楊繼銳,冀向昆
邯鋼邯寶熱電廠由3臺60 MW、沖動式、高溫、高壓、單缸、調整抽氣、凝氣式汽輪機和3臺260 t/h純燒煤氣的高溫高壓鍋爐組成。鍋爐采用的是杭州鍋爐有限公司制造的高溫高壓、單汽包、自然循環、集中下降管、采用全膜式壁前吊后支結構形式倒“U”型布置的煤氣鍋爐,鍋爐型號為NG--260/9.8--Q型,過熱器出口額定壓力為9.8 MPa,過熱器出口額定溫度為540℃。1#鍋爐自2008年10月投運以來,一直運行正常。自2016年2月16日到2016年3月13日,屏式過熱器連續發生3次爆管事故,嚴重影響鍋爐安全穩定運行。
2016年2月16日,發現1#鍋爐屏式過熱器有泄露噪音,初步確認為屏式過熱器爆管。隨后進行停爐冷卻,車間技術人員和檢修人員進入爐膛查找事故原因,發現屏式過熱器“U”型彎處有三根管道爆管。破口有如下特征:一是破口長約20~30 mm,破口處有鼓包現象,破口斷面粗糙,不平整,破口邊緣是鈍邊,并不鋒利;二是破口附近有眾多的平行于破口的軸向裂紋。根據破口特征,認為是屏式過熱器長期過熱所致,經高壓高速汽流沖刷導致壁厚變薄,在700℃高溫煙氣的烘烤下導致過熱爆管。隨后對有破口的“U”型屏式過熱器管束進行了檢修更換,管束更換完畢后,對焊口進行了探傷,鍋爐水壓實驗合格后,啟動鍋爐正常運行。
2016年3月4日,發現1#鍋爐屏式過熱器有泄露噪音,認為是屏式過熱器爆管。隨后進行停爐冷卻,技術人員再次進入爐膛查找事故原因,發現又是屏式過熱器有四根管道爆管,其中上次檢修更換的兩根新管也在“U”型彎又發生了爆管事故,破口特征和第一次爆管時的相同。但令人疑惑不解的是,距第一次檢修運行僅20天,是什么原因導致的屏式過熱器頻繁爆管呢?工程技術人員認為是屏式過熱器在700℃左右的高溫下運行,過熱器晶體組織發生了變化,耐溫性能下降,導致爆管。隨后又對“U”型彎爆管的管道進行檢修更換,管束更換完畢后,對焊口進行了探傷,鍋爐水壓實驗合格后,啟動鍋爐正常運行。
2016年3月13日,距第二次檢修完運行不到72 h,發現1#鍋爐屏式過熱器又發生爆管事故。結果又是屏式過熱器有四根管道爆管,其中上次檢修更換的四根新管也在“U”型彎又發生了爆管事故,破口特征和第一次爆管時的相同。這充分說明了前兩次分析的原因是不充分的,經專家診斷,查找資料分析原因,擴大故障查找范圍,決定對12Cr1MoVG屏式過熱器管束進行組織晶體結構的化驗,同時隔開集箱手孔,用內窺鏡檢查屏式過熱器集箱的擋板,發現集箱擋板焊口開裂,擋板發生傾倒。
3.1.1 宏觀分析
用砂輪截取3個試樣部分進行宏觀觀察,其形貌如圖1所示。

圖1 試樣截面形貌
觀察所取三個試樣橫截面形貌,并測量其管壁尺寸,未發現存有較大差異,外觀尺寸見表1。

表1 12Cr1MoVG鍋爐管尺寸
因1#過熱器試樣管不是爆裂處缺陷試樣,不足以說明其問題,若壁厚存在較大差異,鍋爐管長時間處于高溫蒸汽循環工作狀態,其鍋爐管珠光體組織會完全球化(鋼管老化),且在高溫循環蒸汽長時間腐蝕的狀態下,導致鍋爐管堵塞引起爆裂。
3.1.2 光學顯微鏡分析
從過熱、原樣、未過熱試樣分別取橫向試樣,經制樣、磨光、拋光、腐蝕,用光學顯微鏡觀察過熱、原樣、未過熱試樣組織,對非金屬夾雜物、顯微組織和珠光體球化程度等進行分析。
表2為依據GB/T10561-2005的夾雜物評級結果,可見硫化物夾雜含量處于較低水平,最高為1.0級,因此可排除由硫引起的鋼管熱脆的可能性。同時未發現其它類型的大尺寸夾雜物的存在,可以說明夾雜物對該過熱管爆管的可能性很小。
表3為顯微組織、珠光體球化級別評定結果。

