銹鋼板制作而成,防振梁靠在防振橫格柵上,中心高與各層橫柵熱態膨脹后的中心相同,使橫梁推板中心在爐子熱態時,正好靠在鰭片管防振橫柵中心;高過2后與高過1前的防振橫梁間每隔一定距離裝有加強版,將防振橫梁連接為一個整體,提高受熱管屏的整體強度。橫梁兩端支撐處切開鍋爐側墻H型鋼保溫,用不銹鋼板做成#字型馬蹬焊接在H型鋼上,馬蹬上焊接不銹鋼板制作的方盒子,橫梁放在方盒子里,各方向留出足夠膨脹間隙,過熱器間防振橫梁結構如圖5。

圖5 過熱器間防振橫梁宏觀結構
(3)過熱器底部聯箱連接件加固
余熱鍋爐原設計每個下聯箱有兩道連接件,共計四道。模塊為運輸吊裝方便,在每個聯箱兩端焊有護板,安裝后切除,檢修時在剩余護板上焊接不銹鋼板,按照原設計重新加裝四道過熱器下聯箱連接件,使下聯箱連接件增加一倍,共計八道連接件,進一步固定管屏下部聯箱,防止聯箱晃動,同時將所有連接件的鉸接螺栓焊接固定,防止脫落。
另外結合公司生產實際對機組運行方式進行優化調整,聯合循環機組不作為配合鋼鐵主流程煤氣平衡的主要調峰機組,維持高負荷穩定運行,同時制定機組負荷調整管理規定,如確需進行負荷調整,明確在不同負荷區間內的調整速率及時間間隔,避免機組頻繁升降負荷及負荷升降速率過快造成燃機排氣溫度、壓力、流量的急劇變化,減緩對余熱鍋爐安全穩定運行造成的不利影響。
機組大修后距今運行已接近2年,通過對過熱器管束及管屏整體防振方案的創新改進,運行期間余熱鍋爐再未發生過熱器管束泄漏問題,結合例修停爐檢查各防振措施未見異常,運行良好,說明檢修方案技術處理得當,為聯合循環機組的安全運行打下了良好的基礎。
[1]楊順虎.燃氣—蒸汽聯合循環發電設備及運行[M].北京:中國電力出版社,2003.
[2]葉向群等.聯合循環余熱鍋爐管束振動的原因及防治措施[J].發電設備,2012(26):37-39.