張 磊
(沈陽科技學院,遼寧 沈陽 110167)
陽極效應會對鋁電解整個過程造成巨大損失,在生產控制中,相關人員的工作重點應放在陽極效應規避中,這可以在根源處斬斷效應帶來的一系列負面影響。在系統設計應用中,相關人員應找到影響效應熄滅成功率的因素,如此才能使系統的自動化控制力度加大,陽極效應才能消失在萌芽階段。本文主要針對鋁電解中陽極效應的原因及控制措施進行分析。
主要包括以下六方面,其一在陽極效應作用下,電解槽的電壓和電流都不再正常,電壓的變化,會使電流運行效率降低,這不利于電能的有效利用,高電壓和過電流會使環境溫度升高,長期以往,電能浪費量必然增加[1]。其二該效應不僅會浪費電能,其對電壓和電流的影響,會使整個供電系統運行效率降低,安全系數降低,當鋁廠供電需求和供電質量得不到滿足時,鋁廠的生產效率自然會下降,如果不控制該效應,其造成的危害會越來越大,并形成惡性循環。其三陽極效應的發生也會影響鋁電解速度,在效應作用影響最大時,電解過程會停止,鋁便無法生產。其四當生產效率降低時,原材料用量會增大,產出量會減少,且該效應還會造成氟化鹽的揮發,這意味著鋁廠需要投入更多的原材料,才會生產出等量的鋁產品。其五陽極效應還會對周圍環境造成負面影響,勞動條件的惡化必然會對工作人員身心帶來影響。其六效應作用下的最終產品質量會下降,甚至不達標。其七會使電解槽的能量無法再保持平衡,爐膛也會發生質損。
(1)陽極效應機理。鋁電解環節電解對象主要為冰晶石-氧化鋁熔體,電解槽中的陽極組成物質主要為炭,在電解過程中,電解對象的濃度會逐漸被稀釋,當該濃度過低時,炭端濕潤度下降,其對氣體的吸收效率會提升,炭陽極氣體過多,會形成阻隔電流的氣體膜,炭本身會被氣體膜覆蓋,相關的導電面積便會減少,這會使電流密度會逐漸飆升至最大值,這超出了安全規定標準數值,這便是陽極效應產生機理[2]。
(2)陽極效應原因。第一,換極作業過程中的陽極效應。其發生原因主要包括以下幾方面,其一在電解對象濃度較低的條件下,發生換極作業,陽極被調開后,其電流密度會上升,遠遠超過電解對象能承受的最大電流密度,在這種狀態下,陽極效應必然發生。其二電解質不合格,換極作業便可能對其造成影響,使其導電面積發生改變,在陽極調出后,電解質會回落,此過程便會造成陽極電流密度變大。第二,出鋁過程中的陽極效應。其發生原因主要包括以下三方面,其一在電解氧化鋁過程中,相關人員應控制鋁液和陽極回落時間,使其保持同步,該過程需要通過計算機設備調控槽控機來達到目的,但如果槽控機的出鋁鍵失效或出現滯后現象,兩者則會先后落下,電解質落下時,陽極還未落下,這會使陽極的電流密度遠遠超過電流密度安全標準值,陽極效應自然發生。其二該過程中的過料量是有限的,不能滿足鋁的過量加工,這也會造成陽極效應。其三電解槽中的溫度應保持恒溫,溫度參數才不會成為陽極效應發生的導火索,在實際中,電解槽經常會出現降溫現象,有時是出鋁散熱引發,有時則是冷料加入后導致的降溫。在這樣的環境中,槽子必然發生陽極效應。第三,減量期發生的陽極效應。發生原因主要包括以下兩種,其一在電壓擺過程中,材料數量減少,陽極上升,會為陽極效應發生創造機會,這樣的反應時間過長會加快陽極效應發生。其二操作不規范引發的減量加工現象,欠料加工條件下,氧化鋁濃度必然降低,陽極效應會發生。第四,增量期發生的陽極反應。發生原因主要如下,其一下料口堵塞,增量指令失效,氧化鋁濃度無法上升,則會發生陽極效應。其二同上,下料量減少,也會發生陽極效應。其三電解質雜質多,會影響氧化鋁的溶解程度,雖然電解槽處于增量期,但實際的氧化鋁濃度依然很低。其四停電狀態下,槽溫下降。
(1)強化自控預報系統的建設。在鋁電解生產過程中,鋁廠會利用信息技術編制陽極效應預報程序和相關系統,專門用其來監督電解質中氧化鋁濃度的變化、電解槽電阻變化、電流密度變化等,這些變化有可能會導致陽極效應,相關人員需要在預報程序中設置臨界值,便可達到預報目的,當實際變化情況遠遠超過臨界安全狀態時,預報系統會發生警報。預報控制系統預報的主要參考依據是氧化鋁濃度和電阻關系曲線圖。該系統雖能預報警示,但依舊存在缺陷,相關人員還需要優化系統,使其能準確反映氧化鋁變化后的濃度。
(2)構建完善的自動熄滅控制系統。自動熄滅控制系統意在將陽極效應扼殺在搖籃里,使其在萌芽狀態便被消除。所以該系統要比自控預報系統優良,當然其在應用中也會受到一些因素的影響,如加料量、槽況等,相關人員需要結合這些因素,合理優化設計系統。相關系統為ELAS系統,該系統中的自動熄滅效應控制模塊比較完善,可以及時發現陽極效應,及時消除效應。在構建系統完畢,相關操作人員還要掌握該系統的操作方法,如實執行自動熄滅陽極效應步驟。
(3)規范現場操作。在增量期,工作人員的誤操作會造成陽極效應,在換極過程中,工作人員操作不規范,導致異常物料落到電解槽,換極精度會降低,在異常物料打撈過程中,整個換極空間和時間會增多,這反而會增加陽極效應的發生幾率,相關人員需要規范現場操作,減少換極過程中的廢物和時間。與此同時,相關人員還要控制電解槽的溫度,使其一直保持在恒溫狀態。減量期的下料系統也是重點控制對象,避免物料堵塞或物料量減少現象,如此電解槽中的氧化鋁濃度才不會降低。
(4)保證參數合理有效。下料系統與計算機設備連接在一起,這方便相關人員遠程操控電解鋁過程,相關人員需要通過設備,查看下料參數變化情況,主要對監控曲線進行分析,找到其中的異常參數,下料時間間隔等參數還要與實際需求相適應,如此鋁電解過程中的參數才合理有效。
(5)減少停電次數。停電時間過長,也會導致氧化鋁濃度降低,鋁廠需要做好本廠的供電系統管理工作,保證供電可靠,減少停電次數,使電能穩定,使電解槽中的電壓不會高升,如此電流密度也不會飆升,整個電解槽也會更加穩定。
(6)其他控制措施。首先找到陽極效應降低消除條件,如控制氧化鋁質量,提升陽極質量,使用優質下料器,提供充足的原料,提升下料均勻度,避免電解質萎縮等等,都可以作為控制措施。
在鋁電解陽極效應熄滅控制中,相關人員應清楚意識到陽極效應弊大于利,還應對具體的危害性和原因、作用機理等了如指掌,這些信息是自動熄滅控制系統設計的參考依據。在系統應用發展中,相關人員還應致力于系統的優化設計,集成先進技術來提升系統的自動化程度,使熄滅系統對陽極效應的作用優勢更顯著。