劉 福,馬曉偉,胡建忠,潘 強
(中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆克拉瑪依 834003)
高速離心泵利用一個小體積的擺線泵為各級軸承、齒輪提供潤滑油,通過加大葉輪轉速提高揚程,有體積小、轉動部件少、主軸短剛性好、運轉平穩、檢修方便等特點。但在實際使用過程中,經常會出現潤滑油壓力不足、推力片燒損的故障。通過對高速離心泵系統進行分析研究,找出故障原因并提出針對性解決方案,可以保證設備的平穩正常運行。
高速軸采用徑向軸承和推力片的組合形式進行定位,壓力油經由滑動軸承上的噴油孔噴射到止推面上。滑動軸承安裝推力片處的內徑40 mm,外徑為84.7 mm,但是推力片內徑為41.8 mm,外徑為83.8 mm,推力面上兩噴油對稱分布孔直徑為1 mm(圖1),安裝上推力片后噴油孔可能會被遮擋,造成供油不足。此外,推力片為整體式結構,表面沒有溝槽,一旦有雜物進入就可能導致推力片出現大面積磨損。

圖1 高速軸軸承及內部結構示意
如果設備的潤滑油循環系統存在以問題,就會引起因潤滑油供應不足而導致的推力片磨損。
(1)內部潤滑油泵為系統提供動力,潤滑油先經過外部換熱器和濾油器之后,再對系統各部分進行潤滑。如果濾油器堵塞,會直接導致系統供油不足。
(2)油泵通過兩傳動銷來實現傳動,油泵與中箱體之間沒有密封墊(圖2)。如果油泵和中箱體的接觸面密封不良,或者內部油泵存在故障,就會造成油路壓力下降甚至供油中斷。

圖2 內部潤滑油泵與下殼體配合關系示意
(3)換熱器管壁結垢、堵塞或冷卻水量控制不合適等潤滑油系統故障,會引起潤滑油溫度過高或偏低。潤滑油溫度過高,潤滑油黏度下降,過低則會引起油泡沫過多。
(4)換熱器一旦出現泄漏,冷卻水會竄入軸承箱內,引起潤滑油乳化,導致軸承推力面不能得到有效潤滑,從而出現磨損。
軸封由共用軸套的2套單端面密封組合而成,靠近葉輪側密封主要介質。一旦軸封和軸套組件密封圈發生泄漏,介質就會竄入潤滑油系統內部,造成潤滑油變質。在潤滑油回路中,上下箱體與中箱體之間采用O形圈進行密封,一旦密封失效,會引起潤滑油壓力和流量不足,導致軸瓦磨損。
針對滑動軸承存在的問題,對滑動軸承和推力片結構進行優化設計:①將指向推力面的噴油孔減少為1個,直徑增加到2 mm,位置改在推力瓦中部偏上處;②在推力片上增加了4道油槽,以便于泄油和排除雜質(圖3);③滑動軸承上噴油孔處直徑為40 mm,與軸配合形成壓力油膜處的孔徑為38.15 mm(軸徑38.03 mm),其余尺寸不變。

圖3 改造后的滑動軸承換熱推力片示意
因為改變噴油孔的位置和尺寸不會引起徑向壓力油膜的變化,下面只對改造后的推力片最小壓力油膜進行校核。
已知軸瓦表面粗糙度Ra=0.8,查閱相關設計手冊可知,hlim=2.5×10-5m,軸頸角速度;代入數據求得ω=1612.68 rad/s。平均圓周速度,代入數據求得v=43.46 m/s。參照半開式混流泵,葉輪軸向力F可以表示為:

已知 :HP=498 m;ρ=900 kg/m3;Rh=0.025 m;R20=R2h=0.051 m;R1h=0.030 m。代入公式可得F=1272.2 N。軸瓦平均壓強,代入數據求得Pm=5.69×10-5Pa;最小油膜厚度;代入數據可得hlim=6.21×10-5m。最小油膜厚度hmim大于極限值hlim,符合使用要求。
對潤滑油路進行檢查后發現,油濾器有堵塞現象。從生產車間了解到,該過濾器已經使用了近3 a時間,過濾效果已明顯下降,整體更換油濾器。
檢查還發現,換熱器內有大量紙片(冷卻水走管程,潤滑油走殼程),管內壁存在積垢現象,異物明顯來自于循環水系統。為此,清理更換了冷卻水系統和入口過濾網,同時細化冷卻水管理,定期對過濾網進行更換。
檢查中箱體與內部油泵的密封面時發現,密封面存在磨損,對密封面進行打磨處理。
高速軸軸封處密封圈較多,任意一個出現故障都會引起軸封泄漏,導致介質竄入潤滑油箱。檢查箱體密封圈后發現,O形圈存在硬化現象,對軸封和箱體密封圈進行了更換。
潤滑油的溫度和質量對軸瓦的承載能力影響很大,引起潤滑油故障的原因也比較多。發生類似故障時,需要對影響因素進行逐一分析和查找,才能找到真正的原因。在不影響軸瓦承壓能力的前提下對軸瓦結構進行改造,可以有效保證軸瓦供油,避免燒損事故的發生。
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