表2 夾雜物評級結果

表3 顯微組織、珠光體球化評級結果
3.1.3 分析與討論
由上述夾雜物分析結果可以排除由硫化物引起鋼管熱脆的可能性。宏觀觀察可發現壁厚不存在較大的差異,也可排除。高溫下發生珠光體球化是由于片狀是一種不穩定的組織,當溫度較高時,原子活動力增強,擴散速度增加,片狀滲碳體便逐漸轉變為球狀,再集聚成大球團。長大的碳化物以球狀均勻分布于鐵素體晶界和晶內,從而使該處的屈服點、抗拉強度、沖擊韌度、蠕變強度和持久強度下降。
用內窺鏡檢查屏式過熱器集箱的擋板,發現集箱擋板焊口開裂,擋板發生傾倒。把12組屏式過熱器集箱在擋板處逐個割開,發現第一組、第二組、第四組集箱擋板一側傾倒,二組、三組、第八組、第九組、第十組集箱一側擋板出現不同程度裂縫。(擋板實際位置見圖2)

圖2 屏式過熱器集箱內擋板位置
1#鍋爐屏式過熱器集箱擋板鍋爐廠家安裝時只是單面焊接,擋板焊接強度低。運行后鍋爐啟停次數頻繁,擋板在不同溫度場中發生熱脹冷縮,使擋板在焊縫處產生熱交變應力,當交變應力大于焊縫處的屈服極限應力時,導致焊口開裂,使擋板前后產生壓差,隨著運行時間的增加,擋板在交變應力和前后壓差不斷增大時發生傾倒;造成過熱蒸汽在集箱內部發生“短路”,破壞了蒸汽的正常循環,過熱器換熱管束蒸汽流量減少,甚至在屏式過熱器“U”型彎處出現不流通的“過熱蒸汽停滯區”,使屏式過熱器換熱管在“U”型彎處換熱不充分,換熱管在高溫煙氣中因超溫而發生爆管事故。(屏式過熱器蒸汽流程如圖3所示)

圖3 屏式過熱器蒸汽流程圖
高溫過熱器管在高溫高壓蒸汽循環時,鋼管內壁長時間處于高溫高壓狀態,屏式過熱器晶體組織發生變化,珠光體完全球化(鋼管老化),珠光體完全球化是管道爆裂根本原因。
把12組屏式過熱器集箱在擋板處用氣焊逐個割開,對12組屏式過熱器24個擋板進行檢查更換;焊接擋板結束后,對12組集箱24個破口進行打磨,焊接前對集箱進行預熱處理,焊口用R31氬弧焊絲打底,再用R317焊條一次焊接成功,焊口進行熱處理且探傷全部合格。集箱擋板恢復正常,集箱焊接質量符合要求。
對屏式過熱器集箱擋板傾倒的兩組過熱器換熱管進行徹底更換,新管由鍋爐廠家提供,確保不再發生因換熱管晶體組織發生變化,珠光體完全球化而發生爆管事故。換熱管更換完畢后,鍋爐水壓試驗合格,點火升溫升壓,鍋爐能夠正常穩定運行。
通過對1#鍋爐屏式過熱器進行正確合理的檢修,截至2017年10月,已連續穩定運行15個月,沒有發生屏式過熱器爆管的現象;說明1#鍋爐制定的檢修方案和檢修技術標準是可行的。本次事故原因分析與故障處理的方法和過程,要求專業技術人員在解決問題時真正找到故障發生的內在原因。給出的這些問題的處理方法與解決過程,既有普遍性又具有自身的特點,對于國內同類型鍋爐用戶有一定的借鑒意義。
[1]車得福.鍋爐[M].西安:交通大學出版社,2008.(01).
[2]白鳳臣.工業鍋爐設備與運行[M.北京:機械工業出版社,2016.(12).
[3]程紹兵.鍋爐專業基本知識[M].北京:中國電力出版社,2015.(5).